高炉鼓风静叶伺服控制器的改进
2020-07-03王会华杨曙东
苏 鹏,王会华,杨曙东
(山东泰山钢铁集团有限公司,山东 济南271100)
1 前言
伺服控制器是高炉鼓风机调节静叶开度的自动化设备,该控制器通过电液转换功能,将PLC内部(4~20 mA)的模拟量信号转换为静叶伺服油缸的压力信号,最终来调节静叶的开度,从而控制高炉供风量大小。但是在运行过程中,由于受电压波动或电磁干扰等诸多因素影响,使得伺服控制器控制回路的电流增大,当电流>0.5 A时,伺服控制器内部线路板的保险就会烧坏,则伺服控制器停止工作,使得输出电流变为0 mA。静叶在无信号驱动的情况下瞬间关闭,导致高炉供风中断,造成高炉的“坐料”“风口灌渣”等严重事故,因此必须尽快解决伺服控制器失电的问题,提高设备稳定性和可靠性。
2 伺服阀失电原因分析
伺服控制器控制系统如图1所示。
图1 伺服控制器控制系统
2.1 信号电缆未使用屏蔽电缆
伺服控制信号为(4~20 mA)模拟量信号,信号电压为24 V,电流为毫安级别,因此信号必须使用屏蔽信号电缆。屏蔽层应一端接地,另一端浮空。经现场查看,此信号电缆为普通电缆,无屏蔽层,导致此信号有可能受高压动力电缆影响,出现信号波动,长时间势必导致伺服控制器线路板的不稳定。
2.2 不间断UPS电源电压波动
在使用专用测试工具测量后,进入伺服控制器内部的电源电压在190~240 V波动,并且波动较大,造成伺服控制器内部电流不稳定。为保护伺服阀等精密仪器,伺服控制器设置0.5 A的保险,因此UPS电源输出电压不稳定,电源品质差导致了伺服控制器保险容易烧坏,导致伺服控制器失电。
2.3 信号电缆敷设于动力电缆内引起干扰
经现场确认,此信号电缆与动力电缆自现场到电子间有10 m的距离是混放在同一电缆桥架内的,并且信号电缆与动力电缆缠绕打结。当动力电缆带电时,极易在信号电缆内部产生涡流干扰和高强磁场干扰。
依据检测结果和现场调查,引起伺服控制器失电的原因有:伺服控制器的信号应该采用屏蔽电缆,但是现场安装时采用普通无屏蔽层电缆,此电缆有10 m与高压动力电缆敷设在同一电缆桥架内。在长期运行过程中,此模拟量信号受高压干扰影响,信号的电压、电流出现过大及波动现象,导致伺服控制器内部线路板卡功能降低,烧坏0.5 A的保险,出现信号中断现象。同时UPS电源品质差,也是0.5 A的保险烧坏的原因。通过改善以上3点缺陷,能够暂时解决伺服控制器保险烧坏的现象。但是如何能够在伺服控制器出现失电时实现信号切换、静叶保位,才是解决高炉鼓风静叶关闭的最佳途径。
3 伺服控制器改进措施
3.1 按行业规范敷设屏蔽电缆
重新将伺服控制器的信号电缆更换为屏蔽电缆,并敷设至电缆桥架层,保证信号电缆与动力电缆距离>450 mm,并防止电缆之间有缠绕现象。同时信号电缆的屏蔽层剥开后,将PLC柜端接到屏蔽地上,现场一端悬空,屏蔽地导线连接电阻<1 Ω,屏蔽地电阻<4 Ω。通过该措施实施,信号电缆与动力电缆的距离达到行业要求,使干扰源远离各测量信号,信号电缆周围无强磁场分布。
3.2 更换具有滤波功能UPS电源主机
UPS电源作为自控系统和重要设备的电源保障,必须输出电压(电流)稳定、波形正常的好品质电源,保证精密仪器设备正常运行。在原UPS出现滤波差、电压波动大的情况下,更换了具有双重滤波功能、稳压精度为0.5级的不间断电源,有效地保护了精密自动化设备的安全运行。
3.3 PLC内部程序优化
现场的静叶位置反馈信号利用信号隔离器一分为二:一路传输至伺服控制器;另一路传输至PLC系统进入伺服控制器后,经伺服控制器内部CPU进行信号转换。当静叶指令信号大于反馈信号时,伺服控制器输出+mA信号,静叶打开,反之静叶关闭。
将进入伺服控制器的静叶位置信号引出,采用航空插头将信号传到PLC,然后在PLC程序中将原有的静叶位置信号与伺服控制器内部输出的信号做比较,通过两个信号之间的偏差来确定伺服控制器的故障与否。偏差大小可以立即检测,偏差>3%,即判断伺服控制器故障或失电,PLC立即输出指令由BD30阀模拟调节控制转换为现场电磁阀开关量控制,程序描述见图2。在伺服控制器不能控制BD30阀时,先将静叶保持原位,再根据工况进行电磁阀操作,使静叶在30 ms内迅速切换至电磁阀控制,实现控制方式的无缝转换。
图2 程序比较示意图
4 结语
伺服控制器改进措施实施以后,伺服控制器切换正常,切换成功率达100%,伺服控制器故障现象明显下降,由原来的每年7次降至0次,未出现1次误动作现象,避免经济损失22.6万元。提高了鼓风机高炉送风系统的可靠性与稳定性,保障了高炉的稳产和高产,避免了突发性和不可预见性的供风突然中断,避免了因设备的突然停机造成的设备损害,延长了设备的使用寿命。