减少冻干粉针剂灌装不合格品数的措施
2020-06-08杭从荣
化工设计通讯 2020年5期
杭从荣
(江苏奥赛康药业有限公司,江苏南京 211100)
ASK。公司一直秉承工匠精神,努力做好我们的每一支产品为了提升和追求卓越的产品质量,立足自身所在岗位-灌装岗位,以真学、真知、真话、真干为行动指南,思考如何通过减少灌装不合格品数,提高成品收率,提升产品的质量。
1 问题描述
灌装岗位的合格品率不高,选取了109车间的5批废品统计数,可以看出灌装不合格品主要集中于药饼异物、装量差异以及瓶身撞击。
2 原因分析
从药饼异物、装量差异、瓶身划痕方向分析,得出以下可能因素,下阶段进行要因确认。
3 要因确认
需要确认见表1。
表1 要因确认
续表
4 制定对策
对策实施如表2所示。
表2 对策实施表
续表
5 组织实施
5.1 解决“胶塞机腔体异物较多”问题
为了最大限度地去除胶塞清洗机腔体内异物问题,车间联系设备部进行胶塞机腔体内腔拆卸清洗,并根据生产现状将清洗频率由半年一次增加到一月一次。
加数据对比图标
5.2 解决“联动线易产生炸瓶”问题
车间停产期间安排专人配合设备厂家人员进行维保,对于易损即关键部件进行积极采购。
5.3 解决“药液压空转移压力过大”问题
配制班组将压空转移压力由0.15MPa降至0.08MPa。通过观察可知,缓冲罐中的气泡堆积明显减少。
5.4 解决“灌装泵精度影响装量准确率”问题
车间购买了精确更高的灌装泵,由之前的量程1~5mL变成0.3~1.5mL。对于临界装量的控制更加准确。
5.5 解决“气动阀门位置问题”
车间购买了新的气动阀门,相应的技术改造还在进行中。
5.6 解决“进出料推进导致炸瓶”问题
安排专人对于药品排列进行干预,确保不出现排列不整齐情况,并且增加了推进次数,尽可能减少推进过程中的压力。
5.7 解决“垫圈易产生脱落物”问题
更换了之前使用的垫圈,全部采用材质更加坚固的聚四氟乙烯垫圈,清洗灭菌过程中不会产生脱落物。
5.8 解决“硅胶管中气泡堆积”问题
现阶段在灌装过程中进行手动排。
6 效果检查
解决措施实施后,又对生产的近5批不合格品数进行统计分析,通过上述措施改进后,灌装过程中的不合格品数明显减少。