主变压器初次送电试验过程及问题分析
2020-06-19聂卫建高建锋
荀 浩,聂卫建,高建锋
(济南轨道交通第一运营有限公司,山东 济南 250000)
1 概述
济南地铁R1线大杨庄主变电所(以下简称大杨庄主所)110kV/35kV 1#主变压器因上级电网设备故障,开通后尚未进行送电,下级各站就通过2#主变进行单电源供电,供电可靠性较低。上级电网设备修复后,计划对1#主变压器进行送电,恢复主所双路电源供电模式。
2 送电试验流程
大杨庄主所1#主变送电前在停电状态下已完成绝缘电阻、吸收比、极化指数、直流电阻、介质损耗正切、绕组泄漏电流以及35kV管母耐压测试,试验结果正常。计划对1#主变进行5次冲击试验,完成后进行主变差动保护极性校验及PT核相,成功后再进行主所备自投测试及相关保护信号测试。
测试结束,将1#主变空载运行24h,无异常后带载投入运行。主变绝缘电阻、直流电阻、介质损耗角正切、绕组泄漏电流等试验数据如表1~表4所示。
表1 1#主变绝缘电阻及吸收比(2500V电压下)
表2 1#主变直流电阻
表3 1#主变介质损耗角正切(绕组及套管的tanδ)
表4 1#主变绕组泄漏电流
3 冲击试验
为检验变压器绝缘性能、机械强度、极性及运行状态是否正常,按规程要求对1#主变进线5次冲击试验,其中前3次冲击不带低压侧母排,后2次冲击带母排进行,以检验变压器、高低压侧开关、母排在6~8倍额定电流冲击下是否正常运行。在冲击试验前,仔细检查变压器、GIS各连接件紧固情况,进行各开关不带负荷情况下的分合测试,确保冲击试验顺利进行。经5次冲击试验,1#主变及高低压侧设备均运行正常,接下来进行变压器差动保护极性校验及PT核相。
4 极性校验及PT核相
4.1 变压器差动保护的作用及必要性
差动保护作为变压器的主保护,能够准确区分区内、区外故障,动作迅速,精度高。当正常运行或外部故障时,流入差动继电器的电流为0,差动保护不动作;当内部故障时,差动电流不为0,启动保护。但如果电流互感器接线错误导致极性出现偏差,就有可能在负载变化时误触发差动保护,造成变压器退出运行,直接影响地铁运营。变压器差动保护原理图如图1所示。
图1 变压器差动保护原理图
4.2 校验方法
变压器差动保护校验一般有3种方法,分别为一次通电流校核法、带负荷校验法及变压器环流校验法。本次校验在夜间进行,地铁线路上无列车负载,仅保留少量站用电器感性负载。采用带容性负荷校验法,退出大学城主所1#、2#主变及大杨庄主所2#主变,由大杨庄主所1#SVG、大学城主所1#SVG、2#SVG(合计19MVar)在全无功模式下输出容性电流,为大杨庄1#主变提供容性负载。试验期间联络开关303合闸,大学城主所300合闸,保留下级正常负荷,减小对地铁运营造成的影响,由大杨庄主所带三台SVG及全线负荷。济南地铁1号线供电系统示意图如图2所示。
全线倒闸操作完成后,由试验人员启动3台SVG,并将其工作模式改变为全无功输出,以主变低压侧约320A(变比1∶1200,二次侧约为0.27A)的容性负荷电流检验变压器差动保护极性。根据相应的标准判断主变压器差动保护CT极性是否正确。
图2 供电系统示意图
4.3 校验标准
(1)相序及对称性:A相应超前B相,B相超前C相,C相超前A相,各相电流幅值基本相等,相位差120°,相位偏差不超过10%。(2)两侧同名相的电流相位差不大于10%。(3)变压器差流不应大于励磁涌流产生的差流值。根据现场记录的数据,相位差和电流幅值均在允许范围内,变压器差流较小,1#主变差动极性正确。1#主变CT极性数据记录如表5、表6所示。
表5 1#主变保护装置显示电流 单位:A
表6 1#主变线电流相位角 单位:°
