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基于STT策略的双离合变速器控制优化

2020-06-29周万明

汽车电器 2020年6期
关键词:驻车挡位变速器

李 伟,李 游,周万明

(神龙汽车有限公司技术中心,湖北 武汉 430056)

保证车辆的正常行驶,是车辆最基本的性能目标,在匹配双离合变速器的实车路试中,出现仪表*/s灯闪烁及service点亮无法走车的故障 (故障代码P081C-97),故障发生在红绿灯停车挂入P挡,因是抛锚故障,如果无法在项目阶段予以解决,当用户发生此类缺陷将会产生强烈的抱怨及投诉,将对公司的品牌形象造成一定的负面影响。本文详细阐述了换挡鼓在进入及退出P挡时的工作原理,以及故障产生的原因,通过对多组试验数据的分析及验证,调整STT策略与换挡鼓之间信息交互与协调,保证驾驶员换挡请求予以顺利实现,消除了阻碍项,项目的顺利投放得以保证。

1 故障原因分析

1.1 变速器挡位信号

对于公司双离合变速器,挡位的信号主要由几个方面组成:电子换挡器信号、变速器换挡鼓的信号,以及P挡位置传感器。

电子换挡器的信号主要包括:P/R/N/D/M等挡位,代表驾驶员的需求。

变速器换挡鼓的信号主要是由换挡鼓的角度来设计的,不同的角度代表不同的挡位。

在挡位结合的情况下,P挡换挡鼓角度为0°,R挡为20°,N挡和D挡为73°。

P挡位置传感器主要出于安全的角度考虑,专门对驻车状态进行监控,以确保当前是否处于驻车位置,防止溜坡等安全事故发生。

电子换挡器的信号需要与变速器换挡鼓的信号一致,才能正确识别出挡位状态。

1.2 P挡锁止机构简介

双离合变速器的P挡锁止换挡机构基本由换挡鼓、电磁阀、解耦连杆、回位弹簧、P位置传感器、驻车机构等部分组成,主要负责P挡的进入和退出操作。如图1所示。

图1 P挡机构示意图

1.2.1 P挡锁止

当驾驶员有P挡锁止需求时,由电磁阀控制限位销伸出①,推动解耦连杆旋转②,当解耦连杆脱开后③,回位弹簧拉动驻车棘爪使棘轮锁止车辆④,连接板随之旋转⑤,实现P挡锁止功能的同时,换挡鼓由当前挡位角度 (73°)逐步进入P挡0°位置,P位置传感器检测到驻车机构处于P挡,P挡正式挂入。如图2所示。

图2 P挡机构锁止示意图

1.2.2 P挡解锁

当驾驶员请求退出P挡时,则是由换挡鼓率先开始移动,即由0°逐步转动到73°,带动解锁连杆移动,从而使得连接板转动以拉动驻车棘爪脱开实现解锁,同时P位置传感器检测到非P挡的位置,则退出P挡的整个操作得以全部完成。

1.3 数据分析

为详细探究此故障出现的条件,要求15台专业捉虫驾驶员除了正常路试验证外,增加挂入P挡操作:即在红绿灯路口停车时要求挂入P挡,每天每台车尝试100次以期再现故障。通过随车记录仪记录的信息,捕捉到了故障发生时的数据,见图3。

图3 故障数据分析结果

对采集到的数据进行梳理分析,故障产生的条件如下。

1)驾驶员踩下制动踏板,STT启动,发动机转速开始下降。

2)在发动机停机阶段,驾驶员挡位的需求由D-P-D,换挡鼓保持73°。

3)发动机已停止,换挡鼓开始向P挡即0°位置移动。

4)驾驶员松开制动踏板,STT开始重新启动发动机。

5)发动机启动成功后,换挡鼓会继续进入到P挡位置,然后再开始退出P挡位置。

6)换挡鼓停在某一角度处,Pocde被激活,故障出现。

1.4 故障重现实验

通过对上述故障产生条件进行梳理,由专业技术人员按照故障出现的条件,进行了故障重现实验,见图4。

图4 复现试验结果

通过复现的故障,梳理出如下几个特殊条件。

1)进入STT策略时,即发动机转速在逐步降低至0的过程中,换挡鼓的位置会被限制移动 (图中标识1)。

2)在退出STT策略时,即发动机转速由0至600tr/min时,此时换挡鼓也会被限制转动 (图中标识2)。

3)驾驶员松开制动踏板,是发动机重新激活的条件;也是开始进行安全诊断的起始点。

4)如果驾驶员的换挡操作D->P->D快速完成,如300ms,换挡完成后立即松开制动,此时会激活安全诊断,系统监测到当制动信息丢失超过800ms后,换挡鼓仍在尝试退出P挡,系统认为存在安全风险,P081C-97的代码将会被激活。

