APP下载

钟市--荆门输油管线生产运行参数分析

2020-06-08梅明

中国化工贸易·中旬刊 2020年2期
关键词:参数优化荆门

梅明

摘 要:我国长输管道建设已经进入了新的发展时期,管道运输对国民经济的发展起到了重要的促进作用。开展降低热油管道运行能耗方面的研究非常必要,降低管道的能耗费用不仅仅是降低进站温度的问题,而是一个牵涉到整个运行方案的综合性问题。本文以钟市--荆门原油输送管道为例,详细分析了管道的基础数据,计算出了管道总传热系数。并以此为基础对不同工况的管道参数进行了计算,给出了其参考值。对管线的停输时间也进行了计算认为当管线停输后,极易发生凝管事故,并建议在管线中间设加热站,适当提高中间输送温度,防止出现凝管事故。对钟市--荆门管线系统运行进行了综合评价认为在正常设计输量的情况下,管线均可以按不加热的方式运行,除管线强度和泵的增压能力外,不会发生因管线温度过低而导致管线凝结的问题。而在低于正常设计输量的情况下,建议在严寒的二月份排量大于64.80 m3/h,输油运行正常是有保证的。

关键词:钟市--荆门;输油管线;参数优化;输油工艺

1 前言

对于石油、天然气的长距离输送,目前采用最多的是管道运输。对于目前的石油工业界来说,管道运输已经成为不可逆的趋势,管道运输具有运输承载量大、占地面积少、管道运输建设成本低、管道运输连续性强安全可靠等优点[1]。但是如何减少输油的运费,降低输送过程中的风险等方面的内容是亟待考虑的。国内市场必须按照市场的需求对其运行的管道进行优化设计,降低产品的单位成本,才能够提高企业在市场经济中的竞争力。通过各种优化措施以及可行方案的技术分析[2]、经济比较和效益评价[3]、寻优技术与经济的最优组合,从而确定出经济合理的运行参数,使系统工作在最佳状态下,达到节约能源、少投入、多产出、提高经济效益的目的[4-6]。由此可见,输油管道优化运行方案研究是一个很有潜力的发展方向,对输油管道优化运行进行研究具有重大的现实意义。

本文以钟市--荆门管道为例,应用流体力学及热力学相关理论,对现有管线运行进行计算分析,研究管线沿程流体的压力和温度的变化规律,进而对管线正常运行做出可行性评价分析,并对可能出现的问题进行分析,做出可行性解决方案。

2 管道概况

钟市--荆门管道全长69.456km,起点高程1291m,终点高程1170m,全程高差121m,沿线地形地势较为平缓,全线敷设于湖北省省境内,沿途经潜江、荆门2县市。管道外防腐采用环氧粉末涂层,不考虑内衬;管道保温采用聚氨酯泡沫塑料“黄夹克”,保温厚度30mm。全线采用加剂加热处理降凝密闭输送工艺。管径采用219*6mm规格,设计年输油量为100*104t,管道设计埋深为1.2-1.4m。最高出站设计温度为60℃,加剂最低进站温度为12℃,管道中心埋设地温为3℃。全线不设反输流程,在事故状态下,确保24h内及时处理来确保输油管道的安全。中间清管站设水击泄放装置,泄放压力为3.0MPa,延炼末站设水击泄放,泄放压力为5.5MPa。管道总传热系数K=1.0W/(m2.℃)。

3 不同工况的计算

结合当地气候及油田资料,夏季管线排量约为46-78m3/h,起点压力p1=3.1-3.2MPa,起点温度t1=22-32℃,环境温度在t0=11.6-19.4℃范围内,管道直径为d1in= 219*6mm。经过计算可知在输油量超过77m3/h时,正常运行的起点压力不足以原油送达下游站。在初夏,按正常运行参数的管内流体的温度偏低。故应在夏初和秋初,对流体还需稍为加热。但随着地温的提高,在上表的起点压力下输油,管內原油的温度必然会逐步提高。

结合当地气候及油田资料,冬季管线排量约为46-77m3/h,起点压力p1=3.1-3.2MPa,起点温度t1=65-75℃,环境温度在t0=-2-4℃范围内,管道直径为d1in=219* 6mm。经计算可以得知,在设计的46-77m3/h正常输量下,通过加热加剂工艺措施,从进站温度、最大压力、最小压力等参数来看,均可顺利地进行原油的输送。因此从原油流变性的角度分析,钟市--荆门管线根据设计参数可正常投运。

