高浓度含银废水物化法深度处理项目工艺设计与应用
2020-06-15田宇鸣中国电子系统工程第二建设有限公司天津214000
田宇鸣(中国电子系统工程第二建设有限公司,天津214000)
0 引言
银以及银的相关产品广泛应用于电子、电镀、感光材料、化工工业和科研领域,生产过程中会产生各种各样的含银废水。与其它工业废水相比虽然含银废水产生量较少,但水质复杂,对环境的污染影响非常严重。Ag+是一种强杀菌剂,会严重影响污水处理厂生物处理阶段的效果。此外,废水中的Ag+在环境中的迁移、扩散将污染自然水体,对生态环境造成极大的破坏,严重危害人体健康[1]。
面板行业含银废水中的主要污染物是Ag+、TP、COD、TN。含银废水的主要处理方法包括化学混凝法、电解法、离子交换法,三种方法各有优缺点。面对日益严格的废水排放标准,寻求一种高效、低廉、可工程化的含银废水组合处理工艺是当下的研究热点之一。
1 工艺设计
1.1 水质水量
该工程处理的废水为某面板企业生产工序中产生的高浓度含银废水,水量18m3/d。设计进出水水质见表1。
表1 设计进出水水质
1.2 工艺概况
根据含银废水水质水量特点、处理要求及经济适用性,高浓度含银废水处理工艺流程说明如下:
1.2.1 工艺流程说明
该工程采用“三级化学混凝+离子交换”组合工艺处理含银废水。含银废水首先进入一级化学混凝系统,将废水pH 调节至11,通过投加CaCl2同步去除Ag+、TP。在二级化学混凝系统中再次将废水pH 调节至11,通过投加CaCl2进一步去除Ag+、TP,同时投加重金属捕捉剂强化对Ag+的去除效果。在三级化学混凝系统中将废水pH调节至9~10,通过投加Na2CO3去除残余的溶解态Ca2+。三级化学混凝系统出水过滤后进入离子交换系统进行深度除银,使出水中Ag+稳定<0.1mg/L,从而实现银、磷的同步深度去除。
1.2.2 主要构筑物设计参数
(1)含银废水收集槽
设置含银废水收集槽1 座,有效容积20m3,水力停留时间12h。
(2)含银废水调整槽
设置含银废水调整槽1 座,有效容积20m3,水力停留时间12h。
(3)反应槽1
含银废水由提升泵输送进入反应槽1。首先向废水中投加CaCl2,再投加NaOH、H2SO4将废水pH调节至11。反应槽1的有效容积1m3,水力停留时间0.5h。
(4)反应槽2
反应槽1 出水进入反应槽2。首先投加NaOH、H2SO4将废水pH调节至8~8.5,再向废水中投加PAC。反应槽2的有效容积1m3,水力停留时间0.5h。
(5)絮凝槽1
反应槽2出水进入絮凝槽1。向废水中投加PAM。絮凝槽1的有效容积0.5m3,水力停留时间0.25h。
(6)沉淀槽1
絮凝槽1出水进入沉淀槽1。沉淀槽1表面负荷0.4m3/(m2·h),直径2.4m,总高度3m,有效容积10.8m3,水力停留时间6h。沉淀槽1的污泥进入污泥槽。
(7)反应槽3
沉淀槽1出水通过溢流堰进入反应槽3。首先投加NaOH、H2SO4将废水pH 调节至8.5~9.5,再向废水中投加重金属捕捉剂。反应槽3的有效容积1m3,水力停留时间0.5h。
(8)反应槽4
反应槽3 出水进入反应槽4。首先向废水中投加CaCl2,再投加NaOH、H2SO4将废水pH调节至11,最后投加Na2CO3。反应槽4的有效容积1m3,水力停留时间0.5h。
(9)絮凝槽2
反应槽4出水进入絮凝槽2。向废水中投加PAM。絮凝槽2的有效容积0.5m3,水力停留时间0.25h。
