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晋北严寒地区污水处理厂准Ⅴ类提标改造工程设计

2020-08-11薛晖军

工程建设与设计 2020年14期
关键词:沉池流化硝化

薛晖军

(山西省城乡规划设计研究院工程设计中心,太原030024)

1 引言

项目位于晋北严寒地区,污水处理规模8 000m3/d,2018年进行提标改造,出水执行山西省地方标准DB 14/192—2019《污水综合排放标准》,CODCr、氨氮、总磷3项指标执行地表水Ⅴ类标准,其余指标执行GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。

2 背景分析

2017年9月4日,山西省水污染防治领导小组办公室发文《关于印发<山西省水污染防治工作方案实施情况考核规定>的通知》(晋水防办发〔2017〕25号),文件中要求,2020年年底前,城镇污水处理设施外排污水化学需氧量、氨氮、总磷3项指标应达到地表水环境质量Ⅴ类标准,即污水处理厂外排水水污染物CODCr的排放限值为40mg/L,NH3-N的排放限值为2mg/L,TP的排放限值为0.4mg/L。

分析现状污水处理厂出水水质,CODCr的数据范围为18.4~22.3mg/L,NH3-N的数据范围为0.4~4.5mg/L,TP的数据范围为0.03~0.65mg/L。其中,CODCr数据均低于40mg/L,满足地表水环境质量Ⅴ类标准,但NH3-N与TP在冬季寒冷季节,排放值均不满足地表水环境质量Ⅴ类标准,尤其TP部分数据不能满足GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准的排放要求。

现在污水厂深度处理部分由于原设计和运行原因,导致混凝沉淀和过滤单元基本失效。

分析2017年3月~2018年2月实际进水水质,对周平均水质进行分析,按最冷月份污水周平均最大值作为设计进水水质。确定本工程设计进出水水质如表1所示。

表1工程设计进出水水质

3 提标改造工艺分析

本着出水达标和节省投资的原则,通过合理改造现状生化处理设施及深度处理设施,使污水厂工艺更加顺畅,使提标改造工程顺利完成。

原污水厂氨氮、总磷、总氮不达标率分别为64%、33%和3%。本工程考虑在好氧池投加流化填料,使其改造为泥膜共生工艺(IFAS工艺),该工艺利用了活性污泥和生物膜法工艺的优点,增加了生化池有效微生物量,增加了氧气利用效率。填料内部生长厌氧菌或兼性菌,外部为好氧菌,强化了硝化和反硝化效果。

初沉池对去除SS、CODCr、总氮及总磷均有一定效果,但对CODCr去除率远大于总氮去除率[1],导致初沉池出水碳氮比进一步降低,本项目进水碳氮比本来就低,经过初沉池后,生化池进水碳氮更低,导致出水总氮偶尔超标。将初沉池改造为回流污泥反硝化池,可以消除硝酸盐对厌氧释磷的不理影响[2]。这种改造工艺适用于低碳氮比的污水厂,改造后有利于生化系统对总氮的去除能力。

由于原工艺混凝和沉淀存在各种问题,导致总磷不达标,本次改造一方面加强生物除磷,另一方面强化深度处理阶段的化学除磷。将初沉池改造为预反硝化池,将细格栅出水的15%与剩余回流污泥同时进入前置反硝化区,利用污泥中的硝态氮进行反硝化降低硝态氮浓度,进入厌氧池后,硝态氮对聚磷菌释放磷的影响大大降低,提高了生物除磷功能。混合阶段采用水力混合器,絮凝阶段为竖流式多通道隔板絮凝池,均为水力搅拌,导致混凝效果差,絮凝池积泥严重。改造时将现状混合和絮凝改造为机械混合和机械絮凝,提高混凝效果,增强化学除磷效果。

4 提标改造措施

4.1 初沉池改造为前置反硝化区

拆除初沉池多空整流墙,挡流板、刮泥刮渣器,将初沉池你都填充与池底顺接,在初沉池增加潜水搅拌器。搅拌功率密度为6W/m3。前置反硝化区水力停留时间HRT=1.26h,出水重力自流进入生物池。

4.2 生物池改造为I FAS工艺

核实生物池设计进水温度为10℃,重新计算各水池容积,计算表面,缺氧池所需HRT为11.7h,好氧池所需HRT为12.4h。现状生物池缺氧段HRT=8.44h,好氧池HRT=15.5h。本次改造将现状生物池部分好氧段改造为可调节区域,池内增加推流搅拌设备,并保留原曝气设备,根据实际运行情况调节为缺氧或好氧区,剩余好氧池内增加流化填料,增加填料拦截筛网,池底增加填料流化系统,保证填料在好氧段充分流化,不出现堆积。改造设计参数如下:生化池总HRT=26.18h,预缺氧段HRT=1.26h,厌氧段HRT=1.5h,缺氧段HRT=7.7h,可调节区域HRT=7.86h,好氧段HRT=7.86h,经计算,需要在好氧池内增加填料578m3(填充比为20%),流化填料有效比表面积为450m2/m3。

4.3 深度处理阶段改造

拆除现状水力混合器,拆除部分隔板絮凝池中间挡板,将混合池改造为机械混合,絮凝池改造为机械絮凝池,改造后混合段HRT=60s,速度梯度G=700s-1;絮凝池分3段,总HRT=20min,桨叶中心线速度依次为0.5m/s、0.35m/s和0.2m/s。

将原D形滤池拆除,拆掉反洗水泵、反洗风机等,在原位置新增纤维转盘滤布滤池,设计滤速为9.0m/h,滤布滤池转盘直径为2 000mm。

5 运行效果

污水处理厂改造完成后,出水水质稳定达到设计出水水质标准,污水处理厂基本没有新增用电负荷,生物池改造完毕后,除磷药剂加药量无明显新增。

根据业主提供资料,改造后剩余污泥较改造前减量约5%。原因有2方面:一是初沉池改造后,初沉池减少了排泥;二是污泥直接回流至预反硝化池,污泥作为碳源,强化了预反硝化池反硝化效果,也可以降低剩余污泥排放量。

6 投资及运行费用

提标改造总投资为683.28万元,其中,建设工程费为528.25万元。运行费用为1.2元/m3,较改造前增加幅度忽略不计。

7 结语

本次改造为设置初沉池的污水厂改造提供了重要的借鉴意义。出水达标的前提下,改造后运行费用较改造前基本无新增;将初沉池改造为预反硝化池,加强了脱氮除磷效果,也缓解了因初沉池排泥带来的碳氮比降低的问题。

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