2 P挡无法退出的原因分析

通过分析可以得出P挡无法退出的原因:首先,由于双离合变速器换挡机构的特殊性,进P挡时,由驾驶员发出挂入P挡请求,后由电池阀带动整个执行机构来实现,换挡鼓随后转动到0°位置;退P挡时,由换挡鼓率先转出0°位置,随之带动驻车棘爪脱出驻车齿轮,退出P挡来得以实现;其次,在STT功能激活时,当用户快速地由D-P-D进行挡位切换时,激活了安全诊断的条件。

为了更好地理解故障发生的条件,先将各信号之间的关系展示如下,见图5。

1)在STT功能激活时,发动机停机和重启的过程中,换挡鼓的位置都未发生变化,见图5中黑色圆圈标识处。

2)在退出P过程中,制动信号丢失超过一个安全诊断的阈值 (即>800ms),由于驾驶员退出P的意图仍未实现,换挡鼓会继续移动,但已经触发了安全条件,系统将禁止换挡鼓的进一步退出。

3)在关闭STT系统时,按照相同的操作,可以发现换挡鼓在进入和退出P挡的操作都可以很顺利地实现;且实际路试中,亦未发现在关闭STT功能的情况下出现此故障。因此,故障的出现是由STT策略的影响导致。

图5 换挡鼓控制逻辑示意图

3 改进方案与效果

3.1 STT进入时允许换挡鼓转动

在STT进入时,发动机会切断供油,转速逐步降低,发动机控制系统所需的能量需求在逐步降低,此时蓄电池可以为换挡鼓的运转提供充足的能量。经HIL台架验证表明,在进入STT时,允许换挡鼓运转,不会造成任何负面影响,此处的控制逻辑在后续的软件升级中得以优化。图6为B555软件的实车验证结果。

图6 B555软件的实车验证结果

发动机停机过程中有近1500ms的时间,而换挡鼓进入P挡角度的时间约为800ms,故此阶段允许换挡鼓转动,可以为后续退出P挡的运转提供较多时间,将会大大降低故障触发的概率。

3.2 STT退出时的优化

在STT退出时,发动机需要启动,此时换挡鼓也有转动的需求,即当变速器和发动机同时有电压需求,系统会优先保证发动机的需求,保证发动机能够成功启动;同时则会限制换挡鼓的运动 (减少电压的需求)。因此当STT退出时,系统限制换挡鼓移动的控制逻辑是合理的。

相应地,如果更改STT退出的条件,即当挂入D时,首先启动发动机,也错开换挡鼓的运行时间,经过与发动机控制系统工程师交流后得知,STT策略的更改,需要较长时间的验证,而且影响相关的系统较多,结合当前项目即将进入投放阶段,则不对STT整个策略进行演变。

3.3 优化快速换挡的控制

从上述可以得知,故障发生时,驾驶员在整个D-P-D的换挡操作都是在0.5s内完成的,而实际用户很难会在1s的时间内完成类似操作,但是为了避免故障的发生,在系统中,如果在1s内完成D-P-D的操作,系统则忽略此次的换挡请求,默认为是无效的换挡请求。图7为B555软件的实车验证结果。

图7 B555软件的实车验证结果

3.4 安全诊断时间的优化

故障发生时是在松开制动踏板,即制动信号置0后800ms内,系统仍检测到换挡鼓在退出P的转动,因此时驾驶员的真实意图并没有得以实现,因此800ms的时间设定是否合理呢?经过与安全诊断专家的充分交流,800ms时间的设定,是为了防止当驻车在一定的坡度路面时,因误操作而导致的P挡退出 (即1000ms也是一般情况下换挡鼓退出P的时间),故车辆不会发生位置的移动,因此也就会杜绝因溜车可能产生的事故;如果延长时间至1.5s,则意味着可能发生移动的时间大约为0.5s,也就可能存在发生事故的风险,综合上述的解决方案,在安全诊断时间方面不再进行调整。

3.5 改进效果

优化升级后的软件,在15台捉虫车上继续进行路试试验,在新软件共计试验22500次,行驶里程超过225000km,未发生类似一起故障,因此认为此方案真实可靠。

4 综述

本文通过对双离合换挡机构的深入研究,逐步推理出当STT策略激活时,为了系统的安全,限制了换挡鼓的运动,以致在退出P挡未完成时,已经触发了安全诊断阈值。通过软件的优化升级,增加了换挡鼓进入P挡的时间,同时对驾驶员的操作意图进行识别,也对安全诊断阈值的设定有了更深入的了解和认识,增加了系统的安全可靠性。

由于双离合变速器的开发是公司全新的开发项目,此问题的分析解决,中方技术人员全程参与分析,并对问题的分析和解决提出独到的解决方案及可行性验证,是通过变速器软件优化来解决实际问题的一次成功案例。在整个分析处理过程中,对变速器控制原理的理解更加透彻,对控制原理和设计逻辑的合理性也有了新的认识,为双离合器投放后问题的分析和解决积累了可贵的经验。

由于该系列变速器会在公司的更多车型上匹配使用,因此此次更改的经验将反馈到后续项目中被应用和推广,同时对于指导变速器的自主标定工作具有实际的借鉴意义。

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