第四代控制流篦冷机技术改造
2020-08-07石云生陈磊
石云生,陈磊
我公司使用的推料棒式第四代篦冷机自运行以来陆续出现诸多问题,严重影响设备的稳定运行,制约了窑系统产能的正常发挥。经分析原因并持续进行相应的技术改造,设备运行的稳定性和可靠性得到了提高,现归纳总结如下。
1 运行中出现的几类问题
(1)液压站内管道安装问题:比例阀块出口直接安装液压管道,无缓冲,造成篦冷机液压站及管道在运行中存在振动大的情况,液压主管道与入液压缸的分支管道连接处的焊缝频繁开裂,漏油。
(2)运行期间,风室内部无法进行在线巡检维修,制约生产的稳定性及设备的可靠性。
(3)油缸活动支座开焊,支座螺栓断裂。
(4)破碎机篦条弯曲、断裂,篦缝不均匀,料块大。
(5)投产运行后风室频繁漏料。
(6)篦冷机支撑梁开裂。
(7)运行期间,风室连接钢板频繁断裂,风室存在窜风现象。
2 改造措施及改造效果
(1)在比例阀块A、B出口加1.2m高压胶管。改造后,液压站振动消除,主管道剧烈振动消除,但是仍存在小的冲击振动(见图1)。
(2)改造管道,在管道接口处重新制作非标短节(见图2),彻底消除整套液压管路的焊缝。自2018年改造后,管道及支路未发生过漏油情况。
(3)自主设计“太空舱”,实现了风室内部在线检查修复(见图3)。改造后,篦冷机设备运行可靠性大大提高,满足了生产要求。
(4)将活动支座由焊接结构改为合金钢整体铸造结构,提高了强度,螺栓由8.8级提升到12.9级。自2015年改造至今,铸造的支座未发生过开裂的情况,未出现螺栓断裂情况。
(5)改造篦条,篦条中间带凸台,安装后,篦条间可相互支撑,提高了整体强度,稳定了篦缝。自2016年底改造至今,破碎机篦条无弯曲和断裂现象,篦缝稳定。
(6)篦板篦缝改为2.8mm,增加风室压力。改造后连续运行两个月,未出现漏料情况。
(7)改造结构,提高梁体强度,主梁体由工字钢改为20mm厚的Q345钢板焊接结构,并在后部加装支撑(见图4),梁体的安全性得到提高。
(8)将连接钢板加长至连接横梁处,增加4个螺丝孔,由4孔连接改为8孔连接。连接钢板严禁横向焊接,避免应力集中。风室隔板增加橡胶密封板(见图5),连接钢板处间隙调整为最小。自2017年改造后,未出现过任何故障,风室密封良好。
图1 高压胶管连接
图2 非标短节制作
图3“太空舱”
图4 改造后的支撑梁
图5 橡胶密封板
表1 改造前后烧成系统主要参数对比
3 结语
经过一系列改造,设备运行的稳定性和可靠性得到提升,有效避免了因篦冷机故障引起的停窑(见表1)。需注意的是,由于我厂篦床输送效率较低,料层较厚,液压系统压力较高的问题并未彻底解决,以上改造只是在一定程度上缓解了设备问题,如需彻底解决,仍需进行整体的升级改造。