GGR润滑油运行情况对机组影响的探讨
2020-07-30贺建金
贺建金
摘 要
秦山二厂3/4号机组GGR系统由汽轮机润滑油、顶轴油和盘车系统组成,本文主要介绍GGR润滑油运行时的油质、油箱油位、油温及油箱负压对机组的影响,并针对目前实际运行情况提出几点改善措施。希望能够为今后机组运行过程中处理出现的故障提供参考。
关键词
负压;油位; 油质
中图分类号: TM311 文献标识码: A
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457 . 2020 . 17 . 71
1 GGR润滑油系统简介
GGR系统由汽轮机润滑油、顶轴油和盘车系统组成。其主要功能有:(1)给汽轮发电机组的支持轴承,推力轴承和盘车装置提供润滑油;(2)向低压缸和发电机的支持轴承提供顶轴油;(3)向发电机提供氢气密封备用油及密封油系统的最初充油及补油;(4)为汽轮机机械超速和手动脱扣装置提供安全油。
2 运行中影响润滑油的问题及其原因分析
2.1 潤滑油油质的污染
油质的污染分为水污染和杂质污染,在之前的大修中,我们从主油箱底部接出100多升的水、在各轴承回油管路观视窗和前轴承箱观视窗也发现有少许水珠存在,主油箱房间在PALL滤油机启动期间也有飞溅的油雾,油箱滤网及回油管路末端有不少杂物,经外观物理分析,其主要成分为油水乳化物、保温粉尘、空气中的尘埃。
2.2 油箱油位的间断性不稳定波动
油温会随温度的变化而波动,由此热胀冷缩而导致油箱油位波动,仪表管线设计缺陷也是原因之一,另外,当两台风机都启动的时候,负压很大,主油箱油位会略微下降。
油箱油位过高,油箱内油气分离不好,排油烟机容易气中带油,而且油位过高的话,停机后油系统大量油返回油箱,有油大量外溢的危险。
油位低,低于安全油位,油箱内涡轮增压泵容易出现工作不正常,涡轮增压泵容易吸入空气,造成主油泵出口油压摆动(这是因为涡轮增压泵向主油泵入口供油),严重时导致轴承断油,汽轮机停机。
2.3 润滑油油温升高
我厂4号机组2011年11月25日夜班汽机7、8、9、10号轴承温度已上升到106℃,推力轴承温度也上升到105℃,经检查发现是故障冷却水调节阀全关,而使GGR冷油器出口油温从40℃上升到60℃。
润滑油温度过高,润滑油的黏度就降低,黏度低不易形成油膜,如果油温过高也来不及带走轴承形成的热量,时间一长就会造成轴承烧毁事故。润滑油温低,润滑油的黏度就会增大,就会增加机器的额外耗功!
2.4 主油箱备用排烟风机频繁自启,尤其在大修后的启机阶段
排烟风机一般在汽轮机轴封蒸汽系统投运或汽机冲转前投运,由于启机阶段油温的不稳定变化或是风机出口阀门开度的不稳定,导致负压低自启排烟风机。
(1)GGR 出口阀逆时针方向动作,主油箱压力越大,也就是负压越小;顺时针方向动作,主油箱压力越小,也就是负压越大。
(2)负压太大,油容易挥发,造成油的损失而且风机会抽吸油箱中的油而可能导致风机入口受堵;负压太小,回油可能不畅,影响轴承润滑,甚至可能出现油来不及回油冷却导致轴承烧毁。至于负压大小对主油箱油位的影响,当两台风机都启动的时候,负压很大,主油箱油位会下降。
3 针对上述问题采取的解决措施及技改
3.1 降低润滑油中的杂质和水分的方法
3.1.1 设置了HVP170型PALL滤油机
我厂设置了HVP170型PALL滤油机,并定期启动滤油机,有效的过滤GGR润滑油中的机械杂质并除去GGR润滑油中的绝大部分水分。
GGR油箱来的润滑油在推进泵的作用下流经PALL滤油机入口滤网(250微米)除去相对较大的机械杂质后,经过加热器加热升温以降低油的黏度,然后流经真空塔上部的分布层和填料层,形成极薄而稳定的油膜;另一方面,由于真空泵的运行抽吸作用在塔内形成15-22 InHg的真空,当外部的空气由空滤器及手动调节阀进入容器后,其体积扩大到3至10倍(真空度确定),其湿度降低,相对湿度低的空气与填料层中的油流形成大面积油膜穿流,由于油膜中水的蒸汽压远大于水在空气中的蒸汽压,因此油中的水大量汽化被真空泵抽出并排至大气,从而使GGR润滑油达到脱水目的.油液由于重力作用而下落至真空塔底部,经排油泵及出口精滤器(6-12微米)除去机械杂质后回流至GGR油箱。
3.1.2 GGR事故排油阀前增加排水管线
汽轮机运行时,由于汽轮机轴端汽封与轴承腔室油封距离较小,汽封如有蒸汽泄漏,蒸汽会通过轴承油封进入处于微负压状态的轴承腔室,这些蒸汽最终冷凝成水而积聚在GGR 油箱底部,某厂1号机组就曾经通过事故油管的排污管排出超过100升的凝结水,这些水如不及时排出,将造成汽轮机油质乳化变质,从而威胁到汽轮机运行安全。提出技改在GGR事故排油阀前增加排水管线,可通过定期取样来核定GGR油质。
3.2 主油箱液位计的改造
对于主油箱油位的监视,现场每班巡检都会对就地液位计记录。由于之前三、四号机组主油箱液位变送器管线设置均不满足现场运行条件:机组运行时负压腔与油箱内油气空间相通,油气凝结成油后积聚在负压腔管道中造成油箱油位显示偏低,因此需定期对负压腔进行排油,但管线设置无排油阀;3号机组正、负压腔设置平衡阀更不合理,平衡阀开启会导致负压腔人为充油。故技改为将主油箱液位变送器负压腔引压管取消,负压腔引压管在根阀后处封焊封堵。将当前差压变速器更换为压力变速器,油箱正常负压(约500Pa,对应5cm油位)在变送器迁移时进行补偿。正常运行时应尽量将油箱负压维持在-500Pa,以保证测量值的准确性。