切顶卸压自动成巷支护工艺实践探析
2020-06-10薛杰毅
薛杰毅
(霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司木瓜煤矿,山西 方山 033100)
1 工程概况
霍煤方山木瓜煤矿10-102 工作面位于一采区准备巷道左翼,上部为9-104、9-106 采空区。该工作面以北为一采区三条大巷,以南为实体煤,紧邻采区采掘边界线,以西紧邻10-106 采空区,以东紧邻10-100 掘进工作面,靠近南区三条大巷。回采区域与上覆9#煤层间距为0.9~8.5m,平均4.7m,10-1021 巷末端层间距较薄。矿井10-102 工作面走向全长586m,煤层平均厚度2.8m,开切眼距停采线653m,102 综采工作面沿空留巷长度约为180m。根据矿压资料显示,该工作面初期来压步距在18~25m 之间,岩石碎胀系数为1.52。
2 切顶卸压沿空留巷支护设计
2.1 巷旁加强支护
为有效维护巷道围岩稳定性,防止顶板破碎围岩大面积垮落进入巷道内部,影响机电设备的正常运行与工作面的推进,提出通过巷旁加强支护改善围岩破碎情况[1]。具体方法拟采用单体支柱+11#工字钢+钢筋网在支架后方进行补强支护,在工作面破碎区域,进行单体支柱配合工字钢联合支护。各单体支柱的间距为0.6m,采用间隔均匀布置的方式,11#工字钢固定在各单体支架之间,各工字钢的间距为0.6m,工字钢通过钢筋网进行固定,钢筋网规格为2300mm×800mm。巷旁加强支护断面如图1所示。
图1 巷旁加强支护断面图
2.2 巷内加强支护
在端头支架后面的15m 之内,在单体支柱的顶部架设花边粱,花边粱规格为2.4m;15m 以外的区域,设置单体支柱、花边粱,规格为4.2m,布置方式为一梁四柱。巷道破碎处进行加密支护。工作面推进100m 之后,花边粱以及单体支柱均可回收利用[2]。巷内加强支护示意如图2 所示。
图2 巷内加强支护示意图
2.3 注浆锚杆围岩控制技术
10-102 工作面顶板为复合型顶板,在通过预裂爆破进行切顶卸压的过程中,顶板破碎严重,垮落的区域较大。由于垮落岩体松软破碎,形成的充填支护体结构整体性较差,难以形成稳定的支护结构对上覆煤岩体进行有效承载。针对该现象,提出对周围松软破碎的围岩进行注浆加固处理,即在巷道围岩体中打设注浆锚杆,通过压力泵对钻孔注射填充浆液,使浆液与围岩充分接触、扩散,充满围岩的裂隙。在注浆液体凝固后,将巷道松软破碎的围岩凝结成一个结构性完整的承载体,与巷旁支护体共同形成支护结构,有效控制围岩体的变形情况,保证围岩的稳定性[3]。
设计每个断面打设三排注浆锚杆,底排锚杆位于巷道底板上方0.3m 处,各锚杆间排距为0.8m×0.8m,保证注浆孔与巷道两帮垂直。注浆锚杆布置示意图如图3 所示。
图3 注浆锚杆布置示意图
注浆选用的材料为双液水泥浆,主要成分为水泥、水与水玻璃。在注浆过程中,需控制注浆压力在5MPa 以上,持续观测注浆压力计示数变化,待各钻孔注浆压力稳定在9~10MPa 之间时,注浆完成[4-5]。
为了检测注浆水泥量对锚杆扭矩值的影响作用,在102 工作面运输巷道进行了水泥用量测验。在试验区段,分别用100kg、200kg、250kg 的水泥进行钻孔注浆,在注浆完成后的一段时间,通过扭矩扳手进行抗扭矩分析。三种不同水泥使用量与锚杆抗扭矩的关系如图4 所示。
图4 三种水泥用量与锚杆抗扭矩关系
通过图4 可以看出,在注浆完成的第1d 前后,水泥用量为100kg、200kg、250kg 的锚杆抗扭矩值分别为174N·m、245N·m 和260N·m;在注浆完成的第2d 前后,水泥用量为100kg、200kg、250kg 的锚杆抗扭矩值分别为360N·m、400N·m和415N·m;在注浆完成的第3d 前后,水泥用量为100kg、200kg、250kg 的锚杆抗扭矩值分别为438N·m、500N·m 和500N·m;在注浆完成的第4d前后,水泥用量为100kg、200kg、250kg 的锚杆抗扭矩值趋于稳定。三种不同水泥用量的抗扭矩值都达到了500N·m。
通过对数据分析可知,当水泥用量为250kg 时,注浆锚杆在初期的抗扭矩值变化率较大,在相同的注浆周期内,抗扭矩值高于其他两种方案。在注浆时间达到4d 以后,三种方案的锚杆抗扭矩值达到一致。针对围岩破碎严重,亟待维护的区域,采用水泥用量为250kg 的注浆方案能够更有效地控制围岩变形发展,维护巷道围岩的稳定性。
2.4 采空区挡矸支护
通过预裂爆破进行切顶卸压后,在切缝附近往往会出现顶板破碎甚至伴随局部大面积垮落的现象。随着工作面的推进,邻近采空区附近的围岩垮落,对工作面的支护与推进造成严重影响[6]。针对这种现象,提出在工作面回采结束前,对切缝超前工作面的25m 位置处进行单体加强支护的技术手段。即在切缝侧巷旁采用11#工钢配合单体支柱进行围岩稳定性控制,各单体支架与11#工字钢的相邻间距均0.6m。在顶板破碎严重,支护困难的区域,需利用钢筋网进行支护加固,钢筋网的规格为2300mm×800mm。
3 效果
在10-102 工作面进行了顶板离层监测、支柱下缩量记录与巷道侧向应力的监测。监测结果表明,巷道离层现象在与开切眼超过95m 时逐渐趋于稳定。其中,顶板离层的最大值为55.3mm,顶板离层的平均值为26.4mm,顶板离层程度属于中等水平;加强支护的单体支柱的活柱最大下缩量为198mm,支柱承载压力在正常范围内;巷道侧向压力在远离工作面推进方向28m 处逐渐趋于稳定,侧向压力平均值为2.3MPa,支护区域围岩稳定,没有出现大面积垮落、片帮的现象,围岩稳定性得到了有效控制。
4 结语
以10-102 工作面为研究对象,针对切顶卸压巷道复合顶板破碎严重、维护困难的难题,设计并实施了巷道加强支护技术。通过对支护区域进行的顶板离层监测、支柱下缩量记录与巷道侧向应力监测,表明该工艺能够有效控制围岩变形情况,保证围岩体结构的稳定性,消除工作面潜在的矿压威胁,实现矿井回采工作面的快速推进与安全回采。