APP下载

液氨充装系统改造和应用

2020-05-15邓文刚

化工设计通讯 2020年4期
关键词:液氨合成氨高负荷

邓文刚

(中海石油华鹤煤化有限公司,黑龙江鹤岗 154100)

1 概述

中海石油华鹤煤化有限公司年产300kt 合成氨、520kt 尿素(下称3052项目),氨合成工序采用丹麦托普索公司低压氨合成工艺,液氨罐区采用2台5 000m3的单壁常压低温氨罐,用于贮存中间产品液氨,单罐贮存时间为3d,罐区由2台小冰机维持氨罐压力。当尿素停车或低负荷生产造成液氨不能平衡时,氨合成工序的液氨通过氨闪蒸罐和合成氨泵(P04601A/B)送至氨罐贮存。尿素装置恢复生产后,低温液氨需将常压氨储罐中-33.9℃的低温液氨用冷氨泵(P40101)以连续流量经氨加热器(E40101)加热至25℃后送至尿素装置。图1是液氨贮存和外送尿素工艺流程示意图。

图1 液氨贮存和外送图

2 存在的问题

2.1 高负荷下运行产氨和用氨不匹配

开车后3052项目各装置进行了性能考核,根据各工艺包设计要求,公用工程、空分、气化和合成氨等装置实际安全运行中都可以保持高负荷运行,合成氨释放产能后,所产液氨除了满足尿素用氨后还有剩余,这部分液氨只能暂时贮存氨罐中,为保证满负荷长周期运行,需要将剩余液氨移出系统,否则会被迫降低生产负荷。

2.2 尿素装置运行时间短

原始开车初期合成氨装置开车后,液氨用户尿素装置开车稍晚或者偶尔清洗造粒,都使液氨贮存到氨罐中,氨罐液位居高不下,合成装置被迫降负荷甚至停车,给安全生产和经济运行带来巨大挑战。

2.3 当尿素价格低时,可以销售中间产品液氨,保证利润最大化和满足周边需要

3052项目地处东北,尿素用量有明显的季节性,一般冬季是淡季,尿素价格偏低,但是东北热电厂较多,热电厂常年用液氨作为脱硝原料,并且东北液氨产量少,因其不便长距离运输,本地液氨价格可观,经过计算相比尿素销售液氨利润更高。

3 解决对策

面对以上问题,需要在保持合成装置高负荷运行时,还要平衡全系统产能,所以将剩余外送销售,经过研究论证,决定对原始开车进氨管线改造、新建液氨充装系统外送液氨进行销售,这样既解决了高负荷下合成氨和尿素产能不平衡问题,并且可以在尿素停车或者负荷低时保证合成装置的正常运行,最大限度地增加了公司利润,还能产生无形的边际效益。

改造图见图2。

4 技术改造的过程和效果

4.1 实现第一次充装

本技术改造是利用原始开车进氨管线进行反向(原管道阀门是闸板阀,不影响反向流通)外送液氨,实现行业第一次用进氨管线进行外送充装移动式压力容器售氨。

4.2 巧妙的利用原管线

利用原始开车进液氨管线作为充装站外送管线,解决源头问题,并且不用重新开口,避免了停车重新置换碰口。

4.3 充装站不增加大的机泵、换热器等

用氨罐液氨送尿素部分流程,不增加充装泵、氨加热器、仪表等设备。充装泵设计流量45t/h,日常送尿素装置液氨较少,完全可以满足充装量,不存在充装泵超负荷现象。

4.4 充分回收残液

将充装管道末端引到原有的地下收集槽,充装后打开排至地下槽泄压,最终回收残液到氨罐,达到无排放损失,还可以防止不充装时紧急切断阀和充装鹤管之间超压。

4.5 回收气氨,避免环境污染

充装移动式压力容器(罐车)的气相排放接入小冰机入口,回收充装移动式压力容器挥发出的气氨。

4.6 多重保险保证充装安全

(1)将出口设置紧急切断阀,远程和就地都可以随时打开关闭,并且设置氨浓度检测报警和联锁,检测到浓度高于100×10-6自动联锁关闭切断阀,实现了充装过程中发生泄漏时与充装设备有效及时隔离,保证充装的安全。

(2)此改造经过具有甲级资质的设计院充分论证评价,并得到认可,出具了设计证明。

(3)经过系统的安全和环境评价,已拿到充装销售许可证明。

4.7 解决了较低环境下无法施工问题

万向鹤管需要水泥基础,当时环境温度近-30℃,无法保证现场施工的水泥基础的强度和质量,作业人员创新思路,在环境温度高的室内完成水泥基础的浇筑,将做好的水泥基础放进挖好的基础坑,再回填、调整,解决了此问题。

4.8 有效隔离,保证施工安全

整个改造都是在重大危险源氨罐附近施工,并且气相排放、残液回收等管道都与运行系统相连,但是克服了这些困难,进行了有效隔离,整个施工过程未出现任何安全问题。

4.9 增加远程控制降低工作量

将原来冷氨泵返回管线增加了远程气动阀,易于操作,用人也少。

4.10 设置罐车止轮器

装车站还设置了防移动式压力容器侧滑的设备,保证了充装安全。

4.11 编制各指导规程

技术人员编写了《液氨充装操作规程》、《液氨充装质量保证手册》及各台账、规定等,保证了充装的操作安全。

4.12 本经验、操作规程等值得同行业借鉴

由于本次改造充分利用了原有的设备,关键的机泵、换热器等设备没有新加,只是新上了充装鹤管,节约了大量设备成本。

5 改造后效果评价

本改造已经投用运行进行液氨销售,没有对原系统产生任何影响,安全可靠。解决了整个装置的液氨不能平衡的问题,保证了前系统满负荷长周期运行,创造了较好的经济效益。同时满足了周边电厂液氨需求,不用长距离运输,突显了地域优势,产生了无形的社会效益。

猜你喜欢

液氨合成氨高负荷
兴化市精准推动液氨制氢专项整治
安徽昊源35万吨合成氨产品结构调整项目竣工环保验收
陕西黑猫8万吨/年合成氨项目将于今年建成投产
合成氨、磷铵行业节能降碳改造升级实施指南出炉!
液氨槽车事故应急处置探析
基于ALOHA的液氨储罐泄漏事故的模拟
液氨储罐采用水置换方案的探讨
乙烯装置增设甲烷氢压缩机解决甲烷收率高生产瓶颈
HOLLIAS—MACS—V6系统在合成氨装置上的应用
TDS高负荷场景特征分析与应用