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大孔径浅孔爆破在工程中的实际应用及效益分析

2020-06-21刘轶伦

工程技术研究 2020年8期
关键词:浅孔石方飞石

刘轶伦

(江苏省矿业工程集团有限公司,江苏 徐州 221000)

目前,露天城镇爆破中广泛使用的两种爆破方法——深孔爆破和浅孔爆破。深孔爆破是指炮孔直径>50mm并且深度>5m的爆破作业,浅孔爆破是指炮孔直径≤50mm,炮孔深度≤5m的爆破作业。当炮孔直径>50mm并且深度≤5m时,也属于浅孔爆破的作业范畴。查阅相关教材书籍等资料,目前对于小孔径浅孔爆破的研究较多,在经过长期的经验总结后已具有较高的可靠性和操作性,而对于大孔径浅孔爆破的研究很少。但是,在实际施工过程中,小孔径浅孔爆破暴露出效率低下、施工成本高等缺点,所以在保证安全的前提下,要想做到降本增效,势必要深入研究大孔径浅孔爆破技术,确定各项参数,并进行效益分析。

1 工程概况

连徐铁路DK178+605~DK179+005区间位于徐州市铜山区张集镇张楼村,该区间为双路堑石方开挖,长度400m,面积约10000m2,南侧为山体,200m内无建(构)筑物,北侧周边200m大部分区域为农田,仅东北侧有几个养殖大棚,距离约80m,爆破环境理想。结合地质勘查资料及经现场查勘,该区间内岩石硬度中等强度,经实测该区域待开挖的岩层厚度为3~4.5m,预计工程量为40000m3,合同工期限定1个月。爆破前现场照片如图1所示。

图1 爆破前现场照片

2 爆破施工方案选择

根据以往施工经验,在进行爆破设计时一般岩层厚度较小时,习惯采用小孔径浅孔爆破分层开挖。但该类型爆破在路堑石方开挖中效率低、劳动强度大、安全性差,要在1个月工期内采用小孔径浅孔爆破的方法显然无法满足要求。综合考虑岩层性质、周边环境等特点,最终决定在该项目中采用大孔径浅孔爆破技术。通过查阅相关资料及多次现场试验炮的方式,确定大孔径浅孔爆破技术的各项参数,并进行综合效益分析。

3 大孔径浅孔爆破参数设计

(1)台阶高度H:该工程大孔径浅孔爆破的应用范围在 3m≤H≤4.5m。

(2)钻孔直径D:采用90mm孔径。

(3)最小抵抗线W:采用Wd代替最小抵抗线,通常浅孔爆破Wd=(0.4~1.0)H,结合该工程为双壁路堑掏槽大孔径浅孔爆破的特点,同时参考小台阶浅孔爆破和台阶深孔爆破,确定W=(0.6~0.9)H[1]。为有效控制飞石,浅台阶选大值,高台阶选小值。

(4)炮孔深度L:梯段爆破时L=(1.1~1.15)H,即L=(1.2~1.9)W,浅台阶选小值,高台阶选大值[2]。

(5)填塞长度l:为有效避免飞石,大孔径浅孔爆破宜采用孔底集中耦合装药,一切情况下保证l≥1.2W。

(6)孔距a:a=mWd,其中m为密集系数,通常m=1~1.5[2]。在该工程中掏槽孔先起爆,底盘抵抗线过大,应选用较小的密集系数,以克服底盘的阻力,此时a1=Wd;掏槽孔起爆后,为后续的常规孔又提供了一个自由面,此时密集系数可适当增大,a2=1.2Wd[3]。

(7)排拒b:路堑开挖爆破有多排炮孔时,可以布置成矩形,其排拒b一般比孔间距a小一些。即b=(0.8~1.0)a[2]。故选定掏槽孔b1=0.8Wd,b2=Wd。

(8)炸药单耗q:小孔径浅孔爆破的炸药单位一般为0.4kg/m3,但该工程为大孔径浅孔爆破,每个炮孔负担的有效石方量较大,且钻孔深度大于小孔径浅孔爆破的深度,受底盘夹制作用也就更大。根据工程实际计算:掏槽孔单耗为0.6kg/m3、常规孔单耗为0.5kg/m3。

(9)单孔装药量Q:掏槽孔Q1=CqWaH[1];常规孔Q2=CqabH。其中C为药量控制系数,C=0.2~0.5[1]。

(10)炸药的延米装药量ql:一般耦合装药的线装药量为5.0~5.5kg/m,故可以采用公式Q0=ql(L-1)计算出Q0。与对应的Q值进行对比,若不相符则需要修正相关孔网参数。

(11)布孔方式:因该工程路堑开挖宽度为20~30m,宽度较大,为保证掏槽效果,拟布置2排掏槽孔,采用双直线掏槽方式,矩形布孔,如图2所示。

(12)网络布置:该工程全部采用毫秒延期导爆管雷管,孔内装填MS15段,孔外用MS3段延期,掏槽孔先于常规孔起爆,网路布置如图3所示。

(13)选定爆破参数表。该工程选定爆破参数表如表1所示。

图2 双直线掏槽布孔示意图

图3 爆破网络起爆顺序示意图

表1 选定爆破参数表

4 爆破效果

该工程在采用大孔径浅孔爆破技术后,实现了钻孔、爆破、挖运一个循环作业即可开挖至设计标高,大大加快了施工速度。同时,通过不断优化相关的爆破设计,使爆破飞石、振动等有害效应得到了有效控制。爆破后现场如图4所示。

图4 爆破后现场照片

5 效益分析

以H=4.5m为例,大孔径浅孔爆破1个台阶即可完成,小孔径浅孔爆破则需要2个台阶。对比如表2所示。

表2 经济效益分析表

6 结论

由此可见,在该工程内大面积采用大孔径浅孔爆破,能做到1个台阶即可爆破至设计标高,通过减少循环作业次数的方式能有效降低石方钻孔的成本,实现一定的经济效益。经实践表明大孔径浅孔爆破的爆堆集中,无底跟,超挖控制也较好,同时因填塞长度一般较大,不易产生远距离飞石。

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