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大型灯泡贯流式机组设备整治分析

2020-08-28肖学友

水电站机电技术 2020年8期
关键词:桨叶油管定子

肖学友

(五凌电力有限公司洪江水电厂,湖南 长沙410004)

1 概述

洪江水电厂位于湖南省沅水干流上,是沅水梯级开发的重要水利枢纽工程,具有发电、防洪、航运、灌溉等综合利用效益。电厂共安装有6 台灯泡贯流式三相同步发电机,机组单机额定出力45 MW,总装机容量270 MW,首台机组于2003 年2 月投产,当年实现5 台机组投产,创造了当时国内同类机组单机容量最大、水头最高的投产先例,2 期6 号机组于2005 年7 月投产,设计水头20 m,最高水头27.3 m。随着运行年限的增长,由于设计制造的原因,水轮发电机组先后出现了转子支臂裂纹、桨叶操作油管断裂、定子线棒电腐蚀等缺陷隐患,经过近些年的持续技改治理,设备整体运行状况得到明显改善,保持了良好的安全生产局面。

2 主要缺陷情况统计

2.1 转子支臂裂纹

自机组投产以来,6 台发电机转子支架陆续出现支臂筋板浅表微裂纹和弯曲现象。其中2009 年3 月,5 号机转子支架15 号、21 号筋板运行过程中先后发生断裂;2011 年3 月,4 号机转子支架10 号筋板运行过程中发生断裂;2016 年5 月,对6 号机组风洞例行检查时发现转子支架13 号支臂应力孔处下游侧出现贯穿性裂纹(图1)。

2.2 桨叶操作油管断裂

2017 年7 月,6 号机运行过程中调速器油泵启动间隔时间突然缩短至约2 min( 正常启动间隔时间为15~20 min),后经检查发现桨叶操作油管断裂。将桨叶操作油管内管抽出,发现内管第4 节距下游法兰395 mm 处断裂(图2、图3)。

图1 6 号机13 号支臂贯穿性裂纹刨开检查情况

图2 操作油管内管第2、3、4 节下游侧(圆圈为第4 节断裂处)

图3 操作油管内管第4 节断裂口

2.3 定子线棒电腐蚀

1~6 号发电机组随着运行年限的增加,定子线棒电腐蚀、定子铁心拉紧螺杆对地绝缘为零以及定子槽楔松动等问题逐年显现。3 号机在2016 年C修时发现2 根定子铁心拉紧螺杆绝缘为零;2017 年B 修中发现9 根定子铁心拉紧螺杆绝缘为零,定子线棒有47 处电腐蚀部位,在哈尔滨电机厂专业技术人员指导下进行涂胶处理;2018 年C 修时,检查发现2017 年处理过的部位情况正常,但上下游侧定子线棒新增共57 处电腐蚀部位,同样进行涂胶处理,同时检查发现定子槽楔压板共6 处有松动、脱出现象,最长约1 cm,经重新敲紧打入卡槽并涂胶固定;2019 年C 修时发现定子槽楔共37 处松动,定子线棒共62 处电腐蚀现象。

3 缺陷原因分析及整治处理

3.1 转子支臂裂纹产生原因及处理

3.1.1 原因分析

2013~2014 年,电厂联合湖南省电科院、哈尔滨电机厂,通过《灯泡式水轮发电机转子支架结构改进研究与应用》科技项目中对上述问题进行过专项研究,采用有限元受力分析,认为洪江电厂发电机转子的单圆盘、斜支臂转子支架结构刚度相对薄弱,较大的交变应力是造成支臂变形的主要原因;同时发现该结构的转子支臂在应力释放孔处的应力值最高,交变应力容易导致此处支臂疲劳断裂。

