某水电站高压油装置停机切泵原因分析及逻辑优化
2020-07-01李雨通黄郭明苏纬强王秀梅
李雨通,黄郭明,苏纬强,王秀梅
(二滩水力发电厂,四川 攀枝花617000)
0 前言
某大型水电站作为国家西部大开发战略的标志性工程,安装了4台15万kW轴流转桨式水轮发电机组,总装机容量60万kW。每台机组皆配置1套高压油控制系统,采用PLC控制,以实现对高压油顶起油泵的自动控制。对水轮发电机组而言,推力轴承负荷较大,当机组转速较低时,推力瓦与镜板间油膜较薄摩擦偏大,容易出现半干摩擦的危险情况[1]。因此,在开停机过程中,利用高压油泵向推力瓦与镜板之间注入高压油从而形成油膜,可以有效避免瓦面与镜板之间非润滑转动所造成的意外磨损,并且还有传递负荷的作用[2]。某大型水电站自投产以来,机组在停机过程中易发生高压油切泵现象,会造成切泵瞬间油压突降为零,对机组的安全稳定运行带来一定隐患。
1 高压油泵停机切泵原因分析
1.1 高压油顶起装置结构介绍
某大型水电站高压顶起装置系统由东方电机设计并制造,高压油减载装置采用双泵冗余配置,油泵采用全封闭电机驱动,以维持轴瓦表面恒定油膜所需压力,系统采用PLC控制实现主备切换。在机组启动、停机过程中高压顶起装置投入工作,高压油泵将取自下导推力油盆流经过滤器的润滑油加压,经过滤器、溢流阀、逆止阀等辅件,将稳定压力的高压油[3]由20块推力瓦中心的注油孔注射到推力瓦与镜板之间,形成稳定的油膜以防止机组在低转速的情况下推力瓦磨损严重。高压油顶起装置系统如图1所示。
图1 高压油顶起装置系统图
1.2 停机切泵分析
高压油泵启停流程为:机组启动时,在发出调速器启动令之前,投入高压油顶起系统,当机组转速增至≥90%Nr时切除;机组停机时,当机组转速降至90%Nr时投入高压油顶起系统,当机组转速减至≤1%Nr时切除。同时,高压油顶起系统开关量定值分别为:油泵出口压力达7MPa、高压油总管压力达5MPa时接点闭合。但自某大型水电站机组投产以来,每台机组在停机过程中,当机组转速降至90%Nr投入高压油顶起系统时,油泵出口及高压油总管压力均在2.6MPa~3.0MPa之间,导致高压油泵自动由主用泵切换至备用泵运行。当机组转速缓慢降至50%~70%Nr时,高压油总管压力升至5MPa以上。此种现象有些学者认为机组由停机到开机时,推力轴承承受压力为静压力,高压油泵建压较容易,当由开机到停机时,镜板因在旋转,产生动摩擦,此时建压较难。同时镜板和推力瓦之间已有一层油膜,虽然压力未达到定值,并不影响推力瓦的润滑及散热[4]。
为进一步查明高压油泵在机组停机过程中,建压失败导致切泵的原因,选取了机组停机时有功功率、高压油总管压力、抬机量、导叶开度以及转速比5个参数,进行分析,横坐标为停机过程具体时刻,纵坐标为参量数值,为满足各参数曲线集中分布,对各参数单位进行缩放调整,实现归一化目的。具体曲线分布图,如图2所示。
图2 停机高压油泵切泵时相关参数曲线图
由图2可知,机组在停机过程中,当机组转速降至90%Nr时投入高压油顶起装置,由于高压油泵超时未建压,造成切泵,高压油总管压力瞬间为0,整个过程中,不难发现机组抬机量突增,随着转速下降,抬机量降低,高压油压力逐渐增大。所以造成停机过程中,高压油泵不能正常建压的主要原因是,当导叶达到全关位置时,机组转速约降至85%Nr,导叶全关时机组仍按水轮机方向旋转的运行工况,实质上是一种反水泵工况,反水泵工况引起的水泵升力及转轮室因存在真空导致的水锤力,均会产生一种负轴向力[5]。机组旋转部件受到方向向上的轴向水推力,抬机量突增,导致镜板被抬高,与推力瓦形成一定的间隙。高压油流入推力瓦瓦面和镜板之间的间隙,由于间隙变大,压力很快被释放,导致压力仅有2.0MPa左右。随着真空破坏阀向转轮室补气,破坏其真空度,加之机组转速下降,轴向水推力逐渐减小,抬机量减小,镜板和推力瓦的间隙也随之变小,在间隙变小和机组转速降低的共同作用下,推力瓦和镜板之间高压油流动速度也变慢,导致压力释放较慢,从而使得高压油压力升高。
