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低温甲醇洗甲醇吸收塔拦液分析与控制

2020-07-01王岗陈艳

安徽化工 2020年3期
关键词:冷量闪蒸吸收塔

王岗,陈艳

(黔西县黔希煤化工投资有限责任公司,贵州毕节551500)

贵州省黔西县黔希煤化工投资有限责任公司(下文简称黔希化工)新建 30 万 t/a 乙二醇装置,2018 年 5月投料生产至今,至试车以来,低温甲醇洗酸性气吸收塔C-2201(下文简称C-2201)常出现拦液现象,引起系统循环紊乱,冷量失衡,甚至产品气超标,极大影响工艺系统生产。

1 低温甲醇洗装置工艺简介

低温甲醇洗装置采用“大连理工”工艺技术,物理吸收的方法脱出变换气中酸性气。变换气经过吸收塔C-2201 后,脱出酸性气的气体称为净化气,经过复热送往氢碳分离工段作为乙二醇合成原料。吸收了酸性气的甲醇,采用减压闪蒸、气提、热再生等工序,解吸出CO2产品送至气化回收利用,再生出的硫化氢气体送往硫回收工段制取硫酸,含氮气的二氧化碳称为尾气,排放至烟囱。

吸收塔C-2201 是浮阀塔,分为上、下塔。根据H2S和CO2在甲醇中溶解度不同,上塔为脱碳塔,下塔为脱硫塔。共分四段,上塔分为三段(由上至下为精洗段、主洗段、初洗段,以下简称a、b、c),下塔一段。甲醇换热器冷却后进入吸收塔顶作为洗涤液。a 段为CO2精洗段,以确保净化气指标合格。b 段、c 段为CO2主洗段和CO2初洗段,来自a 段的甲醇溶液吸收CO2温度上升,经过循环甲醇冷却器降温,作为b 段的洗涤液。来自b 段的甲醇溶液,经过吸收塔段间氨冷器和循环甲醇冷却器,换热后的甲醇返回c段吸收气体中的CO2,吸收CO2后的甲醇称为无硫甲醇,在上塔底部分为两股,一股经流量控制阀22FV-005 送至下塔洗涤吸收H2S、COS 等组分;另一股甲醇经过洗涤冷却器降温后送入无硫甲醇闪蒸罐V-2203 闪蒸H2和CO。吸收了H2S 后的甲醇溶液称为富硫甲醇,由吸收塔底部送出,经过冷却器降温后进入含硫甲醇闪蒸槽V-2202 减压闪蒸H2和CO,与V-2203闪蒸气汇合后回收利用。

2 甲醇吸收塔工艺流程(图1)

3 甲醇吸收塔拦液现象

低温甲醇洗是物理吸收,温度越低,吸收效果越好;温度升高,吸收效率下降。当拦液现象发生时,a 段、b段液位迅速上涨,有时呈相反的上涨和下降趋势;c 段及下塔液位下降;段间温度参数变化较大,总体温度呈上升趋势;塔压不稳,塔顶和塔底压差增大;塔底液位波动剧烈,并呈下降趋势;塔顶部的出口气体的酸性气含量超标;由于塔板积液,系统液量不足;气体流通受阻。净化气纯净度明显变差,塔底塔顶温差增大,吸收塔出口调节阀呈现周期性波动;塔板上的持液量增加,系统溶液有减少的假象,塔出口净化气带液量增加。

4 甲醇吸收塔拦液的影响

(1)上塔液位迅速降低,甚至出现空液位,吸收塔窜压至闪蒸罐的风险增高。

(2)低温甲醇洗系统甲醇循环稳定遭到破坏,系统冷量分配不均,甲醇再生效果下降。

(3)塔釜压力猛然上涨,增大了净化气带液的可能。

(4)吸收塔段间温度上涨,酸性气吸收上移污染贫硫甲醇,导致产品CO2、尾气的硫化氢含量升高,增加烟囱对尾气处理难度,环保受到影响。

(5)拦液严重造成甲醇液泛,吸收效果下降,净化气中酸性气含量升高,降低净化气品质,导致下游工段不能安全生产。

图1 甲醇吸收塔工艺流程

5 拦液的原因分析

(1)装置问题,段间氨冷器安装高度过低,管道阻力大;流回至塔c段的甲醇不畅。

(2)氨冰机运行不良,制冷效果差,解吸塔塔压过高,甲醇循环系统不稳定,管道设备保冷不好,冷量损失大等因素,导致系统冷量不足,段间冷却器E-2206、E-2205 冷却效果不佳,出现段间冷却器的甲醇未得到充分冷却甚至温度倒挂(进口低,出口高)的现象,甲醇在下塔吸收强度下降,酸性气吸收过程往上移动,上塔气体负荷明显增多,气液比遭到破坏。