(10)沉淀槽2
絮凝槽2出水进入沉淀槽2。沉淀槽2表面负荷0.4m3/(m2·h),直径2.4m,总高度3m,有效容积10.8m3,水力停留时间6h。沉淀槽2的污泥进入污泥槽。
(11)反应槽5
沉淀槽2出水通过溢流堰进入反应槽5。首先投加NaOH、H2SO4将废水pH 调节至9~10,而后投加Na2CO3。反应槽5 的有效容积1m3,水力停留时间0.5h。
(12)絮凝槽3
反应槽5出水进入絮凝槽3。向废水中投加PAM。絮凝槽3的有效容积0.5m3,水力停留时间0.25h。
(13)沉淀槽3
絮凝槽3出水进入沉淀槽3。沉淀槽3表面负荷0.3m3/(m2·h),直径2.4m,总高度3m,有效容积10.8m3,水力停留时间8h。沉淀槽3的污泥进入污泥槽。
(14)多介质过滤器
沉淀槽3 出水通过溢流堰进入中继槽,而后由提升泵输送进入多介质过滤器,其罐体尺寸为φ800mm×3000mm。过滤器设计流量1m3/h,反洗流量1.1m3/d。
(15)活性炭过滤器
多介质过滤器出水进入活性炭过滤器,其罐体尺寸为φ 600mm×2000mm。过滤器设计流量1m3/h,反洗流量1.1m3/d。
(16)树脂吸附器
活性炭过滤器出水进入树脂吸附器,其尺寸为φ600mm×2000mm。过滤器设计流量1m3/h。
2 设计特点
(1)针对单一处理工艺对银、磷去除效果不佳及废水排放标准日益严格的问题,采用“三级化学混凝+离子交换”组合工艺处理含银废水,同步实现高浓度含银废水中银、磷的深度去除。
(2)针对传统化学混凝法一次加药耗药量较大的问题,分两次加钙可减少钙的投加量,节约大量药剂费,减轻三级化学混凝系统除钙的压力。
(3)针对溶解性钙的过量残留导致阳离子交换树脂更换频率加快的问题,在三级化学混凝系统中投加Na2CO3以去除废水中溶解态的Ca2+,在深度除磷的同时降低化学混凝系统出水硬度。
3 运行情况
(1)该工程2016年10月建设完成。经过5周的调试,含银废水处理系统运行效果良好,出水Ag+稳定<0.1mg/L,出水TP稳定<0.5mg/L。含银废水处理系统稳定运行后进出水水质见表2。
表2 稳定运行后进出水水质
(2)含银废水处理运行费用由电费、药剂费两部分组成,具体费用明细如下(水量以18m3/d计)。
①电费:电费单价以0.60 元/kW 计,含银废水处理系统每日耗电272kW·h,每日电费163.2元;
②药剂费:含银废水处理系统消耗的药剂包括NaOH、H2SO4、CaCl2、Na2CO3、PAC、PAM 及重金属捕捉剂。经实际测算,含银废水处理系统运行稳定后每日药剂费116元。
综上所述,含银废水处理系统运行费用为15.5元/吨水(不计折旧费、维护费、危废处置费)。
4 结语
(1)采用“三级化学混凝+离子交换”物化法组合工艺处理含银废水,同步实现高浓度含银废水中银、磷的深度去除。出水Ag+、TP 均满足《电子工业污染物排放标准》(二次征求意见稿)中的表2标准。
(2)该工程在三级化学混凝系统中去除废水中溶解态的Ca2+,在深度除磷的同时降低化学混凝系统出水硬度。硬度的降低既保证了阳离子交换树脂的处理效果,延长了树脂更换周期,又降低了后段生物处理工艺中污泥钙化的风险。
(3)高浓度含银废水处理运行费用由电费、药剂费两部分组成,每日电费163.2元、每日药剂费116元。高浓度含银废水处理系统运行费用为15.5 元/吨(不计折旧费、维护费、危废处置费)。