所以,机组停机时,水推力作用是造成高压油顶起压力值偏小的主要原因,由于某大型水电站发电机高压油顶起系统油泵切换功能不可逆,当主用泵切换至备用泵后,若备用泵故障或管路渗漏导致压力低,高压油顶起系统均无法正确判断,只能持续由备用泵运行直至机组转速减至≤1%Nr时切除,对机组的安全稳定运行带来一定隐患。鉴于此,需将高压油控制系统逻辑优化,避免其停机切泵发生。
2 逻辑优化
2.1 高压油控制系统逻辑解读
高压油顶起装置控制方式有手动、自动和切除3种。控制方式选择切换开关置于“手动”运行时,在现地控制柜上通过按钮直接启/停油泵并闭锁自动控制命令的输出;当切换开关置于“切除”位置时,相应高压油泵退出运行;置于“自动”控制方式时,监控系统通过通信方式远方启/停高压油泵,正常运行情况下,控制方式设置在“自动”控制方式。该电站机组无论是开机流程中还是停机流程中,所调用的高压油装置启动程序都是相同的。计算机监控系统下达启动令后,高压油控制系统完成启动步骤如下:
(1)监控系统判断高压油装置在自动方式且无报警,具备最小开机条件,当下达高压油控制器PLC启动令,高压油控制器PLC启动主用泵,10s内判断高压油减载装置正常运行完成,如图3所示。
(2)若高压油泵无过载以及接触器故障,则PLC在10s内,将根据总管压力开关以及支管压力开关的压力接点到达情况,进行切泵条件判定。若总管压力开关接点未闭合、支管压力开关的压力接点也未闭合,则进行泵的主备切换。若泵切换至备用泵后,如在10s内,仍未建压,则不会进行第二次切泵,将维持现泵运行,并会进行机组高压油系统未建压报警。
2.2 高压油控制系统逻辑优化
图4 高压油泵主备切换逻辑
考虑到某大型水电站开机过程中并无高压油泵切泵现象发生,切泵现象只在机组停机过程中发生,且自某大型水电站机组投产以来,每台机组在停机过程中,当机组转速降至90%Nr投入高压油顶起系统时,油泵出口及高压油总管压力均在2.6~3.0MPa之间,当机组转速缓慢降至50%~70%Nr时,高压油总管压力升至5MPa以上。为解决此问题,现对机组停机过程中高压油泵切泵逻辑进行优化,修改高压油顶起总管油压报警判据,即当转速在50%~90%Nr时,压力判据为 2.5MPa,当转速在50%Nr以下时,压力判据为5MPa。具体步骤如下:
(1)在机组现地LCU开出量中,将新增DO点“N机组开机流程执行中(秒脉冲)”,并将脉冲信号送至高压油控制系统PLC。且机组下位机开机流程中,在下发“启动高压油系统”前,增加机组LCU下发开机流程执行中脉冲给高压油系统的程序段。实现开机流程与停机流程的选择功能。
(2)在机组测速装置中,修改其参数配置,将“机组转速<50%Nr”接入高压油控制系统PLC中。
(3)启用机组高压油系统总管压力开关备用接点,将主接点设定整定值为5MPa、备用接点整定值为2.5MPa,并将备用接点接入PLC。
(4)修改机组高压油控制系统PLC程序,在停泵程序段加入转速信号及总管压力信号。
通过逻辑优化,可以成功避免某大型水电站机组停机过程中高压油泵切换的现象。如图5及表1所示列举了机组在非开机流程过程中,且“机组转速<50%Nr”未到达时,1号、2号高压油泵油压未建立的切泵判据,即压力值小于2.5MPa。
图5 高压油泵非开机流程部分切泵程序段
表1 高压油控制系统PLC变量解释
3 结论
本文对某大型水电站停机过程中,高压油顶起装置切泵原因进行分析,并有效地对高压油顶起装置控制系统控制逻辑进行优化,得到如下结论:
(1)轴流转桨式水轮机组在停机过程中,高压油顶起装置切泵的主要原因是,当导叶全关时,机组旋转部件受到方向向上的轴向水推力,造成推力瓦瓦面和镜板之间的间隙瞬间变大,导致高压油泵向推力瓦面注油出力降低,规定时间内压力未达到整定值,使得主备泵切换。
(2)为避免机组停机过程中高压油泵主备切换,引入推力瓦烧毁的不安全因素,在高压油控制系统逻辑中,对机组开、停机状态进行判断,进而选择对应的高压油启动控制程序,采用不同的压力整定值作为判据,可成功避免机组停机过程中高压油泵主备切换引发的安全隐患。