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高压锅炉炉内水化学工况的优化

2020-04-24许怀鹏周黄斌

冶金动力 2020年2期
关键词:炉水含铁汽包

许怀鹏,周黄斌,孔 苑

(马钢股份公司热电总厂,安徽马鞍山 243000)

前言

为降低锅炉炉管的腐蚀速率,减少炉管沉积物与结垢量,提高蒸汽品质,必须对锅炉水进行调节处理。对于高压汽包锅炉,目前实际应用最多的锅炉水调节方式是给水还原性全挥发处理[AVT(R)]和炉水磷酸盐处理(PT)。AVT(R)处理是在对锅炉给水进行热力除氧的同时,向给水中加入氨和除氧剂——联胺或二甲基酮肟,氨的作用是调节给水和炉水的pH 值,联氨的作用是除去给水中的溶解氧,以维持一个除氧碱性水工况,从而达到抑制水汽系统金属腐蚀的目的。PT 处理是向锅炉炉水中加入磷酸盐,在碱性炉水条件下,一定量的磷酸根与钙、镁离子可以形成松软的水渣,随锅炉排污排出,达到锅炉防垢的目的。

1 传统锅炉水调节方式的弊端

1.1 给水还原性全挥发处理[AVT(R)]

《GB/T 12145-2016 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》中规定,高压汽包锅炉给水质量控制标准如下:

锅炉过热蒸汽压力:5.9~15.6 MPa;

pH(25℃):8.8~9.3(有铜给水系统)或9.2~9.6(无铜给水系统);

联氨:≤30 μg/L;

溶解氧:≤7 μg/L。

以上规定的AVT(R)水工况是一种还原性水工况,水的氧化-还原电位(ORP)一般低于-200 mV。在此条件下,碳钢表面会生成磁性氧化铁(Fe3O4)保护膜,保护金属不受进一步腐蚀。但实际应用时,高压锅炉AVT(R)水工况的缺点也比较明显:

(1)采用AVT(R)时,热力设备通常存在“两高现象”,即汽水品质合格率高,受热面结垢速率也高。因为在还原性条件下,生成的磁性氧化铁(Fe3O4)保护膜不够致密,且在水中的溶解度较高,导致锅炉给水含铁量相对偏高,在湍流部位易发生流动加速腐蚀(FAC)现象,腐蚀产物又会随水流迁移到高热负荷区域并沉积下来,提高结垢速率。

(2)AVT(R)处理时,因联氨的还原性好,效果最优。但联氨挥发性强,具有致癌作用,影响操作人员的身体健康。对于供热机组,分解不完全的联氨进入蒸汽系统将影响供热用户的使用。使用无毒的二甲基酮肟作为除氧剂,普遍存在腐蚀速率较高的问题。

1.2 炉水磷酸盐处理(PT)

《GB/T 12145-2016 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》中规定,高压汽包炉水质量控制标准如下:

锅炉汽包压力:10.1~12.6 MPa;

pH(25℃):9.0~10.0;

磷酸根:2~6 mg/L;

电导率(25℃):<60 μS/cm。

炉水PT处理可消除炉水中的硬度,提高水的缓冲能力,降低锅炉的结垢速率,改善蒸汽品质和减缓汽轮机腐蚀,应用非常广泛。随着锅炉参数的提高,炉水PT 处理普遍存在磷酸盐“暂时消失”现象,即锅炉升负荷时,炉水磷酸盐浓度下降,pH值升高;锅炉降负荷或刚启动时,磷酸盐浓度又升高,pH 值下降。磷酸盐暂时消失会导致以下危害:

(1)易溶盐在炉管壁上附着,影响传热,造成管壁超温;

(2)炉管上的易溶盐附着物会与管壁上铁的腐蚀物进一步发生反应,生存复杂的难溶水垢,加剧水冷壁管的结垢与腐蚀;

