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欧冶炉高温TRT煤气转低温运行分析

2020-04-09张开鉴顾晓光

新疆钢铁 2020年4期
关键词:静叶发电量停机

田 果,张开鉴 ,顾晓光

(新疆八一钢铁股份有限公司炼铁厂)

1 问题的提出

八钢欧冶炉输出煤气约200kPa,150℃,经TRT进行能量转换后,压力降至约15kPa,温度降低至约80℃,进入八钢能源管网供轧钢等生产线使用。2019年因八钢能源系统安全生产需求,对欧冶炉输出煤气进行脱水降温处理,在煤气管线增加输出煤气洗涤降温设施,脱水降温后的煤气(温度约45℃,压力约200kPa)进入TRT进行能量转换后并入八钢能源管网。2019年12月4日欧冶炉煤气脱水系统运行,TRT同步运行,至2020年1月4日欧冶炉TRT异常停机,低煤气温度TRT,吨铁发电量为12.5kW .h,只有高温的25%。

2 欧冶炉煤气TRT指标

欧冶炉高温TRT的特点:(1)高温高压煤气能量回收效益显著;(2)减少了噪音等环境污染,TRT投入后环境噪音从85分贝降低至70分贝;(3)欧冶炉还原竖炉及熔融气化炉压力控制对T R T 稳定要求较小。还原竖炉煤气量及压力由顶煤气流量调节阀控制调整。熔融气化炉压力由大小锥环缝开度控制调整。T R T 仅控制输出煤气并入能源大网的压力。

2019年4-12月欧冶炉产量79.7万t,含TRT检修等停机时间,TRT最高吨铁发电量50kW .h,平均月最高吨铁发电量45.8kW. h,见图1。

12月4日欧冶炉煤气脱水洗涤系统投用后,欧冶炉TRT投入运行,12月平均吨铁发电量8.1kW. h,最高吨铁发电量12.5kW .h,至2020年1月4日TRT出现跳机震动大,无法正常开机,被迫进行检修工作。

图1 欧冶炉2019年4-12月TRT吨 铁发电量

3 欧冶炉输出煤气脱水系统投入的影响

欧冶炉输出煤气处理工艺系统主要是2 2万Nm3/h的200℃顶煤气经洗涤降温塔降温至45℃后进入水洗气分离器,脱水后的煤气进入T R T后并入能源煤气管网。

3.1 欧冶炉煤气系统工艺流程

欧冶炉煤气脱水系统工艺流程见图2。

图2 欧冶炉系统煤气工艺流程图

其中,1 5万N m3/h的煤气返回T R T前煤气管;7万Nm3/h煤气进入压缩机进行CO2脱出被吸收,在吸收塔上段,用再生后的冷贫液洗涤,将净化气中的CO2含量降到1%以下,再经过分离,除去气体中微量的NCMA溶液后一路送往欧冶炉,另一路送往高炉。

3.2 脱水系统投入后TRT出现的问题

欧冶炉TRT发电机组2015年6月建成投产。设计参数进口流量2 4 2 3 m3/m i n,进口压力0.381MPa,进口温度220℃,转速3000r/min,透平膨胀机转子动叶,承缸静叶材质均为2Cr13。

2019年12月4日欧冶炉煤气脱水洗涤系统投用,至12月13日欧冶炉TRT投入运行,2020年1月4日TRT异常跳机,系统无法开机。打开TRT大盖进行检查,发现TRT装置中的静叶、动叶、承缸都出现磨损。

承缸部分:第一级静叶磨损严重,体现在叶片背弧面上,进排气过渡弧冲刷形成深坑,叶根部位有不同程度的磨损;第二、三级静叶损伤明显,叶根部分损失60%,叶型破坏,叶片存在断裂风险。承缸本体冲刷破坏严重,缸体多处沟槽。

转子部分:第一、二、三级动叶冲刷磨损,叶根部位也出现不同程度的损伤。主轴球面存在较为严重的冲刷磨损,转子进气侧碳环密封轴套磨损形成沟槽,涂层及碳环基体受损。

4 采取的措施

2020年1~7月,欧冶炉TRT转子返制造厂进行检修修复。

2020年7月底设备组装完成,针对TRT安全运行,对欧冶炉煤气系统进行分析,从系统程序安全、设备紧急停机保护、工艺管道排水硬件等方面进行分析。

针对管网结构变化对程序控制的影响,对程序进行优化修改,在TRT管线的最低点增加排水设施。采取一系列措施后,7月23日欧冶炉TRT投入使用,实现了安全稳定运行,在入口煤气温度.45℃条件下,吨铁发电量达到25k Wh。

