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1 000 MW机组轴加风机频繁进水及电机烧损问题分析及处理

2020-06-27黄俊义

机电信息 2020年2期
关键词:电机

摘 要:针对某电厂机组运行中轴加风机频繁进水导致电机烧毁的问题,介绍了其故障分析与处理过程,结合现场情况,分析了导致轴加风机频繁进水的原因,发现轴加风机与电机同轴连接方式不合理,出口逆止门不严密,轴加风机入口管道及出口管道未设计U型放水管,风机内积水,运行中蒸汽外泄沿轴流向电机转子致使电机进水,是电机频繁烧损的直接原因,并据此提出了相关的技术改造建议,使问题得到了彻底解决。

关键词:轴加风机;电机;进水;骨架油封;U型水封

1 概况

江西大唐国际抚州发电有限责任公司的超超临界机组装机容量2×1 000 MW,轴封加热器及轴加风机均为东汽厂及配套厂家供货,每台机组设两台轴加风机,一运一备,风机型号AZY013.5-043.3-1,流量2 600 m3/h,转速2 900 r/min,全压13 500 Pa,电机型号YX3-180M-2,功率22 kW。机组运行中控制轴封加热器汽侧入口管压力-5 kPa,轴加风机进口与轴封加热器壳侧(汽侧)连接,两台轴加风机出口管道DN219 mm,经过逆止门后汇流至一根出口母管,母管经过一截水平管道后向上引接至汽机房顶部排出。两台机组分别于2015年底及2016年4月投产;2017年2月—3月,首先2号机组轴加风机连续出现积水现象,而且烧损电机一台,随后3月份1号机组轴加风机也出现进水现象,烧损电机一台。经我厂技术人员讨论分析,并咨询轴加风机厂家人员,对我厂现有设备及系统稍加改造,彻底解决了电机进水问题。

2 故障现象

(1)2017年2月22日,启动2号机组2B轴加风机显示黄色故障,就地实际未运行,经检查是由于电机受潮、绝缘降低而无法启动,烘干电机后运行正常。(2)2017年3月1日,2号机组2B轴加风机运行中跳闸,停电检查电机,发现电机进水,电机接线盒处有水流出,风机壳体内部有水迹,经电气人员修复电机并对电机接线盒进行封堵后,启动运行正常。(3)2017年3月8日,1号机组1B轴加风机切至1A运行,测量1A轴加风机绝缘合格后,启动1A轴加风机后故障跳闸,停电检查电机,发现接线盒和电机内部进水,现场检查故障风机拆开的逆止门法兰处均有滴水现象,风机内部水迹已没过风机中轴位置。

3 原因分析

针对电机烧损,风机壳体有水迹等情况,我厂技术人员进行了以下方面的排查工作:

3.1    风机内部机械碰磨导致电机过载问题

经过设备部对风机手动盘车发现设备正常,转配工艺核查也未发现设备本身动静摩擦痕迹。

3.2    出口逆止门不严密,设备备用时出口管倒流汽水导致备用风机进水

设备停运后,拆开备用风机出口连接法兰,发现出口法兰连续流水,说明出口逆止门不严密。

3.3    运行风机时出口管倒流水导致运行风机电机进水

运行中轴加风机出口为正压排汽,温度在60 ℃左右,存在少量水蒸气时会被排汽带走,出口管大量积水才有可能倒流进风机。

3.4    轴加风机入口管进水导致轴加风机、电机进水

轴封加热器疏水经多级水封至凝汽器,轴加设备液位高开关报警,运行中液位开关无报警,对液位开关进行注水试验发现其运行正常,运行检查中轴封加热器液位平稳,排除因轴加风机满水造成轴加风机进水,导致电机过载;但运行中发现低压轴封回汽U型水封有持续疏水流出,轴封回汽管道温度较以前下降,轴封回汽管内含有凝结疏水,疏水未及时排出,沿管道进入轴加风机入口管导致轴加风机进水。

3.5    轴加风机内有水迹,但入口管及风机壳体底部放水门开启,放水不畅

运行中轴加风机入口门开启状态时,轴加风机入口管为负压状态,我厂轴加风机运行负压约-5 kPa,换算约500 mm水柱,轴加风机中心位置距离底部放水门约0.4~0.5 m高度,我公司放水管设置为直管道,受大氣负压作用,轴加风机内水位高于0.5 m时才能克服负压排水,故轴加风机内排水不畅易存水,风机运行时内部水越积越高,叶片高速运转,风机内湿蒸汽沿壳体轴封窜出,运行中后来验证确实有湿蒸汽沿中心轴进入电机,进而造成电机进水;设备停运后,关闭放水门,打开风机壳体,确实见风机底部有积水,但是放水门不关的情况下,打开风机壳体时,风机内部变为大气压力,在打开瞬间能见到排水管排水。

2017年2月22日及3月8日电机启动后跳闸,前期电机运行时已进入湿蒸汽,但是进汽量不多,没有直接造成短路,而且运行时电机温度高,蒸汽凝结慢,设备备用时电机内蒸汽全部凝结成水,启动时测量绝缘满足电机绝缘要求,但实际电机直阻已不合格,启动后烧损电机,而且轴加风机DCS无电流监视,不便于监视电流及异常分析。

3.6    排除电机接线盒套管进水至电机

现场检查发现轴加风机接线盒进线套管中无水汽及水迹,排除电机中的水来自电缆套管。

3.7    轴加风机与电机直接连接,结构不合理

杭州科星公司生产的轴加风机与电机直连,风机驱动端与电机距离不超过50 mm,风机驱动端未设置挡水环及密封装置,电机驱动端密封不严,未设置骨架油封,是电机进水的主要原因;此外轴加风机电机绝缘为F级,该绝缘等级电机允许的工作温度为155 ℃,我厂轴封回汽母管温度约240 ℃,换热后湿蒸汽温度仍在100 ℃以上,蒸汽吹向电机本体,易导致电机绝缘加速老化。

综上所述,判定电机频繁烧毁的主要原因为:(1)轴加风机入口管及本体放水管未设置U型弯放水,运行时该处为负压状态,导致运行中放水不畅。(2)轴加风机与电机直接连接的结构不合理,且未设置有效密封装置。次要原因为:(1)风机出口逆止门不严密。(2)出口管道未设置放水门。

4 处理措施

(1)在轴加风机驱动端及电机驱动端增加骨架油封,如图1所示,阻止风机内湿蒸汽漏出进入电机本体内。

(2)在轴加风机出口水平管道最低处增加放水管,设置U型弯,水封高度1.3 m;将风机入口管与壳体底部放水管改为带U型弯,水封高度0.6 m。

(3)检修出口逆止门,保证严密不漏水。

(4)在DCS上增设轴加风机电流监视功能,运行中发现电流增大时及时倒换风机,关闭入口门放水。

(5)对主机低压轴封减温水调阀进行解体检修,消除阀门内漏,避免低压轴封回汽中含水量过大,便于运行调节。

5 结语

经过上述处理,运行中风机轴封向外窜汽水的现象消失,风机壳体内未再存水,运行9个月至今,没有发生轴加风机电机烧损情况,检查风机壳体内已没有水迹,彻底解决了轴加风机进水及电机烧损问题,而且系统改造简单,投入少,效果明显。

收稿日期:2019-12-03

作者简介:黄俊义(1982—),男,湖南衡阳人,工程师,研究方向:锅炉汽机运行调节优化。

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