球罐检验化工节能处理
2020-05-09
(天津渤海石化有限公司,天津300452)
根据特种设备要求,需要定期对球罐进行检验工作,以我装置现有的3000m3丙烷、丙烯球罐为依据,介绍氮气法置换丙烷、丙烯及空气的化工处理、回收方案(见表1)。
表1
1 装置现状
装置现有 3000m3丙烯球罐 3台(V01、V02、V03)和 3000m3丙烷球罐 1台(V04),球罐涉及装卸槽车和装卸船、丙烷/丙烯输送泵启停、倒罐等日常作业,在检罐前需核实以上装卸操作的具体时间,协调好检罐的顺序及检罐时间要求,现已V01罐为列,检罐时间表见表2。
四台球罐的检验顺序:
V03----V04----V02----V01
当一个球罐在检验第9d时,第二台球罐开始进行化工节能处理。
表2
2 化工处理方案[2]
将V01罐与系统隔绝,处理合格后检验,操作如下。
2.1 通过丙烯输送泵G01将V01液相送至装置储罐FA01,此时球罐压力0.5~0.6MPa。
2.2 关闭V01罐底液相阀门,阀门挂锁。将液相进、出料第一道与第二道阀门之间的短节拆卸,两端加上盲法兰,使V01与其它球罐和系统隔绝。注意:提前预制临时管托和支撑。
2.3 V01气相物料回收(见表3)
氮气置换物料直接排放火炬会造成气相物料的浪费和环境的污染,我装置气相物料将气相回收,反送回反应装置,节能回收利用。开始将V01泄压至0.1MPaG后,打开罐顶3/4寸氮气手阀,缓慢加入氮气,充至10h,罐底气相回收管线倒淋处,取样分析。
注意:回收气相时,控制好回收量,注意装置自身的负荷。
表3
经济节约:41.26×8000×4=132 万元
2.4 向球罐内充氮气置换(见表4)
向球罐内加入氮气至0.3MPaG,置换球罐内部的可燃物质。
表4
注意:氮气整个置换过程,充排须平缓,压力升降须缓慢。
2.5 关闭罐顶氮气和排放、安全阀管线的手阀,并加盲板隔绝,盲板确认单已全部确认安装到位。
3 球罐检测作业
依据检测队伍方案进行作业,班组人员全程监护到位。
4 球罐置换空气和气密工作(见图1)
节能降耗原则,使用做气密的氮气置换空气,取样分析球罐内O2含量合格(O2含量小于0.5%为合格)。
经济节能:19×3000×0.6×3=10.26 万元
气密前的检查注意事项:
1)检查管线的法兰、垫片安装正确,螺母对称把紧,螺丝满扣[1]。
2)检查所有管线的支、吊架装好,固定支架牢固,活动支架要留有空隙。
3)检查管线上的孔板、温度计、压力表、热电偶按要求装好。
4)检查管线所属阀门(单向阀、八字盲板等)的安装方向正确。
5)确认罐内清洁,无杂物。
6)仪表器件的检查:a)仪表专业人员现场确认各切断阀门是否灵活可用。b)检查所有温度计、压力表、液位计等量程合适,指示准确。c)检查丙烯球罐内仪表安装是否正确。d)与仪表器件相关的安装是否牢固可靠现场确认。e)仪表投入使用。
图1 球罐气密实验压力曲线图
5 结论
定期储罐的检测工作,保证了日常稳定运行,而单独球罐检验的经济节能处理方案,大大降低了装置的各项生产单耗,提高市场的竞争力,此次节约经济142.26万元。