3.1.2 改良处理

自2012 年以来,电厂对3~6 号发电机转子支臂筋板焊缝进行增强处理和转子结构改进,找原生产厂家哈尔滨电机厂重新订做了1 个新转子支架,将新转子支架安装在5 号发电机上,并将5 号机换下的转子支架进行焊接补强后更换至4 号发电机上,同时将4 号机换下的转子支架进行焊接补强作为备品储存。更换了情况较严重的4 号、5 号发电机转子支架后,机组转子支臂筋板裂纹问题日益减少,但电厂仍高度重视此类问题,每次检修均安排转子支臂专项探伤检查,每季度定期进风洞专项检查。

电厂在2016 年1 月进行6 号机C 级检修,在检修中按“三件”检查标准对转子支臂进行探伤抽查、弯曲度测量及宏观检查,均未见异常。至2016年5 月发现6 号机13 号支臂裂纹,从13 号支臂裂纹现场特征分析,裂纹从下游侧应力孔向外辐射约85 mm 长,占支臂宽度的1/3 左右,裂纹口未见错位、锈蚀,表面附着的上次探伤的显影剂未脱落,判断为近期产生。13 号支臂贯穿性裂纹应与原4 号、5 号机的类似缺陷成因一致,主要是由于转子结构筋板强度不足,筋板应力释放孔位置处应力最大,机组在运行时,筋板产生较大的非对称交变应力,从而产生疲劳裂纹。电厂邀请哈尔滨电机厂专业技术人员,进行现场分析检查,协商处理意见。根据协商处理方案进行了处理,同时对应力孔补焊区进行了圆滑过渡处理和消应打磨,后经探伤检查无异常。自机组转子支臂裂纹处理以来,每年机组检修时探伤检查未见异常,设备状况良好。

3.2 桨叶操作油管断裂原因及更换处理

3.2.1 桨叶操作油管断裂原因

桨叶操作油管焊缝存在夹渣、气孔、未满焊等缺陷是导致操作油管断裂的直接原因,焊缝内部缺陷及薄弱处在交变应力作用下,逐渐扩展最终导致焊缝开裂、油管断裂。6 号机组桨叶操作油管存在设计缺陷,且技术检测未及时发现隐患。油管未采用一根整管制成,在距上、下游法兰395 mm 处各有一道拼接焊缝,为3 根不同壁厚的管道焊接制成,变径处(断裂处)焊缝为整根油管的结构最薄弱处。经查验,该操作油管于2014 年6 号机A 修时对焊缝进行了UT 探伤检查,检测未能发现焊缝存在的相关缺陷。

机组长周期低水头运行,加速焊缝薄弱处劣化。2017 年6 月底沅水流域遭遇20 年一遇的洪水,期间机组最低运行水头低至10 m(设计最小水头为8.4 m),机组各监测部位运行工况恶劣,特别是6 号机组水导轴承振动值达到正常值的5 倍。

3.2.2 桨叶操作油管更换处理

优化操作油管与桨叶位置反馈传动机构设计,针对桨叶操作油管焊缝质量、反馈机构传动问题,组织厂家对相关方案进行优化设计,操作油内管采用整管结构,增加内管壁厚,油管更换前进行X 射线探伤检测,确保隐蔽部位完好无损,消除焊缝隐患;桨叶位置机械反馈改造为电气反馈,防止因非正常工况导致桨叶位置反馈机构动作异常。

操作油管与受油器配合安装时需重点关注操作油管摆度。

(1)在机组灯泡头内的平台上焊接3 根槽钢,位置分别对应外操作油管、中间操作油管与内操作油管,角钢不得防碍操作油管转动。

(2)在焊接的角铁上分别对准外、中、内操作油管中心的+Y 方向各装设1 块百分表,百分表下压约3 mm 且大指针调“0”,注意百分表必须垂直于被测工件的表面,且不得在测表面高点处,记录3 根油管数据进行分析。

