关于导波雷达液位计的故障分析及处理
2020-07-01李增刚
李增刚
(河北大唐国际张家口热电有限责任公司,河北 张家口 075000)
随着电力生产的快速发展,设备性能的不断提高,结构指标的不断优化,液位监测的手段日益增多。对于液位测量,特别是密封储罐的液位测量,导波雷达液位计有着不可或缺的重要作用。不同工况下,液位测量的要求也不尽相同,在排除环境、温度、压力等因素的干扰下,针对导波雷达液位计本身的结构特点,有着得天独厚的优势,特别是微处理器技术的引用,使测量水平得到革命性提升,不仅提高了测量精度和分辨率,范围也相继变大,它的出现,使测量仪表稳步迈入智能化领域时代[1]。
1 设备简介及工作原理
1.1 设备简介
GDGW54 导波雷达液位计由表芯、导波头、钢缆及重锤4 部分组成,在复杂环境下,特别是高温高压工况中,能够精准测量液位高度。它采用先进的微处理器和独特的Echo Discovery 回波处理技术,发射功率低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境无任何伤害。
图1 导波雷达测量系统示意图Fig.1 Schematic diagram of guided wave radar measurement
1.2 工作原理
导波雷达液位计利用时域反射原理(TDR)为基础,导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件传播,当遇到被测介质表面时,由于介电常数突变,部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返回到导波雷达,发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与被测介质的距离成正比,经计算得出液位高度,如图1 所示。
2 当前状况
河北大唐国际张家口热电有限责任公司为2×300MW亚临界燃煤机组,每个主油箱顶部装有4 支液位计,1 支为江苏杰创科技有限公司生产的磁性浮子液位计,3 支为北京古大仪表有限公司生产的导波雷达液位计,并全部投入使用。在生产过程中,主油箱油位过低或过高都会引发危险。如果油位过高,油箱内油气分离不好,排烟风机容易气中带油,停机后大量润滑油返回至油箱,存在油外溢的风险;如果油位过低,低于安全油位,油箱内射油器容易出现工作不正常,一旦吸入空气,将造成主油泵出口油压摆动,严重时调节系统发生摆动,引发轴承断油烧瓦事故。
DCS 量程设置值见表1,导波雷达液位计参数设置值见表2,设备装置图如图2 所示。
3 故障分析及处理
3.1 故障分析
导波雷达液位计常见故障如下[2]:
1)介质波动引起导波雷达液位计指示波动(这种现象是工艺变化导致,不属于仪表故障,介质波动停止后导波雷达液位计指示也恢复正常)。
表1 DCS量程设置值Table 1 DCS Range setting
表2 导波雷达液位计参数设置值Table 2 Parameter setting value of guided wave radar level gauge
图2 设备装置图Fig.2 Equipment installation drawing
2)导波雷达液位计的导波强度过强或过弱。
3)导波雷达液位计钢缆安装较松或无配重,容易造成钢缆摆动碰壁。
图3 测量数据曲线图1Fig.3 Measurement data curve 1
图4 测量数据曲线图2Fig.4 Measurement data curve 2
4)导波雷达液位计钢缆安装位置离管壁太近,容易造成碰壁。
5)导波雷达液位计测量盲区过小。
6)导波雷达液位计安装位置靠近进料口,进料时冲刷钢缆造成指示波动。
7)导波雷达液位计钢缆表面或导波筒内壁有附着物,影响正常回波。
8)实际液面已超出测量范围,探入顶部部盲区或底部盲区。
9)导波头内部四氟材质不严密,部分油气已进入导波头内。
10)表芯故障或表芯与导波头连接松动,造成指示不准确。
11)参数设置不正确,DCS 量程与表芯量程不对应,基本参数设定不符合实际现场安装条件。
12)设备使用时间过长,已达年限寿命。
3.2 案例处理
故障一:2 号导波雷达液位计测量数据无变化,拉直线。如图3 所示。
分析处理:
1)检查就地2 号导波雷达液位计的参数设置,并查看回波曲线,发现无回波。
2)将装置抽出,检查钢缆表面是否有异物附着,钢缆与底部重锤、钢缆与顶部连杆是否松动,导波筒内壁是否有杂物,四氟聚乙烯挡片是否脱落,发现钢缆与顶部连杆存在松动情况,导致导波头接收不到返回的信号,无法进行液位计算,是此次测量失败的主要原因。
3)紧固并回装上电,曲线恢复正常。