4.4 PT核相
PT核相是变压器送电的重要步骤,如果PT二次回路接线错误,很可能导致送电时PT爆炸,烧毁PT二次接线。PT核相主要分为异源核相和同源核相,异源核相在变压器差动保护极性校验前进行,此时大杨庄2#主变承担两段母排负载,测量各段母排PT二次相电压、线电压、开口三角零序电压、试验电压小母线对各相电压,比较两组PT间的各相电压差。同源核相在备自投试验倒闸准备结束后进行,此时大杨庄主所1#、2#主变分别带Ⅰ母、Ⅱ母运行,试验方法与异源核相一致。另外,可采用核相仪对Ⅰ母、Ⅱ母的相同相进行异源核相,对110kV 1# GIS的PT与Ⅰ母35kV PT的相同相进行同源核相,以相位角偏差小于30°为合格。
5 备自投试验及相关保护校验
极性校验结束后,通过倒闸操作恢复大学城主所正常运行模式,大杨庄主所切除所有负荷,1#、2#主变送电,进行备自投试验,在101、102、301、302保护装置上模拟差动保护信号,300均自投成功,模拟101、102、301、302遥控分闸或其余故障跳闸信号,300闭锁不自投。
6 倒闸操作
系统初始运行模式为大学城主所两路正常供电,大杨庄主所2#主变单路运行。极性校验开始前需倒切为大杨庄主所1#主变带带3台SVG及全线负荷,倒闸期间全线400V负荷停送电切换两次;极性校验后进行备自投试验,倒切为大学城主所两路正常供电,大杨庄主所下级负荷全部切除,1#、2#主变送电,全线400V负荷停送电切换两次。备自投试验结束后,恢复2#主变进行单电源供电方式,将1#主变空载运行24h无异常后带负荷投运。
7 问题及改进
在测试过程中发现若干项问题,可作为后期工作参考。(1)极性测试开始,当3台SVG全功率启动无功模式时,联络开关303过流保护跳闸,经查看现场电流达到303过流保护定值390A,原因为SVG同时投运短时励磁涌流过大导致跳闸,分批投运后再次进行试验未发生类似现象。建议支援供电时将联络开关303、304均合闸,大学城主所300不合闸,使负荷电流平均分配,降低单个开关承担的电流值。另外,容性负荷不宜长时间满载投运,故全无功模式开启后,应尽快记录变压器相序、电流参数,判断是否存在相序错误,并将容性负荷切除。(2)停电开始前将全线各变电所400V母联自投开关打至手投手复位,三级负荷切换开关打至手动位,退出下级各变电所及大学城主变电所35kV备自投功能,防止多次倒切损坏车站设备。(3)大杨庄主所备自投测试时,其下级各站均被切除,仅靠站内蓄电池对重要设备供电,建议该测试前做好预想,尽可能在1h内完成,防止蓄电池电能耗尽后影响车站应急照明、消防系统及设备保护装置供电。(4)在PT核相时,如果出现电压异常畸变的情况,可将消谐装置投入、电容负载投入或在零序PT回路并联150W左右的灯泡,可缓解谐振现象。(5)极性校验时如发生设备故障使大杨庄主所1#主变退出运行,造成全线失电,短时间内故障无法处理则倒切至两主所初始状态,恢复全线供电,待故障处理完毕后再进行测试。停送电倒闸过程中因全线变压器存在大量励磁涌流,可能会导致SVG上口断路器跳闸,可待倒闸结束后再投入4台SVG。(6)在主变投入运行后,应核对主所、各车站电压进行检查,若主所电压偏差较大,应进行有载调压,确保线路牵引负载和动力照明负载电压正常。
8 结束语
变压器初次送电试验应尽量在下级负荷投运前完成,否则校验时需多次进行倒闸操作,影响全线各个站点。试验时正线各车站、各变电所均需安排专业人员保障,并需供电公司、施工方、运营方多方参与。试验时间紧、任务重,指挥人员必须对试验流程、各项数据有准确认识,针对试验过程中各种突发情况要做好预想,应急保障人员和应急物资提前准备到位,才能确保送电圆满成功。