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储物盒开启卡滞问题解析

2020-04-20罗付秋罗勇高飞

时代汽车 2020年4期

罗付秋 罗勇 高飞

摘 要:针对某车型副仪表板前储物盒开启卡滞的问题进行分析,从人、机、料、法、环等环节对可能造成此问题的影响因素进行理论和实践探究,为解决内饰质量问题提供借鉴与帮助。

关键词:储物盒;开启卡滞;副仪表板;尺寸链

1 引言

副仪表板前储物盒作为汽车中控台重要的组成部分,内置点烟器及USB接口,具有装饰、防护及防尘功能,实用性强。

本文针对某车型副仪表板前储物盒开启卡滞的问题,从人、机、料、法、环等环节分析各个相关因素,有针对性的采取措施,解决问题,提高整车内饰质量。

2 质量问题介绍

质量检测站反饋:2017年3月,某车型出现前储物盒开启卡滞问题,如图1。

3月~5月对故障进行统计,如图2,每周故障台量从4~106不等,PPH值最高达3.83。

3 现场问题调查

对100台车辆故障模式进行统计,结果如图3,分析得出:储物盒盖与副仪表板干涉是主要症结。

4 问题原因分析

运用鱼骨图对故障症结进行深入分析、分组讨论,共找到了4个末端因素:1、员工装配不当;2、副仪表板组件上检具不合;3、前储物盒盖尺寸不合;4、尺寸链设计不合理。

5 要因确认:

5.1 要因确认一:员工装配不当

副仪表板与前储物盒的装配顺序为:将副仪表板扣入座舱总成→打紧中间螺钉→打紧两侧螺钉→预装副仪表前储物盒→打紧前储物盒2颗螺钉。上紧扭矩要求为:(1.5~2.5)N·m和(3.5~4.5)N·m。查看两个班次,员工使用工具正确,螺钉打紧顺序及扭力符合要求,副仪表板及前储物盒无松动。员工装配不当为非要因。

5.2 要因确认二:副仪表板组件上检具不合

副仪表板组件上检具,测量其与座舱总成模拟块的间隙值,如表1,S1、S2范围为(3.0~3.3)mm,S3、S4范围为(2.2~2.6)mm,即副仪表板组件左侧内收约(0.8~0.4)mm,会直接与前储物盒产生干涉。副仪表板组件上检具不合为要因。

5.3 要因确认三:储物盒盖尺寸不合

前储物盒盖的宽度尺寸直接影响其与副仪表板的配合关系。储物盒盖宽度尺寸为198.4mm,拆下10台故障车的储物盒测量盒盖宽度尺寸,范围在198.3mm~198.7mm,如表2,无明显变异。储物盒盖尺寸不合为非要因。

5.4 要因确认四:尺寸链设计不合理

副仪表板与储物盒左右两侧的设计间隙分别为0.89mm和0.95mm,整车上还受各种因素影响,包含车身制造公差、座舱模块和副仪表板等零件公差,设计间隙过小的情况下易出现干涉现象。尺寸链设计不合理为要因。

6 制定解决措施(表3)

7 实施

1.进一步调查发现,左前装饰板未扣入副仪表板主体,两者出现松脱,上检具表现出左侧内收约(0.8~0.4)mm,因此修模调整卡扣孔,加大扣紧力。

2.为较少冷却造成的零件收缩,增大容差,在副仪表板出模时增加一道工装定型工序,如图9。

8 效果检查

对策实施后对6月~7月储物盒开启卡滞故障率进行跟踪,两个月内PPH值范围为:0.24~0.92,问题得到有效改善。

9 结束语

通过对该车型储物盒开启卡滞的情况进行分析,建议在新车型的开发设计和制造过程中,控制副仪表板稳定性,优化储物盒结构,增大容差能力,提升产品质量。