(3)贫甲醇脏,质量差,系统中污垢或铁锈等杂质多,甲醇纯度低,脂类物质存在,导致甲醇浊度高,粘度大,塔板管道阻力大。

(4)变换气量变化过快,气液比失衡。减负荷过程中,有效气(H2、CO)在甲醇中溶解量增加,上层换热器进出口温度倒挂,出口温度偏高,而甲醇溶液体积膨胀,体积增大,导致回流阻力增加;加负荷时,吸收量不足,酸性气吸收过程向上移动,导致回流甲醇阻力增大,同时气量变大后,塔板积液量增加,溶液不能顺畅流下。

6 拦液的应对措施

经过分析,装置是导致拦液的主要原因,除优化操作外,还要改造装置。

改造方式:提高氨冷器E-2205、段间冷却器E-2206 的安装高度,减小换热器前后压降;在a、b 段间换热器后新增泵,以增加回流甲醇压力;更换较大负荷的氨冷器,提高换热器冷却效果。甲醇溶液避免因温度升高受热膨胀,同时改造管道弯头,降低管道阻力等。

弊端:若新增段间泵,电耗增加,同时增加操作难度;更改换热器位置和更改管道工程量大,需要停车。

根据现场实际情况,采用对段间高点导淋引流措施降低管道阻力。将段间换热器E-2206两路管侧高点导淋引至中压系统V-2202/V-2203,在汇合的总管添加一道切断阀,保持常开。控制高点排气导淋处于打开状态,并根据洗涤塔液位判断拦液情况,调节排气阀开度。随排气带出的甲醇回收至中压系统。在中压系统闪蒸的气体经过循环气压缩机K-2201加压后送回系统净化使用。避免有效气的浪费和环境污染。

至2018 年12 月技改措施实施后,拦液现象明显改善,气量在50%~110%间可有效调整,使系统连续生产得以稳定。

7 避免拦液的调整方向

(1)系统减负荷时,尽可能调整各塔罐液位稳定,防止液位大幅波动影响系统冷量;提高CO2解析塔C-2202、硫化氢浓缩塔 C-2203 压力,减小 CO2闪蒸量,调整系统冷量配,防止系统冷量过剩倒致吸收紊乱。

(2)系统加负荷时,预先加大甲醇循环量,再慢加工艺气,一般控制循环甲醇量较设计比例约多10 t/h。开大22FV-005,加大脱硫段洗涤量,稳定下塔吸收效果,防止吸收上移。

(3)正常维护中,关注塔压差变换情况,观察吸收塔C-2201 精洗段及a 段至段间冷却器E-2206 温度,调整循环量及氨冷量段间换热器E-2206进口温度恒高于出口温度。

(4)根据精洗段和主洗段液位变化趋势,调整E-2206 排气阀开度,避免甲醇液在管道闪蒸,降低管道阻力,稳定甲醇回流量。

(5)增加甲醇过滤器的流通量,增加清洗频次,提高贫甲醇洁净度,降低甲醇粘度,避免吸收塔塔板及管道流通不畅。

(6)当发生拦液现象时,稳定甲醇循环量,抑制塔温上涨;开大现场段间换热器E-2206排气阀,增加甲醇流通;维护冰机运行稳定,保持段间氨冷器E-2205冷却效果;若塔压差依然持续上涨,需减小变换气进料,待拦液情况改善后再加负荷运行。若净化气已经不合格,需要退气后系统停车,将系统调整稳定后再进行导气。

8 结束语

低温甲醇洗甲醇吸收塔拦液对工艺危害较大,出现拦液问题要及时对比工艺参数变化,有针对性地对塔的拦液段流通进行技改优化,降低流通阻力;合理分配系统冷量,保证各段吸收强度;增加换热器清洗频率,降低甲醇溶液的杂物,改善甲醇品质。

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