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水槽式烟梗回潮机加热系统改善设计

2020-04-09张忠云

无线互联科技 2020年3期
关键词:改善设计

张忠云

摘   要:水槽式烟梗回潮机是梗丝生产线的第一道工序设备,对于烟梗增温增湿,增加其柔韧性、可塑性具有重要意义。文章通过对水槽式烟梗回潮机加热系统加热管的改善设计,提升设备运行效率。通过改善实施,提高了水槽式烟梗回潮机的加热效率,稳定了生产过程水温,同时降低了蒸汽耗量。

关键词:加热系统;改善;设计

梗丝是卷烟配方的重要组成之一,在烟丝中添加梗丝,有利于提高烟丝的填充性,使卷烟的抽吸效果更好。水洗梗是烟梗加工的第一道工序,经过水流的漂洗和浸润,增加烟梗的水分和温度,使其达到后续工序的生产要求。

为保证卷烟质量,对于洗梗水温有着严格的工艺要求,在洗梗前必须将水温加热到设定温度值,并在生产中随时进行温度调节,水温是通过蒸汽进行加热的,每产生1 t蒸汽大约需消耗80 m?的天然气。随着市场竞争的日益激烈,卷烟生产降本增效已成为行业可持续发展的重要前提,各卷烟企业均在寻求降本增效的方法。车间目前使用的水槽式烟梗回潮机(以下简称:水洗梗机)加热速度较慢,耗蒸汽量大,难以满足企业降本增效的持续发展需求。

1    原理简介

水洗梗機是制丝车间梗丝生产线的第一道工序设备,其工作原理是依靠水的冲洗作用,利用来料中夹杂的泥土砂石等异物与水的比重差异,经与水充分混合后,使灰尘溶于水,砂石金属等异物沉积,从而达到洗梗、分离梗和杂质的目的。同时,烟梗在温水中浸渍后可增温增湿,提高烟梗的含水量和温度,并使其表面和内部的水分、温度均匀,增强烟梗的柔软性和可塑性,以便在压切过程中减少造碎。它还有一个重要的作用,就是能使配方规定使用的各品种与等级的烟梗掺兑均匀,从而稳定了梗丝的内在质量。

水洗梗机主要由水箱、分离水槽、管路系统、循环水系统、网带输送机、排潮系统等部分组成。在生产过程中,首先在洗梗机水箱中注入冷水,通过蒸汽对其进行加热,经过温度控制系统使水温保持在一定范围内,加热的温水通过循环水泵以一定流速送至搓板式水槽。烟梗通过定量喂料,经振动输送机输送至分离水槽,通过水的流动将漂浮在水面上的烟梗输送到网带上。在此过程中,增加烟梗的温度和含水率,洗去烟末和粉尘,并使比重较大的杂物沉入水槽底部。网带输送机上烟梗表面过多的水分可被排潮系统除去。水洗梗机结构如图1所示。

2    水洗梗机加热系统改善

2.1  原因分析

水洗梗机的工作水温工艺要求为(56±2)℃,启动后水温加热到56℃,才会进料工作。水洗梗机加热主要是依靠其蒸汽系统进行加热,加热管道均匀铺设于水箱内,工作时,蒸汽经过主蒸汽阀,截止阀,减压阀,控制薄膜阀进入加热管对水箱内的水进行加热,加热方式为蒸汽通过加热管散热提升水温,加热的平均时间需要25 min,加热较慢,影响生产进度,同时消耗蒸汽量较大,加热管路如图2所示。当水温加热达到设定温度时,薄膜阀关闭,从而关闭加热蒸汽,水温由温度传感器检测,当温度传感器检测到水温低于设定温度值时,薄膜阀打开,蒸汽进入管道对水进行补热。

1.循环水泵;2.落料斗;3.分离槽;4.输送网带;

5.排潮风机;6.减速机;7.排水管

经实验发现,若将蒸汽直接通入水中对水温进行加热,而不是通过封闭的散热管,在蒸汽流量不变的情况下,可大大缩短开机前加热时间。因此,加热管封闭为导致蒸汽系统加热慢、耗气量大的根本原因。

基于以上试验分析,设计对水洗梗机的加热系统进行改进,以解决封闭加热管加热慢、耗蒸汽量高的问题。

2.2  改善对策

(1)根据试验方法,增加一路蒸汽管道直通洗梗机循环水箱,作为强加热管,在设备开启前对水温进行迅速加热;设备原有的加热管作为补热管,在生产过程中,当水温下降到设定温度时,对水温进行补热,可达到使水温平稳升高的效果。

(2)为对新增管路的蒸汽开闭进行控制,需在管路上安装截止阀;为对蒸汽流量大小进行控制,安装控制薄膜阀;同时,安装一减压阀确保薄膜阀安全运行。方案设计如图3所示。

在原加热管基础上安装强加热管及相应阀门后,洗梗机加热系统改进的整体方案如图4所示。

(3)洗梗机水箱内装有温度传感器,当水温下降到54 ℃时,补热管阀门自动打开,蒸汽进入进行补热。

(4)根据洗梗机加热系统的功能要求,编写控制程序及Wincc画面,使加热系统实现以下控制模式:水洗梗机开启,当洗梗水箱中注满水后,截止阀4、减压阀5、控制薄膜阀6打开,蒸汽通过主蒸汽管1进入强加热管7,蒸汽直通洗梗水箱对水温进行加热,将水加热到设定温度(56 ℃)后停止加热,水洗梗机开始进料工作;洗梗过程中,当水箱中的温度传感器检测到水温下降到设定温度时,补热管11的截止阀8、减压阀9、控制薄膜阀10打开,蒸汽进入补热管对水温进行补热,当水温升高到设定温度后停止补热;产生的冷凝水通过疏水阀12排出设备。

3    改善效果分析

安装调试完成后,由设备员对改进管路进行验收,各元器件走向符合现场布置要求,连接部位牢靠无泄漏,焊缝平整无毛刺。对生产中设备的加热时间进行统计,加热的平均时间减少到了13 min。同时,设备启动前加热时间减少,缩短了整条梗线其余设备的空机运行等待时间,生产过程中,补热管平稳补热,水温波动小,保障了洗梗工艺水温的恒定,使梗丝的吸感更加干净、柔软。另外,改进后大大节省了水洗梗机的蒸汽耗量,平均每天开机前加热水减少了11 min的蒸汽量,生产过程中更可节约大量蒸汽。

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