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锅炉启动排汽回收技术构建和应用

2020-06-08李森林

工业技术创新 2020年2期
关键词:热电厂噪音蒸汽

李森林

(上海金联热电有限公司,上海 201506)

引言

热电厂的运营负荷与用户使用蒸汽量的多少密切相关,事实是白天供热量多,晚上供热量少;冬季供热量多,夏季供热量少,这使得热电厂锅炉在一年内发生多次开启和停运。

热电厂由于受到容量、投资和管道布置等多方面因素的影响,多会采用单母管制系统[1]136-139,为满足发电机组的蒸汽参数要求,该系统会造成锅炉在每次升停炉过程中存在大量的蒸汽浪费、产生严重的噪音污染。噪音污染在工业领域中危害较大,特别是在锅炉使用企业,不仅会损害员工身心健康,还会对周边居民生活环境造成严重影响[2]。锅炉排汽噪音是低频噪音,治理困难,为此很多锅炉使用企业不得不采取高成本的降噪措施[3]。

本文以某热电厂为研究对象,开展项目调研与分析,以锅炉启动排汽回收为切入点,通过设备选型解决排汽浪费和噪音污染问题,并对节能降噪效果和经济性进行评估。

1 项目调研与分析

某热电厂有3台CFB循环流化床锅炉。锅炉参数为:额定流量130 t/h,额定压力9.8 MPa,额定温度535+5-10℃。主蒸汽管道采用单母管制系统,由主蒸汽母管将蒸汽分配给3台纯背压机发电组和4台减温减压器。主要运行方式为:锅炉的主蒸汽管道(9.8 MPa、535+5-10℃)经过纯背压机组或者减温减压器后向热网用户提供0.98 MPa、280℃的过热蒸汽。锅炉根据供热量需求而采取相应的锅炉启停方式,每次锅炉启动升炉时,为了使蒸汽达到并入母管的要求和发电机组进汽参数的要求,通过启动排汽管向空排出蒸汽[4],随着升炉时间的推移,锅炉蒸汽温度、压力等参数都会增加(如图1所示),不但浪费了大量的蒸汽,还会产生噪音[5],此过程一般会持续3~5 h[6]。

1.1 蒸汽浪费问题

锅炉启动时,蒸汽的压力达9.5 MPa、额定温度达500℃才能够并入主蒸汽母管[6]。根据图1所示的锅炉升炉曲线和现场实际升炉统计,每次锅炉启动会造成约100 t盐水及其热值的浪费。

1.2 升炉排汽噪音问题

该热电厂锅炉启动过程中需要通过启动排汽管道向空排放大量蒸汽,而蒸汽压力、温度和流量会逐渐升高。虽然在启动排汽管道的末端装设有新型小孔喷注型消音器[5],但仍然经常有附近居民反映噪音很大。该热电厂在2#锅炉、3#锅炉升炉过程中详细进行了厂界噪音的测量,如图2所示。结果表明,噪音值超过国家标准昼间不超过65 dB、夜间不超过55 dB的要求[7]。

总之,必须从节约能源和降低噪音两方面,对锅炉升炉过程产生的启动排汽进行回收利用,以实质性地解决问题。

图1 锅炉蒸汽温度、压力随着时间的变化

图2 不同蒸汽压力、流量下的噪音测量值

2 设备选型

进一步实地调查和分析该热电厂的汽水系统,如图3所示。

该热电厂供热参数见第1章。此外,蒸汽流量为0~60 t/h。

2.1 减温减压器选型

选择一台原有的减温减压器,作为锅炉启动排汽回收论证依据。以启动排汽最高参数计算出减温减压器的参数。

已知条件:新蒸汽流量60 t/h,压力9.8 MPa,温度525℃;减温水压力14.5 MPa,温度158℃,由锅炉给水;双减后,蒸汽压力0.98 MPa,温度280℃。物质平衡式和热平衡式[1]199-205为

其中,Dzq—新蒸汽流量,kg/h;Dps—减温水流量,kg/h;Djwy—双减后蒸汽量,kg/h;—未蒸发减温水所占份额(0.3~0.35);h0—新蒸汽焓,kJ/kg;hjwy—双减后蒸汽焓,kJ/kg;hps—减温水焓,kJ/kg;h´jwy—双减后饱和水焓,kJ/kg。