4 停输时间的计算

管线停输时,流体温度下降是一个非稳定的传热过程。按简化的分析计算,研究了停输后钟市--荆门管线内原油的温度随时间的变化规律。以隆冬的二月份发生停输的情况为例,计算发生停输后的温降如图1所示。正常运行时的参数如下:排量:65.0m3/h,上游压力:3.2MPa,原油相对密度:0.8394,上游温度:80.0℃,环境地温:2.9℃。

从原油温度分布与停输时间的关系图可以看出,当管线停输后,管线出口处的温度在24h的抢修时限已降到接近原油凝点甚至低于原油凝点的温度,因此管线停输后,在靠近出口30km的管段极易发生凝管事故,在不设反输流程的条件下,24h的抢修时限在管道运营中不可能实现。根据这种情况,建议在管线中间设加热站,适当提高中间输送温度,防止出现凝管事故。

5 对管线低于设计输量的评价

目前的实际情况是,钟市站的现有输送量均大大低于设计排量。在现阶段,管线实际的排量为qo=45-77m3/h。从计算结果可以看出当排量低于64.8m3/h时,即使将原油加热到80℃输送,下游的油温仍然低于20℃;当排量高于64.8m3/h,加热输送均能保证下游的油温高于20℃。其输送压力在现有设备的能力范围之内,故在严寒的二月份只要排量大于64.80m3/h,输油运行正常是有保证的。由此可以推断,在环境温度高于二月份地温的其他需加热输送的月份,其运行应该更有保证,且首站的原油加热温度都应较二月份有所降低。在本管线的加热输送时,其耗能是很高的,特别是在远低于设计排量的小排量输送时,更是如此。能耗过高主要是由于排量太低和管径小引起的,特别是在小排量下,管中原油的温度下降过快。

6 结论与建议

在正常设计输量的情况下,无论是在夏季,还是在最严寒的二月份,管线均可以按不加热的方式运行,除管线强度和泵的增压能力外(管线强度和泵的增压能力,应是原管线设计必须考虑的问题),不会发生因管线温度过低(其下游站的油温均高于20℃),而导致管线凝结的问题。将原油加热到80℃输送,下游的油温仍然低于20℃;当排量高于64.8m3/h,加热输送均能保证下游曲子站的油温高于20℃。其输送压力在现有设备的能力范围之内,故在严寒的二月份只要排量大于64.80m3/h,输油运行正常是有保证的。由此可以推断,在环境温度高于二月份地温的其他需加热输送的月份,其运行应该更有保证,且首站的原油加热温度都应较二月份有所降低。当管线停输后,管线出口处的温度已降到接近原油凝点甚至低于原油凝点的温度,极易发生凝管事故,在不设反输流程的条件下,24h的抢修时限在管道运营中不可能实现。根据这种情况,建议在管线中间设加热站,适当提高中间输送温度,防止出现凝管事故。

参考文献:

[1]王保群,林燕红,代运锋.我国成品油管道现状与展望[J].石油规划设计,2010,21(5):7-9.

[2]余洋.2007年中国油气管道发展综述[J].国际石油经济.2008(3):45-52.

[3]蒲明,马建国.2010年我国油气管道新进展[J].国际石油经济,2011,3:26-34.

[4]高松竹,汪玉春,许萍.混合遗传算法在输油管道优化运行中的应用[J].油气储运,2004,23(7):34-37.

[5]崔艳雨,吴明,张国忠.顺序输送管道调度计划编制的影响因素分析[J].油气储运,2007,26(11):12-15.

[6]宫敬,储祥萍,于达.成品油管道优化运行研究[J].油气储运,2000,19(10):22-25.

猜你喜欢

参数优化荆门
《渡荆门送别》引发的幽思
Study on the Phenomena of Non-fluent Repetition in Chinese English Learners’ Prepared Oral English Output
基于正交试验法的路基冲击碾压施工参数优化
基于神经网络的动力电池组焊接参数优化研究
研究LTE与WCDMA系统间小区互操作与参数优化
基于磁流变技术的汽车发动机隔振系统的参数优化
金秋赏菊
请到我们家乡来