4.1 欧冶炉煤气工艺管线布置及程序优化

欧冶炉煤气脱水系统稳定运行后,进入TRT煤气的温度由180℃下降至45℃,新增脱水器、洗涤塔及管道等增加体积约700m3,管道设施增加阻损约20kPa。未增加脱水器、洗涤塔等设施前,煤气进入TRT管道体积约125 m3。

TRT跟踪调整的压力在脱水项目投用后降低20kPa,系统压力调节缓冲后,TRT跟踪压力调整异常。造成TRT自动跟踪调整静叶变化较大,静叶全开全关的情况,无法稳定跟踪调整压力,造成TRT异常保护停机。

根据相关研究资料及理论计算,影响TRT发电功率的因素主要有炉顶煤气流量、炉顶煤气温度、炉顶压力及TRT的有效工作时间或是TRT的作业率等[1]。TRT入口压力的变化造成设备运行的异常,需要采取措施消除新增水洗系统造成的压力影响。

煤气脱水系统脱水器、洗涤塔投入后,煤气的温度降低,水蒸气饱和露点下降,煤气含水量大幅度下降。但是21万m3/h的煤气经过洗涤塔后煤气流速达到12m/s,气流携带的水滴造成脱水塔的液位剧烈波动,可能造成液位计失真,大量水滴随着煤气进入TRT对设备造成较大的冲击。

对程序进行优化修改:四阀组跟踪调节压力与TRT调节跟踪压力保持一致,压力跟踪点由原输出煤气管线位置调整跟踪脱水器出口压力,逻辑不变。保证系统安全,净煤气放散塔作为超压紧急放散设施,放散压力为四阀组压力+10kPa,调整为脱水器出口压力。

水滴会造成TRT设备设施的故障,增加洗涤塔脱水器液位与TRT保护停机联锁,液位保持在煤气出口1.5m以下,超出高液位程序自动判断,TRT画面弹出故障停机画面,TRT停机。

4.2 TRT管线的排水装置优化

原燃气工艺设计中四阀组管线的标高比TRT系统设备标高+1.5m,TRT在该段煤气管线中属于最低端。针对TRT前后管线的排水情况,分析认为洗涤脱水后的煤气依然会携带少量水滴进入T R T,进入T R T前以及经T R T做功后出TRT均会有水析出,析出的水无法排出TRT段,造成TRT设施出现异常。

因此增加排水设施,在TRT进口管道设置高压排水设施,T R T本体最低点设置水封排水设施,TRT出口设置常规排水设施,确保TRT管线能够将析出的煤气水快速排出系统。

4.3 TRT运行情况及发电量

2020年7月24日至8月20日,TRT运行1个月,欧冶炉煤气洗涤脱水系统正常投入运行,TRT吨铁发电量25kW .h,同步欧冶炉检修,对TRT开检视孔检查静叶、承缸的状况,TRT承缸、动叶、静叶叶尖、叶根等设施正常,没有发现汽蚀等异常情况。

2 0 2 0 年7 月2 4 日T R T 投 运,吨 铁 发 电 量25 kW .h,较2019年12月发电量翻一番,在较高温状态吨铁发电量k W .h,达到吨铁50%水平,设备设施系统运行稳定,平均铁水产量3450t/d。2020年7月24-8月20日TRT运行发电情况(7月28日煤气系统检修TRT停机)见图3。

图3 2020年7月24-12月欧冶炉TRT吨铁发电量

5 结束语

欧冶炉TRT高温煤气转低温的工艺调整,经再次改进后,系统运行恢复到前期状态,TRT吨铁发电到达高温时50%的水平。

欧冶炉煤气系统改进,洗涤脱水系统增加T R T 前段管线设施7 0 0 m3,管道阻损约增加20kPa,相比于原工艺系统发生了较大的变化。

系统运行表明,对工艺管线系统的改变会影响原系统设备的运行状态;同时煤气温度工艺参数的变化,对TRT做功运行产生明显的影响。

因此,对系统的改变造成的影响要进行充分的论证评估,保证系统的正常运行是首要条件,为保证运行效果采取必要的措施。

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