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低品位磷矿在二水湿法磷酸生产中的应用

2020-07-16张忠朝

磷肥与复肥 2020年6期
关键词:二水磷矿湿法

张忠朝

(云南云天化股份有限公司 云峰分公司,云南 宣威 655413)

云南云天化股份有限公司云峰分公司磷酸厂有磨机4 台,采用闭路磨矿工艺,由3 台行车、3 台棒磨机、1台球磨机、分级浓密系统及相关辅助设备构成湿法闭路磨矿系统。棒磨机为一段初磨,球磨机为二段细磨[1],磨矿设计能力为干基磷矿150 t/h。使用磷矿比较复杂,以云南磷化集团有限公司供应的尖山矿、晋宁矿、昆阳矿为主。

近年随着磷矿的不断开采,不仅开采难度增大,而且磷矿品位也明显降低[2]。w(P2O5)大于30%的高品位磷矿开采量逐渐降低,且价格持续上涨,其中w(P2O5)大于28%的磷矿不含税成本价格达到280 元/t。而w(P2O5)在18%~22%的低品位磷矿开采量逐渐增加,不含税成本价格稳定在100元/t。鉴于高品位磷矿价格上涨,以及低品位磷矿资源与价格的优势,二水湿法磷酸生产中优化配比使用低品位磷矿势在必行。

同时,磷复肥生产企业都面临着产品同质化竞争激烈,基础肥、传统肥料需求降低,利润缩减的生存发展压力。2019 年云峰分公司(以下简称公司)为破局解困,实现“调结构、推改革、求生存、谋发展”的目标,进一步调整了产品结构,全力打造以生产NPK 复合肥为主的制造型企业,产品结构由“以生产基础肥为主”向“以生产NPK复合肥为主”转型,提升了公司NPK 复合肥产品的市场竞争力。

产品结构调整从基础肥向NPK 复合肥转变后,对磷酸以及磷矿品质要求相对降低,公司结合宣威周边低品位磷矿资源情况,在满足NPK 复合肥产品结构需求前提下,优化组合利用高、低品位磷矿,力图降本增效。2019 年为配合公司产品转型升级,按比例补充使用部分w(P2O5)18%~22%低品位磷矿。

公司将w(P2O5)18% ~22%低品位磷矿与w(P2O5)28%磷矿按优化配比1∶4 用于二水湿法磷酸生产。以下介绍使用该混合磷矿生产时,生产指标的调整,以及对磷酸生产成本的影响,并总结了湿法磷酸装置的生产运行情况。

1 磷矿指标

2019 年公司二水湿法磷酸生产所用云南磷化集团有限公司磷矿和w(P2O5)18%~22%低品位磷矿指标见表1。

表1 2019年公司二水湿法磷酸生产所用磷矿指标%

按照w(P2O5)>30%为富矿[2],云南磷化集团有限公司提供的磷矿均未能满足富矿要求,磷矿品位持续下降。w(P2O5)18%~22%的低品位磷矿为低镁高倍半氧化物磷矿。

2 低品位磷矿使用量

2019 年公司二水湿法磷酸生产全年使用w(P2O5)18%~22%低品位磷矿共计115 193 t,月消耗磷矿量如表2所示。

表2 2019年公司二水湿法磷酸生产用磷矿指标及消耗量

3 补充低品位磷矿后生产中设备技改、工艺指标调整

3.1 设备技改

为降低过滤系统结垢速率,对设备进行技改。对二水湿法磷酸过滤机易结垢部位错气盘、产品磷酸和返磷酸下液管进行蒸汽保温技术改造,降低结垢速率。

3.2 工艺指标调整

为满足NPK 复合肥、磷酸一铵(MAP)生产用磷酸酸质要求,对二水湿法磷酸生产过程中工艺指标进行调整。其中磷矿浆指标调整见表3,萃取指标调整见表4,浓缩过程控制参数指标调整见表5,浓磷酸指标调整见表6。

表3 磷矿浆指标

表4 萃取指标调整

表5 浓缩过程控制参数指标调整 m3/h

表6 浓磷酸指标调整 %

3.3 NPK复合肥产品指标调整

二水湿法磷酸酸质下降,对于NPK 复合肥系列产品指标进行优化调整。NPK复合肥产品总养分w(N+P2O5+K2O)均<40%。

NPK复合肥产品对磷酸品质需求:在条件允许的情况下,磷酸的浓度越高,所得中和料浆的水含量越低,系统生产能力越大,能耗越低。但这受到磷酸浓缩系统的制约,考虑到系统运行状况,NPK复合肥产品生产时磷酸w(P2O5)应≥42%,w(固)以10%为宜。

