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一起航空插头制造缺陷引起的装备发射未离机故障

2020-04-12李鉴涛赖江平孙贝生

航空维修与工程 2020年10期
关键词:故障

李鉴涛 赖江平 孙贝生

摘要:针对某装备发射未离机故障的原因进行分析,通过建立故障树,对各项故障可能因素进行排查验证,确定了故障原因为航空插头制造缺陷造成对接错误,并针对存在的问题提出预防措施,为用户的修理保障工作提供借鉴和参考。

关键词:航空插头;制造缺陷;故障

Keywords:aircraft plug;manufacturing defect;failure

0 引言

航空插头广泛应用于作战装备中,是连接电气线路的主要机电元件,主要功能是连接部件与线路、传输信号,正确选择航空插头是保证电路可靠性的重要保证,将对装备质量起到重要作用。航空插头的可靠性需要制造单位在生产中保证,如在生产过程中因质量管理不善、加工尺寸超差等原因产生制造缺陷,一枚小插头将造成大危害,引发严重后果。

1 故障现象

某部在战训时,飞行员实施某装备的投放,按压发射按钮后,飞机外挂画面显示未收到准备好信号,装备未离梁,飞行员反馈装备报故。

2 故障原因分析

返回地面后检查装备点火链路(见图1),发现超压点火具已工作,工作点火具未工作。工作点火具未工作是装备报故的直接原因。

分析点火链路的工作流程,装备在发射前,弹上供电由载机提供,飞行员按压发射按钮后,载机向装备发送27V“点火”指令,通过连机插头E(F)点接入弹上组合控制单元的插头ZK:31引脚,组合控制单元接收“点火”指令后,吸合2路继电器,27V指令分别通过ZK:30、32引脚,经AQ插头同时向超压点火具和工作点火具发出“点火”指令,接收到指令后,超压药柱和工作药柱同时工作。超压药柱点火瞬时产生压力(工作时间约0.25s),快速启动涡轮发电机;工作药柱点火,持续向涡轮发电机、舵机提供燃气(工作时间不小于40s),为弹上提供能源。涡轮能源组件达到额定转速并在0.8s内发出“涡轮能源准备好”信号,此时弹上供电由载机供电改为弹上提供,弹上各系统开始工作,“涡轮能源准备好”信号发出0.4s后,装备向载机反馈“全弹准备好”信号,载机点燃抛放弹,装备离梁发射。

为查明工作点火具未工作的原因,梳理各项影响因素,列出工作点火具未工作故障的故障树(见图2)。根据故障树分析可知,造成工作点火具未工作的可能原因包括点火链路故障、组合控制单元故障、工作点火具故障等,分别对各故障因素进行排查。

首先对工作点火具进行分析。点火具主要由桥丝、工作药柱组成,在使用中根据载机的“点火”指令加热内部桥丝,通过桥丝点燃点火具内部工作药柱,工作药柱迅速燃烧,引燃点火药盒,产生高温高压燃气,经排气管进入涡轮发电机,启动涡轮发电机高速旋转而发电给装备供电。装备上使用的工作点火具为了确保工作可靠性,采用了双保险设计,两路插针各控制一组桥丝。为排除工作点火具本身故障因素,使用通用设备对工作点火具的导通电阻、绝缘电阻进行测试,经测试,点火具1、3脚及2、4脚桥丝电阻均为1.01Ω(技术标准0.8~1.2Ω),绝缘电阻为550MΩ(技术标准大于20MΩ),两项性能指标均符合要求。为进一步确认内部桥丝状态,对工作点火具进行CT检查(见图3),检查其内部桥丝完整,未断开,内部工作药柱也未发现异常,排除工作点火具故障分支。

排除工作点火具故障因素后,对组合控制单元进行检查,组合控制单元的作用是实现弹上各部件的信号传输与控制、协调弹上各部件的逻辑控制和按时序工作。用电气专用检测设备检查组合控制单元性能,各项性能均符合要求,为了排除隐性故障,对组合控制单元开展振动、高低温等环境试验考核,按要求在试验过程中及试验后对其性能进行检查,性能均符合要求,通过性能检查和试验确认,排除组合控制单元故障分支。

对点火链路进行分析验证,点火链路主要起到传输点火信号、启动点火具的作用,因点火链路中存在火工品,为确保安全,将图1中的超压点火具、工作点火具的4路桥丝换成1Ω电阻,在FJ插头加载27V电压,开展模拟点火试验。通过试验验证,4个模拟电阻的电流、电压均正常,表明点火链路中的电缆、组合控制单元和AQ插头链路导通均正常。

