某弹体头螺内孔缺陷原因分析
2020-07-15褚小菲杨有才柯美武冯军海
褚小菲 杨有才 石 燕 柯美武 冯军海 毛 永 张 然
(豫西工业集团河南北方红阳机电有限公司,河南474678)
头螺是炮弹弹体与其它重要部件的连接件,结构复杂,尺寸精度和综合力学性能要求高,其生产质量的好坏直接影响着炮弹的打击效果[1]。某弹体头螺在进行磁粉检测时先后发现有5件半成品毛坯有疑似裂纹的缺陷,为了查明缺陷产生原因,进行了以下检验分析。
1 故障分析及定位
结合头螺加工过程,按故障树分析法,对其磁粉检测不合格进行分析,列出故障树见图1。
1.1 人员
操作人员经培训考核,做到了持证上岗。
1.2 设备
C41-750空气锤、250 kg空气锤、C13-1蒸空锤、室式燃煤加热炉等工艺设备,均处于完好状态,并经计量机构定期校检合格。
1.3 原材料
原材料为管料30CrMnSiA-∅108 mm×15 mm,材料进厂复验合格。
1.4 工艺
头螺胎模锻工艺编制于2004年6月,自2004年8月以来一直指导生产,沿用至今,工艺参数合理、有效。工艺流程为:生产前准备→上料→一次加热→出料→墩粗→二次加热→收口摔外形→三次加热→终锻成形→热态检验→冷却→退火→冷态检验→涂炉号标记→堆放,墩粗和终锻成形采用胎模成形,收口摔外形则利用形砧和芯棒成形。
头螺热处理工艺编制于2004年6月,自2004年8月以来一直指导生产,沿用至今,工艺参数合理、有效。淬火工艺为880℃±15℃保温1 h,油冷;回火工艺为540℃±20℃保温2 h,油冷。
1.5 故障定位
经过以上排查,排除了设备、材料和工艺可能存在的问题,基本确定头螺缺陷是由于锻造过程中操作不当造成的缺陷。
2 理化检验
从5件缺陷头螺中挑选缺陷最严重的一件进行理化检验。
2.1 宏观观察
某弹体头螺进行磁粉检测后发现有疑似裂纹的缺陷,位置均在内孔∅41 mm处,裂纹位置如图2所示,缺陷位置宏观形貌如图3所示。可见裂纹位于工件底部距内孔台阶端面约133 mm处,裂纹由内孔台阶表面向工件内部延伸,其余部位未见异常。
图3 缺陷宏观样貌
Figure 3 Macroscopic appearance of defect
表1 缺陷头螺化学成分(质量分数,%)Table 1 Chemical composition of defective head screw (mass fraction,%)
表2 缺陷头螺与无缺陷头螺的硬度试验结果(HRC)Table 2 Hardness test results of defective and non-defective head screws(HRC)
2.2 化学成分分析
为确定头螺化学成分是否合格,采用直读光谱仪对弹体头螺裂纹附近区域取样进行化学成分分析,结果见表1。可见该头螺各元素含量均符合GBT 3077—1999《合金结构钢》对30CrMnSiA钢成分的技术要求。
2.3 硬度检验
对该缺陷头螺及同批次5件无缺陷的头螺进行硬度试验,5件无缺陷头螺所用材料、热处理工艺均与缺陷头螺一致。对试验面加工后,采用HRD-150洛氏硬度计进行硬度试验,结果见表2。可见该缺陷头螺与5件无缺陷头螺的硬度均符合产品的技术要求。
2.4 低倍组织形貌分析
在裂纹处截取横向低倍试样,经酸浸后进行试样表面低倍组织形貌观察,可见试样表面沿圆周分布数条裂纹,最深一条约2.6 mm,裂纹缝隙较大,裂纹周围存在明显脱碳现象,未发现其它严重破坏金属连续性的材料缺陷。
2.5 显微组织分析
在裂纹处切取横向金相试样,经磨制抛光、侵蚀后在光学显微镜下进行观察,图4(a)是裂纹未侵蚀的显微组织形貌,裂纹表面开口较大,呈一定角度由外向内延伸;图4(b)是裂纹侵蚀后的显微组织形貌,裂纹内存在氧化物,尾端圆钝,尾部以断续氧化物的形态向内延伸,延伸形态基本与裂纹的走向相同,裂纹和氧化物周围存在严重的脱碳现象,有数条细小的裂纹沿氧化物走向向内部延伸;图4(c)是头螺基体显微组织形貌,基体显微组织为中等粗细的、均匀的回火屈氏体。
沿裂纹区域取样磨抛成纵向金相试样,采用光学显微镜进行观察。依据GBT 10561—2005《钢中非金属夹杂物含量的测定—标准评级图显微检验法》对非金属夹杂物含量进行评定,结果为A(细)0.5级,B 0级,C(细)0.5级,D(细)0.5级。
3 验证复现试验
准备9件锻坯进行复现试验。大进给量3件,15~20锤完成收口摔外形;中进给量3件,20~25锤完成收口摔外形;小进给量3件,25~30锤完成收口摔外形。
4 分析与讨论
缺陷头螺的化学成分、硬度等均符合相关技术标准文件,通过对缺陷头螺裂纹的显微组织观察,裂纹开口较大,与试样表面呈一定角度,尾部圆钝,裂纹两侧有脱碳现象,是典形的锻造折叠形貌。
经排查、综合分析后认为,该锻造缺陷产生于收口摔外形工序。头螺在收口摔外形工序中,当司锤工落锤时,收口摔形工边转动工件边往前进给。当进给量小且均匀时,变形平稳,不会形成口部不圆的现象;当进给量较大或进给不均匀时均易形成阶梯状缺陷,造成口部不圆,继而在成形工序中导致折叠。
复现结果显示:大进给量、15~20锤易造成进给不均匀,折叠最严重;小进给量、30锤左右进给较均匀,折叠最轻微;小进给量、35锤以上完成收口摔外形后没有发现折叠。以上结果表明折叠的产生与进给量和锤打数量有很大的关系。折叠缺陷系操作工操作不当,使收口摔外形工序中金属流动不合理。
5 结论及建议
(1)弹体头螺缺陷是由于工件在冲拔收口摔外形过程中,进给不均匀及锤打数量偏少造成金属流动不合理导致的折叠。
(2)对摔形工再次进行培训,严格控制进给量和锤打次数,避免再次出现此类问题。
(3)加强质量管理,在冷检工序对内孔100%外观检验,热处理前(粗车后)增加超声检测,避免带缺陷工件流入下道工序。