发电机定子线棒绝缘击穿后故障点查找方法的探索与实践
2020-05-15邹高增雷挺宇
邹高增,杨 春,雷挺宇
(湖北清江水电开发有限责任公司,湖北 宜昌 443000)
达岱电厂位于柬埔寨王国戈公省达岱河下游,总电站装机容量246 MW,装3台82 MW的水轮发电机组,平均年发电量8.58亿,年利用小时数3 488 h,目前是中国在柬埔寨迄今为止规模第二大的水电项目。
2019年4月份达岱电厂1号机组B修期间,由于发电机定子线棒下端绝缘盒检查更换,对发电机进行了盘车彻底清扫和常规试验(绝缘电阻、吸收比、定子绕组直流耐压及其泄漏电流、直流电阻测量试验)合格后,按照规程要求需对发电机定子线棒进行工频交流耐压试验[1],进行了定子绕组1.5倍Un电压交流耐压试验[2],其中B、C两相交流耐压试验合格通过,A相交流耐压试验过程中发生了击穿现象,耐压后A相对B、C两相及地绝缘值为零,定子绕组A交流耐压试验不合格,需排查绝缘故障点。
1 绝缘击穿原因分析及查找方法实践
1.1 定子线棒绝缘击穿原因分析
达岱电厂1号机定子线棒1.5Un电压工频交流耐压过程中,B、C两相工频交流耐压试验合格通过[1],耐压前后其绝缘电阻无明显变化[3];A相交流耐压试验加压到18.78 kV(1.36倍Un)时发生击穿现象,试验未通过。发生击穿后定子线棒A相对B、C两相及地绝缘值为零(本文的绝缘电阻测量值均为测量1 min后的稳定值)[4],过段时间(约1 h)用500 V绝缘电阻表测量A相对B、C两相及地绝缘值为30 MΩ,用1 000 V绝缘电阻表测量A相对B、C两相及地绝缘值为0.1 MΩ,再次用5 000 V绝缘电阻表测量定子线棒A相对B、C两相及地绝缘值为零,击穿后绝缘有恢复现象;用5 000 V绝缘电阻表测量了三相定子线棒相互之间的绝缘电阻值(详细数据见表1),综合上述数据初步判定定子线棒A相发生击穿现象,属于定子线棒主绝缘部分缺陷击穿,需查找故障点并处理。
表1 达岱电厂1号机定子线棒A相工频耐压后击穿后绝缘电阻测量记录表 MΩ
1.2 定子线棒绝缘击穿后查找方法实践
1.2.1 主要查找方法介绍
根据定子线棒绝缘击穿原因分析情况,本文主要以下几种方法查找故障点。
1)临界电压法。对绝缘故障部分从零开始缓慢加以直流电压,找到临界击穿电压点(当电压值闪烁跳动,电压值一般不高),然后查看发光点,即为故障点。
2)电容发电法。用电压较高的绝缘电阻表(可选择1 000 V及以上的绝缘电阻表)测量B、C相(B、C相短接,以达到更大电容值)对A相绝缘电阻值至少1 min,以进行B、C对A相之间电容充电,然后用A相对B、C相进行瞬间放电,期间观察发光点,即为故障点。
3)冲击电压法。用电压更高的雷击计数器校验仪(3 000 V以上直流电压)对A相进行脉冲电压放电,期间观察发光点,即为故障点。
以上三种方法1、2和3试验电压由低到高,建议根据现场情况按照电压低到高逐步参考实施,以防止绝缘再次发生击穿,不利于故障点查找发现。
1.2.2 查找方法实践过程介绍
结合表1数据分析,定子绕组A相发生击穿现象后[4],用500 V绝缘电阻表测量对地绝缘电阻值为30 MΩ,用1 000 V绝缘电阻表测量对地绝缘电阻值为0.1 MΩ,绕组绝缘也有所恢复,初步确认击穿点位于定子线棒与定子铁芯之间,着重观察铁芯上下端部和线棒接触部分,且故障点临界击穿电压较低,适合临界电压法。结合定子线棒A相击穿时闪络火光位置附件检测查看发现疑似缺口部分(如图1),将该点作为重点观察部位检查。
图1 定子线棒A相击穿时闪络火光位置图
线棒绝缘击穿后,利用临界电压法排查故障点所施加的电压一般不高,故障点再次发光会比较弱,所以实施最好选在晚上,然后将所有的灯光关掉,以便于观察发光点。
首先在将B、C两相短接接地,在A相架设直流升压设备,本次结合表1数据分析,现场用1 000 V绝缘电阻表测量A相-B、C相及地绝缘电阻值时,绝缘电阻表电压闪烁且绝缘电阻值为0.1 MΩ,临界击穿电压值为用1 000 V左右,可用绝缘电阻表代替直流升压设备,观察人员安排在疑似故障区域,将所有灯光关掉,施加1 000 V直流电压,观察人员观察到发光点如图2,初步判断大概位置位于255槽下层线棒。
图2 施加1 000 V直流电压观察到发光点图
为进一步确认故障点,次日将疑似故障线棒从定子绕组A熔焊割离独立出来后(如图3),对定子绕组A相进行了绝缘电阻测量试验,用5 000 V兆欧表测量独立出来的疑似故障线棒绝缘值为零,测量定子绕组A相甩开疑似故障线棒后的部分绝缘值恢复到交流耐压前的水平(15 s/60 s:25 MΩ/105 MΩ),判定现独立出来的疑似故障线棒(255槽下层线棒)为故障线棒。
图3 割离故障线棒后的A相绕组图
确定255槽下层线棒为故障线棒,为进一步确认故障点是否只有1个,再次对定子绕组进行清扫干燥后,进行了定子绕组绝缘电阻、吸收比和直流耐压及其泄漏电流试验。试验符合规程要求后,用绝缘隔板将故障线棒从定子绕组A相隔开(以下定子绕组A相均为隔开故障线棒后的部分),对定子绕组A相进行工频交流耐压(试验数据详见表2),试验合格通过。至此,总计发现1处绝缘故障线棒点,为255槽下层线棒。
表2 达岱电厂1号机定子线棒A相确认故障点试验记录表
2 结 语
本文介绍了临界电压法、电容发电法和冲击电压法三种方法,通过现场观察和试验分析,达岱电厂1号机定子线棒绝缘故障适合临界电压法查找,并运用临界电压法快速发现定子绕组绝缘故障线棒,经工频交流耐压等试验确认故障点的唯一。最终通过临界电压法查找定子线棒故障点实践过程,为以后同类型故障提供一定的参考。