大型发电机定子冷却水水质劣化问题探讨
2020-08-12商桐友
商桐友
(华电国际邹县发电厂,山东邹城 273500)
0 引言
由于水内冷发电机具有单机容量大、体积小、重量轻等优点,发电机的定子绕组水内冷技术广泛应用在大型发电机中。在实际运行中发现,发电机的定子冷却水主要存在电导率偏高、pH 偏低、铜离子含量高等常见问题,是造成定子冷却水水质不合格的主要原因。以某635 MW 机组为例,结合生产中出现的实际问题,摸索解决定子冷却水水质劣化的处理办法。
1 系统概述
某635 MW 机组发电机由日本日立公司和中国东方电气集团公司联合设计、联合制造的水-氢-氢冷却式同步交流发电机,额定出力635 MW。发电机定子绕组采用水内冷方式,研究发现采用水冷方式的效果远远优于氢气冷却效果。这种方式绕组的导体一方面充当导电回路,另一方面又作为通水回路,通过空心铜管内冷却水带走定子线棒运行中产生的热量,实现冷却的效果。定子冷却水系统主要有:定子冷却水泵、水箱、温控阀、压力控制阀、冷却器等主要设备。系统配备2 台定子冷却水泵,正常运行中一台保持连续工作,另一台作为备用泵,并且定期切换。定子冷却水泵用来将定子冷却水升压送入冷却器,流经温控阀、压力控制阀,将工作水控制在合适的进水温度和压力后,进入发电机冷却定子线棒,实现冷却效果。热量交换完成后的水,重新返回水箱,完成一次闭式循环。
2 问题
电力行业标准DL/T 801—2010《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》规定:电导率0.4~2.0 μS/cm,pH 值8.0~9.0,含铜量≤20 μg/L,溶解氧≤30 μg/ L。为提高系统运行安全性,某635 MW 机组在实际运行中制定了更加严格的水质标准:电导率控制标准为0.4~1.5 μS/cm,pH 值控制标准8~9,铜离子控制标准≤15 μg/L。可以看出,发电机内冷水最主要的三项水质数据是电导率、pH 值和铜离子含量。在发电机长期运行中发现,定子冷却水水质有劣化趋势,普遍存在电导率高、pH 值低、腐蚀产物铜离子超标等问题。
3 原因分析
通过实际运行经验可以发现,电导率高、pH 值低和铜离子超标等问题并不是单一存在的,有时会同时出现多种水质问题,探究出不同问题的内在联系,有助于彻底解决水质劣化问题。
3.1 铜离子含量与pH 值关系
通过查看Cu-H2O 体系电位—pH 平衡图(图1)可知,Cu 的热力学免蚀区与H2O 的热力学稳定区有一部分是重叠的,说明在pH≥7.6 和有氧化剂存在时,铜表面形成的氧化物具有稳定性,可以实现保护铜基体的效果,即铜离子含量与pH 值呈反比关系。
图1 Cu-H2O 体系电位—pH 平衡
水内冷发电机最大的问题是铜导线的腐蚀,铜导线的腐蚀会引起冷却水中铜离子含量增加、冷却水电导率上升,导致发电机泄漏电流增加、绝缘性能下降等问题。通过铜离子含量与pH 值的反比关系可知,提高pH 值可有效降低铜离子含量。研究发现pH 值7~9 时,铜腐蚀速率最低。内冷水pH=7 时,铜腐蚀速率随水中溶氧量变化而起伏较大,pH 达到8 时,铜腐蚀速率随水中溶氧量变化而起伏的程度大幅减弱,pH>8 时,铜腐蚀速率趋于稳定。因此,实现内冷水pH 值的精准控制,即可抑制发电机铜腐蚀问题。
3.2 电导率与pH 值之间的关系
