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浅谈混凝土搅拌站废水在混凝土中的利用分析

2020-07-14刘召朋闫洪昌

建材发展导向 2020年7期
关键词:沉渣搅拌站废渣

刘召朋 闫洪昌

(沂水县鲁碧混凝土有限公司,山东 临沂 276400)

1 混凝土搅拌站废水循环利用系统工作原理

目前,国家对混凝土生产行业的环保要求越来越高,部分企业为了响应国家号召,相继采取废水外运措施,这样,不但增加了废水处理成本,而且处理效果也差强人意。针对这种情况,经过混凝土搅拌站相关技术人员的反复试验与不懈努力,在原有三级沉淀池的基础上,采取抽取沉渣配制废水,提高外加剂掺量的方法,对废水回收系统进行优化设计,并结合现场试验对废水的利用效果进行实地验证。

1.1 主要设计思路

为了提升废水的利用效率,在修建废水处理池时,可以设置大小相等的两个废水池,其中一个用作储备中转池,另一个用作使用池。在混凝土搅拌站运转过程中,搅拌机与第三级沉淀池水搅拌均匀后由水泵抽入使用池,这样,废水能够有效转化为生产用水,如果第三级沉淀池水不足量时,可以补添清水。

1.2 工作原理

储备池与使用池在搅拌机的运转作用下,能够实现间断性搅拌的自动控制,搅拌频率是2 分钟搅拌1 分钟,这样的频率能够有效防止泥浆水出现沉淀结块,当储备中转池在抽取沉渣时,可以适当的加大搅拌频率,以保证沉渣的抽取效果。接下来,沉淀池的废水借助于水泵进入储备池当中,而砂石分离机产生的废水将直接进入到储备池中,再由水泵将其抽取到使用池,这样能够保证废水浓度与成分不会发生较大变化。

2 混凝土搅拌站废水回收利用效果验证

2.1 试验原材料

为了验证废水循环系统的处理效果,以现场试验的方法,对废水回收的综合效益进行验证。该试验采用的原材料包括:水泥、粉煤灰、砂子、石子、外加剂。水泥的各项参数值是标号42.5,强度为49.3Mpa,粉煤灰是二级粉煤灰,细度值为17%,砂子的细度模数为2.7,含泥量为1.2%,石子是粒径在5~25mm 之间的连续级配碎石,压碎指标为10%,含泥量为1.0%,外加剂采用RAWY101 型聚羧酸高性能减水剂,减水率为26%。

2.2 试验方法

该试验主要针对C30 混凝土进行,废水的浓度依次为6%~10%。在试验过程中,新鲜的废渣可以用来取代砂子,但是不得取代胶材,这主要是由于受到分离技术的限制,无法分离新鲜废渣与陈旧废渣,而陈旧废渣极易影响混凝土的强度,因此,在该试验中,忽略废渣取代胶凝材料的步骤。技术人员在试配时,应当根据废水对混凝土和易性的影响程度,随时调整外加剂的掺用量,避免混凝土强度值下降。试验配合比如表1 所示。

表1 浓度不同的废水拌制C30 混凝土的试验配合比

2.3 试验结果分析

通过试验表明,利用废水拌制的C30 混凝土的粘聚性要高于基准拌制数值,这主要是由于在拌制过程中,水洗砂当中315μm 以下粒径的颗粒相对较少,而废水中的含有大量的细小颗粒,恰好弥补了这方面的不足,因此,拌制的混凝土具有较好的粘聚性。但是当废水浓度超过8%以上时,混凝土的坍落度以及扩展度均发生明显改变,损失增量较大,这主要是由于废水中的细小颗粒能够对外加剂产生吸附作用。

2.4 试验结论

从该试验可以看出,在混凝土生产过程中,高浓度废水能够得到合理利用,只是在利用废水拌制混凝土时,需要适当添加外加剂,以提升混凝土强度。同时,在废水当中掺加陈旧废渣以及新鲜废浆,对改善混凝土的力学性能也起到一定的促进作用。

3 结语

在利用废水过程中,需要严格控制废水浓度,结合试验结果建立符合混凝土生产需求的废水浓度—密度曲线,同时,由于废水浓度波动区间较大,因此,企业相关技术人员应制订严格的定期定时废水浓度检测机制,进一步加大检测频率,将废水浓度值控制在合理区间范围内,在提高废水利用率的前提下,助推企业实现环保减排、增产增收的美好愿景。

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