(3)易导致磷酸盐过量加入,炉水含盐量增大,锅炉排污率偏大等问题。

某钢铁公司热电总厂高压汽包锅炉即采用给水AVT(R)处理和炉水PT 处理。以2016 年12#炉为例,水汽品质平均合格率、锅炉给水含铁量和锅炉排污率数据见表1。

表1 12#锅炉水汽品质平均合格率、锅炉给水含铁量和锅炉排污率数据

由表1 可知,高压汽包锅炉采用给水AVT(R)处理和炉水PT 处理,水质指标均能满足规范要求,但锅炉给水含铁量相对仍然偏高,排污率偏大,存在较大的上升空间。

2 锅炉水调节方式的优化

2.1 锅炉给水调节方式的优化

氧化性全挥发处理[AVT(O)]是在碱性条件下,只通过热力除氧控制给水中溶解氧含量不超过10 ug/L,不再添加其他化学除氧剂进行辅助除氧的给水调节方式。此条件下,水的氧化-还原电位(ORP)一般在0~80 mV 之间,给水处于弱氧化性的气氛,碳钢表面会生成磁性氧化铁(Fe3O4)和氧化铁(Fe2O3)双层结构保护膜,该膜较磁性氧化铁保护膜更加致密,在水中的溶解度更小,保护效果更好,可有效抑制高流速锅炉管道发生流动加速腐蚀(FAC)。这种处理方式通常会使给水的含铁量降低,省煤器管和水冷壁管的结垢速率也相应降低。因铜合金在有氧的纯水中,会生成溶解度较高的氧化铜,从而加快铜的腐蚀速度。

随着水质净化技术的进步,目前绝大多数高压锅炉的给水氢电导率均能保证在0.3 μS/cm 以下。同时,机组中各换热设备也基本采用耐腐蚀能力更好的不锈钢材料,给水完全具备AVT(O)处理的使用条件。

2.2 锅炉炉水调节方式的优化

炉水中加入PO43-主要是消除水中硬度和提高缓冲能力。为了防止炉内生成钙镁水垢和减少水冷壁管腐蚀,向炉水中加入少量PO43-的处理称之为低磷酸盐处理(LPT)。LPT 处理时,控制炉水中PO43-的含量在较低水平,略高于与炉水中硬度成分反应所需的最低浓度即可,有利于减少或消除锅炉管壁上发生“磷酸盐隐藏”现象,避免发生酸性磷酸盐腐蚀。同时,炉水中也需保证一定的PO43-含量,以维持炉水的碱性和PH 值,防止酸性腐蚀。目前高参数汽包锅炉,由于采用了优良的水净化技术,补给水水质良好,且与该锅炉配套的汽轮机组凝汽器严密性也有可靠保证,随给水进入锅炉内的Ca2+、SO42-和SiO32-等非常少,所需的PO43-也相应减少,此时炉水中PO43-的主要作用由防垢转为控制炉水的pH值和防止腐蚀。

3 优化过程及实施效果

2016年至2018年,热电总厂高压锅炉水调节方式陆续变更为给水氧化性全挥发处理[AVT(O)]和炉水低磷酸盐处理(LPT)。根据现场实际情况,制定水质控制指标如下:

(1)热电总厂高压汽包锅炉给水控制标准

锅炉过热蒸汽压力:5.9~15.6 MPa;

pH(25 ℃):9.2~9.6;

氢电导率(25 ℃):≤30 μS/cm;

溶解氧:≤10 μg/L。注:当凝汽器管为黄铜材料时,pH 值宜控制在9.1~9.4。

(2)热电总厂高压汽包锅炉炉水控制标准

锅炉汽包压力:10.1~12.6 MPa;

pH(25 ℃):9.0~10.0;

磷酸根:0.5~3.0 mg/L;

电导率(25 ℃):<30 μS/cm。

为保证系统安全及水汽品质达标,进一步完善了锅炉自动加药系统,给水加氨和炉水加磷酸盐均实现变频调节,使其具有更高的可靠性和准确性。锅炉排污方式也同时进行了优化。

锅炉水调节方式变更后,水汽平均合格率保持稳定,给水铁含量明显下降,排污率明显降低。以12#炉为例,2018 年下半年水汽品质平均合格率、锅炉给水含铁量和锅炉排污率数据见表2。

表2 12#锅炉水汽品质平均合格率、锅炉给水含铁量和锅炉排污率数据

12#炉给水采用AVT(O)处理后,给水含铁量下降了约50%,同时节约了大量除氧剂采购费用;炉水采用LPT处理后,炉水磷酸根含量降低约55%,炉水电导率维持在9~10 μS/cm,锅炉排污率降低约45%,每年节约药剂成本及减少热损失约100 万元~120万元,经济效益十分显著。

4 结论

4.1 以除盐水为补水的高压汽包锅炉实现给水氧化性全挥发处理[AVT(O)]和炉水低磷酸盐处理(LPT)完全可行。

4.2 高压汽包锅炉给水采用AVT(O)处理后,水汽系统中铁离子含量较AVT(R)处理时有明显下降。

4.3 高压汽包锅炉炉水采用LPT 处理后,可有效避免“磷酸盐隐藏”现象的发生,显著改善炉水水质,同时大幅度降低锅炉排污率。

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