根据焓熵表查得:hjwy=3009.59 kJ/kg,h0=3439.88 kJ/kg,hps=675.16 kJ/k g,h´jwy=758.73 kJ/kg。计算得:Dps=16 692.78 kg/h,Djwy=70 850.3 kg/h。该热电厂有3台减温减压器的流量都大于计算值,且其一次、二次过热汽压力、温度都符合启动排汽回收利用。

以1#减温减压器为例,进行安全阀论证。根据启动排汽特性,论证1#减温减压器的安全阀是否可用。通流量公式[8]为

图3 主蒸汽管道示意图

该热电厂1#减温减压器额定流量为70 t/h,流量调节范围为额定流量的10%~100%,启动排汽最大蒸汽量为60 t/h。初步确定可以将1#减温减压器作为3台锅炉升停炉的汽水回收设备。

2.2 新增管道选型

根据锅炉最大连续蒸发量参数,即额定压力9.8 MPa、最大温度540℃,初步选择启动排汽回收至1#减温减压器之间的管道。管道材料选用合金钢12Cr1MoV[8],选用设计压力取10.3 MPa[8]。管道尺寸选择公式为

2.3 投资回报周期

根据章节2.1和2.2的研究论证,可以初步得出管道等材料的规格和数量。此时,进行以下工作:

(1)对设计费用、管道和阀门费用、保温费用、施工费用、检测费用进行询价和评估,需投资约23万元。

(2)节能回收费用根据锅炉升炉曲线(即图1)和该热电厂历年运行数据计算。平均每次回收蒸汽约95 t,焓值3 178.38 kJ/kg。将回收热值折算成标煤量M,即

取标煤价格800元/t,平均每年升停炉13次,则每年回收费用为10.72万元。忽略资金时间价值的影响,静态投资回收期约为2.14年。

3 应用

3.1 项目实施

图4 蒸汽管道示意图

根据该热电厂实际情况进行了项目设计和施工。将原1#减温减压器与母管进行切割分离,3台锅炉的主蒸汽母管在并炉阀前分别引出一路管道至1#减温减压器。项目施工完成后的蒸汽管道示意图如图4所示。其中,新增了启动排汽回收管道,管道通径为φ168 mm×14 mm,设计压力为10.3 MPa,设计温度为545℃,管道材质为12Cr1MoVG,三只阀门采用电动焊接闸阀,型号为Z962Y-P54140V,DN150,截止阀实现远程DCS操作。

3.2 项目运行

改造后锅炉升炉过程运行流程如下:

(1)锅炉升炉时,若启动排汽参数低于供热参数,则打开原有启动排汽管道,通过原启动排汽管道的消音器向空排出;

(2)以任意一台锅炉升炉为例,若启动过程中蒸汽参数高于供热参数0.98 MPa、280℃,则只需要关闭向空排汽阀和并炉阀,将该锅炉新增的阀门打开,通过减温减压器向用汽单位提供热能产品。当该锅炉的主蒸汽参数满足并炉要求时,关闭新增的阀门,打开并炉阀门即可。改造后的噪音测量值如图5所示。

3.3 运行注意事项

图5 改造后的噪音测量值

(1)锅炉启动过程中,应同时对集汽集箱出口到并炉阀之间的主蒸汽管道进行暖管,暖管速度应使温升不超过1~1.5℃/min;

(2)暖管时,可以用初期的启动排汽进行,但一定要加强疏水,避免主蒸汽管道振动;

(3)要严密监视汽包的壁温差,使其低于40℃[6],防止汽包受热不均;

(4)锅炉启动过程中,需要严密监视水冷壁、过热器等受热面的温度,防止水循环不良而过热;

(5)当启动锅炉的压力比母管压力低0.2~0.3 MPa、温度比额定值低25℃左右时[6],可以停止启动排汽回收,使之并入母管。

4 结束语

本文介绍了一种锅炉启动排汽回收技术,通过现场调研、设备选型等技术改造措施,节约了投资成本,提高了资源利用效率。

项目实施后,不但减少了水及热能的浪费,还有效杜绝了噪音扰民的情况,对行业节能降噪有一定的参考意义。

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