pH 值偏低,内冷水酸性增强,与发电机铜导线发生化学反应,引起冷却水中铜离子含量增加,使定子冷却水的电导率增大。如果定子冷却水pH 值过高,同样会造成碱性腐蚀,引起定子冷却水铜离子超标,导致电导率上升。一般在pH 值为7~10时,铜离子区域稳定,电导率相对较低。
3.3 内冷水系统问题
(1)发电机内冷水系统有两路水源供给:凝结水和除盐水。由于凝汽器的渗漏现象会导致内冷水电导率超标,一般只采用除盐水作为系统补水。除盐水补水管路长,系统严密性问题会导致空气中二氧化碳、氧气溶入定子冷却水中,引起pH 值降低,铜离子含量增加,电导率增大。
(2)系统内漏。例如定子冷却水冷却器泄漏,导致水质劣化。
(3)定子冷却水离子交换器树脂失效导致电导率增加。
(4)除盐水水质不合格造成内冷水水质劣化。
(5)仪表测量不准确。仪表设备长期运行准确性降低。
(6)系统检修、更换管道部件等设备后冲洗不完全,将杂质引入内冷水系统。
4 处理措施
(1)优化密封条件。为保证除盐水管路的严密性,管路设计上尽量减少管道行程,全面排查管道、阀门等节点部位密封不严问题。为防止定子水箱密封不严,可考虑在定子冷却水箱上部设置充氮密封,水箱上部空间保持微正压,使定子水箱内的水与空气隔绝。
(2)定期组织定子冷却水系统查漏工作,消除系统内漏隐患。可通过经验数据比对、限时计算补水量与排水量的差值等方法查找是否存在漏点。
(3)定期检查定子冷却水离子交换器树脂是否失效。根据离子交换器进水和出水电导率情况、离子交换器压力损失情况、树脂观察窗检查情况判断树脂是否失效,避免树脂失效运行,保证离子交换器出水电导率在允许范围内。
(4)保证除盐水补水合格率。在定子水箱补水前,冲洗补水管路,化验补水水质合格后方可进行补水。
(5)校验在线仪表精度。定期检查、校验仪表,跟踪化验水质,比对人员实测数据与在线测量数据,调节仪表准确度,保证内冷水质合格。
(6)除盐水或内冷水系统检修时,如果出现设备更换、管道焊接等处理方式,需要完全冲洗干净,化验管路出口水质合格后,方可投入系统运行。
(7)增加内冷水微碱化装置。通过在定子水系统中加装SL-6 型第六代发电机内冷水微碱化膜处理装置,解决发电机线棒的腐蚀等问题,降低内冷水中铜离子含量。
SL-6 型内冷水微碱化膜处理装置采用类石墨烯膜微碱化处理技术,可以去除内冷水中的离子态铜、固态铜、机械杂质及不溶物,保留有益的碱性离子,避免因水中杂质问题造成的发电机铜导线堵塞、冲击腐蚀等隐患。同时可以去除内冷水中大分子量物质,辅助降低电导率,大幅度延长离子交换树脂的运行时间。利用离子交换树脂吸附水中其他的阴阳离子,与此同时,再通过微碱化技术向内冷水释放微量的碱性物质。
5 实施效果
实施一系列改善措施后,定子水水质得到提高,水质平稳、合格,电导率长期稳定在0.5~0.9 μS/cm,内冷水pH 得到有效提高,均维持在8~9,铜离子含量较之前降低效果明显,基本稳定在7 μg/L 以下,完全符合电力行业标准中对大型发电机内冷水质的要求,保证了内冷水水质安全、优标,保护发电机安全。
6 结束语
发电机内冷水水质直接影响发电机的安全稳定运行。总结机组长期运行规律,不断摸索控制内冷水水质在合适范围内的方法。加装内冷水微碱化膜处理装置后,结合优化水质、系统查漏、设备校验等工作,将内冷水pH 值、电导率、铜离子含量控制在允许范围内,保证内冷水系统安全稳定运行。