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工艺改进型料槽机器人焊接工作站

2020-04-15陈继传

科技风 2020年11期
关键词:焊接机器人

摘 要:本文通过对原有料槽成型设备进行技改,对冲压成型模具优化设计,开发出了一套料槽自动化焊接工作站,实现了自动化生产,能满足槽式输送机主要规格料槽的自动化焊接,提高了焊接效率,减轻了劳动强度,又改善了作业环境。

关键词:焊接机器人;料槽成型;冲压设备

料槽是熟料输送机的重要组件,是大批量易损件,需定期更换,由三个零件分别成型后组焊而成,用于承载物料。料槽的内、外都有焊缝,焊缝长度长,焊接工作量巨大。目前,料槽的组对、焊接完全依靠工人,工序繁多、效率低下,质量难以保证,对原有设备进行改造十分必要。

1 机器人焊接的限制条件

焊接机器人是应用最广泛的一类工业机器人,使用机器人替代人工焊接,实现自动化生产,可以减少人为因素的干扰,达到稳定焊接质量、提高生产效率、降低生产成本的目的。但机器人焊接料槽存在诸多问题限制,例如:

料槽的侧板缺口尺寸不统一,侧板与底板设计图纸为半搭接,焊接机器人无法准确识别焊缝;

侧板与底板的组对间隙大,焊丝会直接穿过缝隙而无法焊接上,出现焊漏;

各种零件的尺寸存在偏差,用机器人焊接无法准确定位,也容易出现焊偏等情况。

2 工件及设备的改造方法

用机器人进行焊接,要求工件的一致性好,尺寸误差小,采用激光寻位、跟踪可以放宽工件的尺寸偏差要求,但现有料槽的成型误差较大,且焊缝轨迹复杂,无法达到焊接机器人的焊接要求。因此,要实现用机器人进行焊接,必须先提高工件的成型精度。

2.1 工件形式问题及解决方案

根据料槽成型设备使用、产品检验的情况,针对现有工件进行了优化设计,对料槽底板、侧板成型专机进行了以下优化改造:

侧板梯形缺口的尺寸有误差,底板与侧板缺口搭接会出现多种形式,焊接机器人无法识别焊缝的形式及准确位置,针对此问题,修改侧板缺口尺寸,使侧板与底板完全搭接,使之只存在连续角焊缝一种形式。

底板中间缺口尺寸与侧板凸筋不吻合,组对时存在较大缝隙,会出现焊不满、从缝隙渗漏形成焊瘤。针对此问题,通过对侧板凸筋尺寸进行测绘,修改底板缺口尺寸,对切断模具进行重新设计、制作,以此减小组对缝隙;

底板成型时冲的长方孔切断后最终边线为直线,而侧板该处有台阶,底板没有台阶,组对时贴合不上,存在较大间隙。针对此问题,按侧板台阶尺寸重新设计底板,设计、制作冲腰形孔模具,腰形相应地错位形成台阶;

侧板缺口尺寸修改,焊后高出底板,在槽子装配时侧板缺口斜边会与下一件槽子底板干涉。针对此问题,进行底板设计修改,底板两端增加缺口,避开侧板,改造后的底板装配时不会产生干涉。

2.2 冲压成型设备的改造

为了满足工件形式改造的要求,需要进行加工设备的改造。底板增加缺口,成型机需增加冲压工序,为不改变原有设备布局,将新增加的冲缺口工序合并到冲腰形孔工序,无须增加设备,重新设计模具,两个冲头存在高差,在一套冲压模具上连续完成冲压孔及缺口两道工序,减小冲压、切断面的周长,将刃口设计成弯弧形,以此减小冲压及切断所需的压力。

重新设计油缸连接法兰,将整个冲压缺口组件外移,即可减小侧板冲压梯形缺口尺寸,压力不会增加,原有模具无需调整。

对限位挡轮进行测绘、优化,滚珠轴承改为滚柱轴承,并增加了淬火硬化的护套,控制挡轮间距限制板料的偏摆,成型尺寸精度提高,挡轮使用寿命倍增。

经改造,底板的断口与侧板更贴合,解决了料槽底板与侧板组对缝隙大的问题;通过减小侧板缺口尺寸,底板两端增加缺口,使侧板能与底板完全搭接上,不产生干涉,消除焊缝搭接形式多样的问题。以上两点从根本上解决了机器人焊接的可行性问题。

轧机改造工作的實施,降低了机器人焊接的难度,在一定程度上减小了工件的形位、尺寸偏差,达到了用机器人进行焊接的条件。

3 机器人焊接及其优势

改造后,增加机器人焊接站,借助KBK物流系统上件、下件,即可自动焊接,一次焊接结束即为成品。

夹具按照主流料槽规格设计,一套夹具兼容了多种规格,节约了生产准备时间,有利于现场的管理;

焊接夹具安装在滑轨上,宽度方向需要调整时,松开定位销,推动夹具到对应孔位,锁紧定位销即可,高度需要调整时,更换垫块并用内六角螺栓拧紧在底座固定孔位上。轴座位置用长圆孔调节,长圆孔的两端分别对应两种间距,整个调整规格过程中不需要测量,工具仅需要内六角扳手,效率较高;夹具采用外部气动压紧、内部固定块限位的方式,防止位置过压,利用工件原有的孔、槽定位,配合局部强力压紧,保证了焊缝的基本一致,减小了工件组对搭接缝隙,实现了散件在夹具上定位后即可直接焊接;

采用AB双工位设计,双工位布置在水平回转台上,房体内部A工位在焊接的同时,外面的B工位有足够的时间完成下件、上料,见图4。焊接完成后自动切换工位,B工位进入内部焊接,A工位转出下件、上料。工位切换仅需10s,大幅缩减了机器人等待的时间,提高了设备的使用率;

工件上料、下件采用KBK组合起重机配合电磁吸盘来代替人工搬运,工件移动方向靠人力来控制,仅工件升降、吊具加磁、消磁时需要操作按钮,操作简单、省力,下件、上料时间短。

4 结论

机器人焊接工作站运行稳定,能满足槽式输送机主要规格料槽的自动化焊接,实现了自动化生产,实现了以机器人代替专业的铆工、焊工,既减少了用工,提高了焊接效率,又提升了产品质量,减轻了劳动强度,提升了制造工艺技术水平。

参考文献:

[1]张驰励.基于机器人应用的龙门架焊接工作站方案设计[J].专用汽车,2019,11(1):89-92.

[2]曾氢菲,刘雪梅,邱呈溶.多臂协同焊接机器人运动学逆解及误差分析[J].焊接学报,2019,11(2):101-105.

[3]余卓烨,胡艳梅,何银水.薄板机器人自动焊接焊枪三维偏差的有效提取[J].焊接学报,2019,7:31-33.

作者简介:陈继传(1985-),男,工程师,硕士研究生,从事机械加工及工艺成型研究。

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