结论:钢缆与顶部连杆安装松动,回波信号无法正常回传至导波头,影响液位测量。
故障二:1 号导波雷达液位计测量数据波动大,频繁跳变。如图4 所示。
分析处理:
图5 测量数据曲线图3Fig.5 Measurement data curve 3
1)检查就地1 号导波雷达液位计的参数设置,并查看回波曲线,未发现异常。
2)将装置抽出,检查钢缆表面是否有异物附着,钢缆与底部重锤、钢缆与顶部连杆是否松动,导波筒内壁是否有杂物,四氟聚乙烯挡片是否脱落,均未发现异常。
3)将表芯拆下,检查底部与导波头连接处是否有异物,并用清洗剂清洗数次后,回装继续观察曲线变化,问题仍未解决。
4)判断表芯与导波头连接插头松动,将装置拆除并发回厂家检测,确定情况属实,并调整插头偏移角度,重新上电观察,曲线恢复正常。
结论:表芯与导波头的连接方式为同轴插针式,在拆装表芯时,对位不准确,容易造成插针偏移,影响液位测量的精准度。
故障三:3 号导波雷达液位计测量数据波形异常。如图5 所示。
分析处理:
1)检查就地3 号导波雷达液位计的参数设置,并查看回波曲线,未发现异常。
图6 测量数据曲线图4Fig.6 Measurement data curve 4
图7 测量数据曲线图5Fig.7 Measurement data curve 5
图8 测量数据曲线图6Fig.8 Measurement data curve 6
图9 测量数据曲线图7Fig.9 Measurement data curve 7
2)将装置抽出,检查钢缆表面是否有异物附着,钢缆与底部重锤、钢缆与顶部连杆是否松动,导波筒内壁是否有杂物,四氟聚乙烯挡片是否脱落,均未发现异常。
3)将表芯拆下,检查底部与导波头连接处是否有异物,并用清洗剂清洗数次后回装继续观察曲线变化,问题仍未解决。
4)更换新表芯,重新设置参数,上电后观察曲线变化情况,问题仍未有效解决。
5)将3 号导波雷达液位计与1 号导波雷达液位计互换,并合理设置参数,调整后问题仍未解决。
6)互换后的波形如图6 所示。
结论:3 号导波雷达液位计与1 号导波雷达液位计互换后,波形有所好转,但是出现平顶现象,初步判定该问题与装置无关,可能是导波筒的影响。
故障四:3 号导波雷达液位计测量数据波形持续出现平顶。如图7 所示。
分析处理:
1)3 号导波雷达液位计测量数据波形持续出现平顶情况,相比其它两支液位计波形来看,未出现山峰形状。
2)出现平顶情况,起初怀疑高位量程设置过小,已进入盲区范围,影响最大输出值。
3)油箱实际油位并未达到盲区附近。以磁翻板液位计为基准,机组大修期间,润滑油全部收回至油箱后,液位显示为400mm,机组正常运行期间,液位显示为0mm(定期工作油泵联锁启动除外),运行规程规定油箱内油位零点为1150mm(油箱顶部往下1150mm),因此排除实际油位到达盲区的可能。
4)将3 号导波雷达液位计与2 号导波雷达液位计互换,并合理设置参数,装置互换后的波形如图8 所示。
结论:3 号导波雷达液位计与2 号导波雷达液位计互换后,波形效果有所改善,对比于其它两支来看依旧不好,由此判断是导波筒出了问题。
故障五:3 号导波雷达液位计导波筒内壁不光滑,影响数据测量。
分析处理:
将2 号导波雷达液位计与3 号导波雷达液位计两导波筒同时抽出,检查3 号导波雷达液位计导波筒内壁不光滑,存在毛刺现象,用工具打磨之后,互换位置统一下装,下装前用水平仪测量确保垂直度绝对良好,再次观察波形曲线,如图9 所示,恢复正常。
结论:导波筒内壁必须保持光滑度,安装时确保与油箱底部相垂直,严禁倾斜下装。
4 总结
在仪表回波曲线中,X 轴和Y 轴代表的意义不一样,X 轴的长度代表缆长设定值,也就是说,正弦波会显示在这个长度上,仪表会检测一个最具代表性的波形来判定回波,这种情况无疑增加了一些干扰波,很容易将此时的干扰波当成液面回波,且回波曲线指向后移,导致空高测量值不准确,故缆长不易设置过长,相比实际缆长多0.5m 即可(视情况而定)。Y 轴的长度代表盲区的设定值,它的大小直接反映出电磁波发送与接收的质量,简单来讲,理论上发出100 个电磁波,接收100 个电磁波,而现场实际情况中,由于外界干扰的影响,例如泡沫,它会吸收和折射一部分电磁波,影响回波质量。盲区设定有讲究,仪表出厂设置的盲区是0.5m,加装导波筒后,可改善为0.40m,所以盲区设定要大于0.40m,如果设定太小,直接影响回波质量,导致回波曲线上显示的图形偏低,使回波强度减弱,数据测量不准确。
本文阐述了导波雷达液位计测量系统的原理以及相关参数设置,针对在生产过程中发现的问题,通过查看SIS数据图形进行分析比较,找出解决方法,制定整改措施,总结经验教训,将液位计的性能指标充分展现出来,以满足各种工况下的需求。