深入检查发现,连接工作点火具的DH2电缆插头的定位键未起作用(定位键见图3),该插头在错偏90°、180°、270°时均能对接工作点火具(对接示意见图4)。

DH2电缆插头型号为2PX14K4Q1,有四个插孔,在同一枚装备上有两个该型号的插头分别连接工作点火具(DH2插座)和超压电火具(DH1插座),是点火链路中的关键连接点。按照正常的对接要求,DH2电缆插头的1、2、3、4号孔应分别对应点火具1、2、3、4号针。

若DH2电缆插头偏转90°,DH2插头的1、3路直接连接到点火具的1、2针脚,DH2插头的2、4路直接连接到点火具的3、4针脚,将使点火具的桥丝始终处于断路状态,载机发出的“点火”指令无法传到电点火具桥丝上,使点火具无法通电点火,进一步影响工作药柱点火燃烧,从而导致涡轮发电机不能正常工作发电,形成不了“涡轮能源准备好”信号,该信号将影响装备“全弹准备好”信号发出。载机火控系统接收不到装备“全彈准备好”信号,认为装备存在故障,未具备发射条件,火控系统产生装备故障信号,停止为装备提供27V电源,中止装备发射流程,导致装备无法发射。

通过上述分析,该枚装备发射未离机的直接原因为DH2电缆插头与工作点火具对接时错接导致。

检查DH2电缆插头与工作点火具插座,插座上有定位销,进行了防差错设计,在正常情况下不应出现错接的问题。为进一步分析该问题产生的原因,随机抽查了另外15个同型号装备上的插头外径尺寸(见图5)。

经测量发现,不同年份生产的电缆插头外径尺寸差距较大(见表1),该型插头08、09批生产的外径尺寸比其他年份批次生产的尺寸偏小,08、09批出厂装备的6个插头的尺寸范围在11.30~11.33mm之间,而05、10、11批出厂装备的24个插头尺寸范围在11.60~11.66mm之间。核对插头制造图样(见图6),该型插头外径尺寸的制造范围为11.64~11.88mm。测量表明,实际生产的部分插头尺寸不符合制造图样要求,不同年份生产的航空插头之间存在较大的制造误差(见图7),存在制造缺陷。

进一步检查电点火具,观察发现插座内的定位键较浅,为圆弧型,且长度较短,使用游标卡尺对相关尺寸进行测量,该型插头内径尺寸约为11.8mm、插头内的定位键高度约为0.5mm,宽约为0.92mm,长度约为4.9mm。如果DH2电缆插头外径尺寸在11.6mm左右,定位鍵发挥作用,在对接中不会发生插错,但因DH2电缆插头的定位槽宽度为2.5mm,远大于电点火具插座内定位键的宽度,这时若DH2电缆插头外径尺寸在11.3mm左右,插头与插座之间的间隙在0.5mm左右,则定位键不能有效起作用,在对接中将存在插错的隐患。

综上分析,引发装备发射未离机故障深层次的原因是插头具有制造缺陷,在装配过程中,由于DH2电缆插头的装配位置较深,操作人员在装配中连接插头时只能通过感觉进行对接,习惯上认为插头上有防差错措施,只要能对接进去就认为对接正确,但由于定位键较浅,加上08、09批生产的插头外径尺寸偏小,导致定位键未能起到防差错的作用,在对接中造成插头连接错误,从而导致在战训使用中发生弹药发射未离梁的故障。这是一起典型的因插头制造缺陷导致的故障,应引起高度重视,在修理保障过程中加强对插头连接及电气线路的检查。

3预防措施

1)针对发现的问题,在修理中将该处航空插头的装配作为易错工序进行风险管控,增加检验点检查,同时完善该型装备危险品装配工艺规程,明确电点火具安装及DH2航空插头装配的注意事项、操作要点,装配后增加在AQ安全插头检查点火具桥丝电阻的检查要求,等效检查插头的对接情况,避免再次出现接错问题。

2)针对可能发生的插错的情况,制定排查方案,消除质量安全隐患。

3)对不同批次采购的航空插头加强检查,严格按要求做好二次筛查工作,确保各项性能及尺寸满足使用要求。

参考文献

[1]李志华.一起插头空钉引起的空中停车故障[J].航空工程与维修,1999(4).

[2]张耀中.使用航空插头座的几个问题[J].航空工艺技术,1987(6).

作者简介

李鉴涛,高级工程师,主要从事总体修理技术研究。

赖江平,高级工程师,主要从事总体修理技术研究。

孙贝生,工程师,主要从事火工修理技术研究。

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