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穿流压滤机工艺流程的优化设计

2020-07-31成建军

机械管理开发 2020年6期
关键词:浓缩机底流流式

成建军

(山西省西山煤电集团公司东曲选煤厂机电供应管理科, 山西 古交 030200)

引言

煤炭的开采仅是煤炭利用的其中一个环节,对于某些特定行业需要对综采工作面的煤炭进行精煤处理、洗煤等操作。对于洗煤工序而言,压滤机为其关键设备,主要对煤泥料浆进行脱水操作,从而得到可以利用的煤泥。随着技术的不断发展,我国的压滤系统已经逐渐成熟,但在实际应用中仍然存在一定的问题。经分析,导致压滤系统在应用中出现问题的主要原因有其工艺流程不合理、压滤系统、控制系统以及机械结构存在问题[1]。因此,可从以上三个方面对当前压滤系统进行优化设计。本文着重对压滤系统的工艺流程进行优化设计。

1 工程概况

本文以东曲选煤厂的压滤系统为研究对象。东曲选煤厂的具体情况总结如下:入洗原煤属极难选煤种,泥化程度高,煤泥含量大,浮选尾矿处理技术难度高。浮选精矿由快开压滤机压滤脱水后形成浮精产品,浮选尾矿经801、802、807 一次浓缩机浓缩后,底流打入主洗车间通过浓缩旋流器+电磁振动筛+高频筛(或离心机)组成的尾煤回收系统回收为末中煤,与脱水后的重介系统中煤、TBS 系统尾矿形成中煤产品进入地下中煤仓,在地下运煤通道与原煤掺配后供入电厂;一次浓缩机溢流由813、816 浓缩机二次浓缩,底流进入煤泥水压滤车间脱水后形成煤泥产品。东曲选煤厂压滤系统的设备连接情况如图1 所示。

2 选煤厂压滤系统存在问题

图1 东曲选煤厂设备连接示意图

1)煤泥堆存、运输环节存在污染,制约生产。东曲选煤厂产生的煤泥在场地堆存,汽运销售,各环节均会对周边环境造成污染。随着环保要求日益严格,两级集团公司就提高煤泥灰分及固体废弃物处置提出了明确要求[2]。因选再选难度大,东曲选煤厂几经试验,无论采取何种工艺,均无法有效解决煤泥灰分提升空间有限、煤泥发热量较高的问题,无法达到固体物废弃处置要求。传统的储装运手段时常使该厂的生产组织处于被动局面。

2)煤泥及末中煤产品水分较高。受传统旧型压滤机脱水能力限制和煤泥产品特性等因素的影响,东曲选煤厂煤泥产品水分为26.0%左右,在场地堆存高度低,占地面积大。虽经多次工艺优化,东曲选煤厂一次浓缩后的浮选尾矿经浓缩旋流器+电磁高频筛+高频筛(或离心机)的脱水流程后,形成的末中煤产品水分仍高达23%~24%,受其影响东曲选煤厂中煤产品水分均值约12.5%,进入地下中煤仓后水分易在仓底析出,不经原煤混掺无法达到运煤通道拉运及电厂存储使用要求[3]。

3)现用煤泥压滤设备型号老旧,可靠性不足。东曲选煤厂煤泥产品由813、816 浓缩机底流经泵打入现压滤车间909、910、911、912 四台压滤机压滤脱水后,由917 刮板、转载皮带运输至煤泥储存场地。四台压滤机均为KX300/2000 型,过滤面积300 m2,滤室容积6 m3。因超期服役,主要结构件出现报废性损坏,909、912 在本项目第一阶段工程中更换为穿流式压滤机。910、911 于2010 年投入使用,至今已使用9 年,电控及液压系统老化严重,故障频发。相关配件均已停产,如需采购需定制化生产,费用高昂。结合东曲选煤厂煤泥处理降水提效需求,909、911煤泥压滤机已无法满足当前规划。

4)末中煤回收粒级下限不足,无法实现清水洗煤。现有尾矿回收工艺将>0.25 mm 颗粒作为末中煤回收,而大量<0.25 mm 颗粒通过电磁筛、高频筛筛下水或离心液进入二次浓缩机被作为煤泥回收而低价销售。这部分煤泥灰分低、热值高,完全符合中煤的质量要求。原煤质较差时,未及时回收的细煤泥极易造成洗水浓度偏高,可达40 g/L 左右。这些细泥在洗水系统中形成恶性循环,严重影响整个系统的正常运行[4]。

3 选煤厂压滤系统及其工艺流程的改造

针对东曲选煤厂所存在的上述问题,将通过两个步骤分别对压滤系统的设备及其工艺流程进行改造。第一步,将909、912 两台压滤机更换为穿流压滤机,配套压滤机入料泵选型更换,对917 煤泥转载刮板实施正反转双向改造,延伸329 皮带机尾至6 号转载点,安装925 转载皮带用于连接917 刮板与329 皮带。第二步,更换现压滤系统中910、911 两台煤泥压滤机及配套设施,建立新的末中煤压滤回收系统,同步实现东曲选煤厂煤泥水系统智能化。

3.1 选煤厂压滤系统的改造及效果分析

将当前选煤厂所选用的912 压滤机更换为景津公司的穿流式压滤机,并对与穿流式压滤相配套的入料泵、管路、溜槽、供水、供风等设施以及一次浓缩机、二次浓缩机底流泵至压滤车间供料管路等进行改造[5]。

为了验证穿流式压滤机的应用效果,分别将穿流式压滤机和912 压滤机的工业实验进行对比。对比结果如表1 所示。

分析表1 可知,穿流式压滤机产品水分低,对物料浓度及性质适应性强,且处理能力有大幅提升,应用于末中煤及煤泥脱水优势明显。

3.2 选煤厂压滤系统工艺流程的优化设计

针对选煤厂穿流式压滤机的工艺流程,对其尾煤回收系统和尾煤压滤系统进行改造。

1)将尾煤回收系统改造为截粗系统。具体步骤如下:新增设一趟管路,将801、802 一次浓缩机底流直接泵入新建压滤车间处理。807 浓缩机可兼作截粗缓冲池,其底流通过现有管路打入改造后的由浓缩旋流器+电磁筛+高频筛(或离心机)组成的558、559、574 三套系统进行截粗。浓缩旋流器溢流、电磁筛筛下水标高较高,可通过管路自流至新建压滤厂房;高频筛筛下水标高较低,且仍通过原有管路收集至主厂房离心液池,由原转排泵打入801、802一次浓缩池处理。

表1 912 压滤机和穿流式压滤机的应用效果对比

2)新建压滤系统的工艺起点为801、802 一次浓缩机和813、816 二次浓缩机。两级浓缩机底流由泵分别打入新建压滤厂房及原压滤车间厂房。在新建压滤厂房,两级浓缩机底流先进入物料缓冲混合桶,由压滤机入料泵供入穿流压滤机进行脱水。滤液水经滤液池收集后转排至高压循环水池供洗选系统使用。经优化设计后的工艺流程如图2 所示。

图2 优化设计后的工艺流程示意图

4 结语

洗煤厂是对从工作面运送出的煤炭进行进一步洗煤处理的场所,压滤机作为洗煤厂的关键设备,其主要功能是实现对煤泥料浆的脱水,该设备的性能将直接决定最终获得煤炭的质量。因此,在实际生产中应实时对选煤设备及其工艺流程进行优化设计,在满足其生产功能的基础上达到节能、高效生产的目的。

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