(3)在操作油管上均分8 等份并逆时针进行编号,8 等份必须尺寸一致不得有误差,盘车并记录外操作油管摆度应符合安装说明书的要求(外操作油管摆度≤0.07 mm、中间操作油管摆度≤0.07 mm、内操作油管摆度≤0.10 mm),(读百分表视线必须在轴的最上方且做好记号的位置,3 个数据必须一起读,有利于分析3 根油管是否摆度一致),否则进行调整,操作油管摆度合格后用锁定片锁紧外操作油管法兰螺栓。

(4)操作油管摆度的处理方法:算出净摆度,测出水导轴承(百分表)到受油器处外油管(百分表)之间的距离,测出操作油管外油管法兰直径,根据以上数据值可以算出刮削量(研磨法兰的高点,如果数据偏差很大,可以将法兰转换180°,盘查检查数据),并在法兰面上划出刮削的等分(分成6 个区域,使用0 号砂纸刮削),外油管法兰直径415 mm,操作油管摆度测量应测量转动和定点数据,以便分析摆度数据的真实性,且高压顶轴油泵投入时间不得太长,油膜厚度影响其摆度真实性,箱体数据测完后再次测量外油管的上抬量。

3.3 定子线棒电腐蚀应对措施

针对3 号机定子线棒电腐蚀较严重的问题,已经加装机组局放在线监测系统,在机组运行时值班人员定期检查局放数据,目前监测数据正常。在彻底处理前每次机组检修时对电腐蚀部位进行涂胶处理,同时计划在2020 年对机组进行解体大修,对3号机定子拉紧螺杆绝缘处理、定子线棒电腐蚀及定子槽楔松动进行处理,彻底解决机组电腐蚀及定子拉紧螺杆绝缘为零等问题,有效保障机组的持续安全稳定运行。

4 在线诊断技术应用

4.1 厂用400 V 大电流断路器加装无线测温装置

原厂用400 V 配电系统因设备老化运行年限已久,逐年出现个别抽屉式断路器因接触不良发热烧损,通过加强现场巡视,及时将设备缺陷隐患消除在萌芽状态。但2014 年因单个抽屉式断路器夹件触头老化发热严重,发生屏柜着火,威胁厂用电安全运行。电厂在2015 年对厂用400 V 配电系统进行改造,并对大电流负荷断路器加装无线测温装置,将信号接入监控系统,便于控制室监盘人员及时发现断路器温度变化情况,掌握设备运行趋势,将安全隐患消除在萌芽状态。在厂用400 VⅠ/Ⅱ/Ⅲ段、坝顶400 V 配电室及182 m 层动力盘室的大负荷断路器触头处增加测温探头,各配电室安装集显装置,利用无线传输技术收集断路器温度。集显装置通过光纤传输至后台服务器,再配置后台服务器与监控系统通信,方便在上位机监盘及查询。

4.2 机组振动摆度报警值差异化管理

目前电厂机组振动摆度在线监测系统采用北京华科同安公司TN8000 机组状态监测系统,后台数据实现实时传输至控制室监控系统。通过不断总结对比,针对机组运行工况不一致的特点,对机组振动摆度告警值执行差异化管理,出现振摆数值告警时监盘值班人员及时进行负荷调整,严格控制不超过2 级告警值。尤其在汛期因泄洪导致尾水抬高机组运行水头降低时,通过监测振摆数值及时调整机组负荷,控制机组处于良好的运行工况,对提高机组的安全稳定性具有显著的效果。自2017 年以来,通过精准控制机组运行振摆数值,精心调整,经过连续两年运行,在机组检修时检查“三件”磨损及发电机转子支臂裂纹均较以往有很大的改善,设备的稳定性得到显著提高。

5 结语

由于设计、制造、安装工艺、投资成本等因素的影响,发电设备运行过程中发生故障不可避免。利用检测手段及时发现设备缺陷隐患,提前预防,将隐患消除在萌芽状态,需要不断摸索,总结经验。本文对洪江电厂投产以来发生的典型缺陷隐患及处理过程、效果进行了论述,对设备改造进行了探讨,经运行实践检验,效果良好,设备运行安全稳定性得到明显改观。

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