生产不同规格的NPK 复合肥产品,因磷含量不同,对磷酸品质要求亦不同,生产普通型15-15-15、16-16-16产品,磷酸w(固)需要在9%~12%。w(P2O5)18%~22%低品位磷矿与w(P2O5)28%磷矿按照1∶4 质量配比使用时生产指标及所得磷酸品质如下:矿浆w(固)61.5%~62.5%,萃取滤液密度1.250 ~1.275 g/mL,稀磷酸w(P2O5)21.0%~22.5%,浓磷酸w(P2O5)43%~45%,浓磷酸经沉降后w(固)6%~9%。

4 磷矿优化使用后消耗分析

1) 硫酸消耗对比

w(P2O5)18% ~22%的低品位磷矿的钙磷质量比为1.378[3],与云南磷化集团有限公司磷矿钙磷质量比(1.38)基本一致,故磷矿混配后硫酸消耗成本基本持平。

2) 蒸汽消耗对比

磷矿混配后w(P2O5)由28.30%下降至26.95%,生产所得稀磷酸w(P2O5)由23.50%下降至22.56%,降低0.94个百分点。浓缩蒸汽利用率相同情况下,浓缩1 t 稀磷酸(以P2O5计),将w(P2O5)由23.5%提升到46.0%需蒸发水量2.08 t,将w(P2O5)由22.56%提高到46.0%需蒸发水量2.26 t。按照浓缩低压蒸汽蒸发1 t水需要消耗蒸汽1.1 t计算,多耗蒸汽0.198 t,蒸汽价格以78元/t计,蒸汽成本上升15.44元/t。

3) 动力电消耗对比

从蒸发室蒸发强度计算,磷矿w(P2O5)由28.30%下降至26.95%,同等运行率情况下,浓缩产量由28.04 t/h 下降至25.81 t/h,吨电耗由195 kW·h上升到212 kW·h,吨电耗升高17 kW·h,电价以0.49元/(kW·h)计,对应成本上升8.33元/t。

4) 一次新鲜水耗对比

按产量由28.04 t/h 下降至25.81 t/h,水耗由0.608 t/t 升高到0.660 t/t,水价以2.15 元/t 计,吨磷酸水耗成本上升0.12元/t。

5) 磷矿消耗对比分析

磷矿中w(P2O5)由28.30%下降至26.95%,吨P2O5磷酸耗实物磷矿由3.959 t 上升到4.157 t,吨P2O5磷酸耗实物磷矿增加0.198 t,磷酸消耗磷矿成本下降:(3.959×280-4.157×4×280/5-4.157×100/5)元/t=94.21元/t。

6) 吨磷酸生产成本对比

使用低品位磷矿吨磷酸蒸汽、硫酸、水、电成本上升,磷矿消耗成本下降。

综合降低生产成本:(94.21-15.44-8.33-0.12)元/t=70.32元/t。

7) 萃取负荷率对比

磷矿中w(P2O5)由28.30%下降至26.95%,同等运行率情况下,每小时稀磷酸产量由28.08 t/h下降至26.74 t/h,下降1.34 t/h,装置萃取负荷率由101.09%下降至96.27%。

8) 浓缩负荷率对比

磷矿中w(P2O5)由28.30%下降至26.95%,同等运行率情况下,每小时浓缩产量由28.04 t/h下降至25.81 t/h,下降2.23 t/h,装置浓缩负荷率由100.94%下降至92.92%。

5 存在的问题

优化配比使用w(P2O5)18%~22%的低品位磷矿制取的磷酸,杂质较多,黏度大,液固静置沉降困难;磷酸中w(R2O3)可达3%~5%,MER值在0.115 ~0.130;磷酸在酸槽中搅拌不均匀,分散性较差,后续MAP、NPK 复合肥生产料浆经喷头加压后雾化效果不佳,潮绵性物料落于流化床层后不易被热风吹出塔外,床层物料堆积,疤块失水后无序脱落。

6 效果评估

w(P2O5)18%~22%的低品位磷矿资源优化组合利用,使磷酸生产成本降低70.32元/t,不仅提高了企业的经济效益,增加利润,而且为企业下游磷复肥生产提供廉价原料,使下游磷复肥产品生产成本降低,市场竞争力提升。

NPK复合肥产品生产时磷酸w(P2O5)应不小于42%,w(固)以9%~12%为宜。将w(P2O5)18%~22%的低品位磷矿与w(P2O5)28%的磷矿按照质量比1 ∶4生产的湿法磷酸,能满足NPK复合肥、MAP生产用磷酸需求。w(P2O5)18%~22%的低品位磷矿在二水湿法磷酸生产中的应用,既能适应磷矿日益贫化的现状,同时也能取得很好的成本效益,值得在同行业中推广使用。

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