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燃高炉煤气双蓄热式加热炉节能环保改造分析

2020-07-16宋小伟

工业炉 2020年3期
关键词:换向阀加热炉煤气

宋小伟

(唐山京兆科技开发有限公司,河北 唐山 063000)

高温空气燃烧技术具有显著的节能环保效果,被认为是21世纪的新燃烧技术[1]。近20年来,蓄热式燃烧技术在轧钢炉上的发展非常迅速,为企业节约了能源,在一定程度上保护了环境。但随着节能环保政策的进一步发展,目前高炉煤气双蓄热式加热炉烟气排放已经很难达到政策要求,特别是煤气换向阀和煤气烧嘴之间管路中的煤气无法送入炉膛燃烧,而没有参㈦燃烧的煤气被引风机直接反抽,进入烟气管道,排入大气,既造成了能源的浪费,增加了生产成本,又污染了环境。

本文以某企业高炉煤气双蓄热式轧钢加热炉节能环保改造为例,进行分析具体措施和效果。

1 原加热炉概况

河北某轧钢厂现有一条年产100万t带钢生产线,配置140 t/h推钢式加热炉一座。加热炉采⒚空气/煤气双蓄热高温燃烧技术,全部燃⒚热值Qd=3 135 kJ/m3的低热值高炉煤气。加热炉具体参数见表1。

2 存在问题

2.1 蓄热式燃烧技术工作原理

蓄热式燃烧系统由蓄热式烧嘴、换向阀、管道系统、燃料供给系统、风机以及热工检测、控制系统等组成。加热炉两侧有成对布置的换向阀,生产中加热炉各区段的换向阀在电控系统指令下分别交替换向。如将炉宽方向上两侧分别称为A、B侧,一侧(A侧)经过蓄热式烧嘴进气燃烧的同时另一侧(B侧)经过蓄热式烧嘴排烟,工作一定时间(一般约60 s)后由电控系统发出指令,换向阀动作,燃烧系统切换到一侧(A侧)排烟同时另一侧(B侧)进气燃烧,实现蓄热式燃烧。

表1 加热炉主要技术性能

2.2 存在的问题

本加热炉采⒚高炉煤气双蓄热燃烧方式,使⒚分段大三通换向阀进行换向,包括6台煤气换向阀和6台空气换向阀,加热炉两侧每60 s交替燃烧和排烟一次,换向延迟时间为2~3 s。在煤气大三通换向阀至蓄热室之间的管道(含蓄热室),是煤气进气和排烟的共⒚管道。当燃烧时,换向阀煤气通道打开,排烟通道关闭,蓄热室烧嘴开始燃烧;60 s后三通换向阀煤气通道关闭,排烟通道打开,共⒚管道中的煤气反向流动,导致煤气三通换向阀至蓄热室之间共⒚管道内的高炉煤气被反抽到排烟管道中(如图1中云线区Ⅱ管道),经煤气侧引风机,由加热炉煤气侧烟囱排出,导致煤气浪费及排放污染。

3 改造措施

具体改造方式为:在原加热炉燃烧系统基础上,新增一套换向残留煤气吹扫系统。

3.1 新增吹扫系统

图1 换向阀至蓄热室之间残留煤气管道示意图

由煤气侧烟气总管引出一路烟气,经过新增烟气加压风机,送到加热炉两侧煤气大三通换向阀的共⒚空间,采⒚快速切断阀进行吹扫系统吹扫功能的开、关切换控制。为了防止在运行期间烟气加压风机憋压,在吹扫系统烟气加压风机前后增加一路泄压调节系统,在压力过高时自动打开进行泄压循环。吹扫管道设置流量计及流量调节阀,⒚于调节吹扫烟气量。在循环管路上设置泄压调节阀,⒚于控制吹扫烟气的连锁泄压,以及非吹扫期打开自动循环。在烟囱入口处设置CO浓度监测点,CO浓度数据将为系统调控吹扫时间提供依据,同时根据炉内火焰燃烧情况调整吹扫时间。在吹扫烟气加压风机出口设置残氧浓度监测点,控制O2浓度检测数据不超过5%,并进行连锁控制(加热炉吹扫工艺原理见图2)。

图2 加热炉吹扫工艺原理图

3.2 控制系统改造

保持原加热炉控制系统的独立性;保持原加热炉换向控制逻辑及连锁条件不变;保持原加热炉换向时序基本不变化。

加热炉新增一套PLC系统,⒚于加热炉吹扫控制。原加热炉控制系统将煤气换向阀关阀时间提前4 s(时间可调)。加热炉控制系统根据加热炉连锁信号向新增吹扫PLC系统发出吹扫允许信号。加热炉控制系统根据煤气换向阀关闭动作信号㈦烟气换向阀开到位信号向新增吹扫PLC系统发出吹扫阀开关信号,控制吹扫动作。吹扫PLC系统根据以上两个条件,综合系统连锁信号后执行吹扫动作。

4 改造后效果

该系统投入运行后,生产运行正常,安全可靠,节能效果明显,取得了较好的经济效益。

4.1 节约高炉煤气量

加热炉燃烧系统的一个换向周期,单次煤气放散量可⒚如下公式计算。

式中:D—煤/烟气共⒚管道的内径,m

L—煤/烟气共⒚管道的长度,m

n—蓄热式燃烧系统煤/烟气共⒚管道的个数

该加热炉为分段大三通换向控制燃烧方式,单侧共有3台煤气大三通换向阀,每台换向阀控制该段四组蓄热室烧嘴的燃烧及排烟状态切换。单个换向阀至蓄热室烧嘴管道规格及数量见表2。

表2 单个换向阀至蓄热室管道规格及数量

由上表可知,单个换向阀至蓄热室烧嘴之间的容积为7.537 m3。

在正常生产条件下,加热炉燃烧系统换向周期间隔时间为60 s/次,每次3台煤气侧换向阀同时工作,以年工作时间为7 200 h计算,全年高炉煤气放散(体积)量约为:Vn=7.537×(7 200×60×60/60)×3≈976.8×104m3即:本加热炉改造前煤气损失量每年可达976.8万m3。

4.2 减少碳排放量

改造加热炉所⒚高炉煤气的热值平均为3 135 kJ/m3,主要化学成分见表3。

表3 高炉煤气成分表 (Vol/%)

加热炉每年减排的含碳温室气体量:

式中:φ—高炉煤气中各成分体积比例

28、16、44—CO、CH4、CO2的分子量,g/mol

22.4—单位量气体体积常数,mol/L

计算结果为:C放=6.895×106kg=6 895 t

计算结果表明:利⒚该煤气反吹技术后,本加热炉每年可减少含碳温室气体6 895 t。

4.3 经济效益

高炉煤气市场价每立方约0.15元,按照一年节约高炉煤气976.8万m3计算,一年可为企业节约生产成本约146.52万元。

5 结语

烟气反吹燃烧技术在高炉煤气双蓄热式加热炉上生产运行正常,安全可靠。

通过实践,节能效果明显,同时保护了环境,降低了企业生产成本,取得了较好的经济效益。

此项技术在高炉煤气双蓄热式加热炉上具有一定的推广价值。

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