某燃机电厂高旁阀门反馈装置故障异常分析
2020-03-26李光
李 光
上海奉贤燃机发电有限公司 上海201403
0 引言
某电厂建设有两台F级一拖一多轴布置的燃气-蒸汽联合循环热电联产机组。机岛设备采用上海电气电站集团引进德国西门子技术生产的SGT5-4000F(4+)型燃气轮机;汽轮机上海汽轮机厂生产的超高压、三压、再热、反动式、双缸双排汽、LZC140-13.0/1.2/555/550型抽汽凝汽式汽轮机,设置一套CCI的100%容量的高压、中压和低压三级汽轮机旁路系统。
1 事件经过
2019年5月19日,1号机组调峰启动,6:03燃机并网,6:35汽机并网。6:41,高旁反馈由4.1%跳变至21.7%,并缓慢变化至111%,失去监视;主蒸汽压力波动,汽轮机高压调门、中压调门开度波动,7:24,手动打闸停汽机;8:04,主蒸汽压力高,手动打闸停燃机。
2 检查分析
2.1 高旁阀反馈开度突变阶段6:41高旁阀反馈开度由4%突变至21%,当时阀门指令为1.6 %,高旁开关量反馈显示阀门关到位。由此可见,阀门反馈装置出现了故障。
现场检查发现高旁反馈连杆脱落,弹簧飞出,导致阀位反馈失真。脱开后反馈杆置于固定槽上方,在阀门开启时跟随上升,阀门关闭时,不跟随下降,且显示反馈数值大于阀门最大位置,导致在高旁阀反馈一直显示111%,不能实际反馈阀门实际开度。
检查反馈杆,未发现明显碰撞痕迹,平顺的向外弯曲型变量约4 mm,凸轮边缘磨损严重。阀门正常动作为垂直方向动作,而反馈装置的卡槽与反馈杆不是完全垂直,在阀门开关动作及管道振动的过程中,对反馈杆存在一定的横向推力,长期的作用,导致高旁反馈杆变形,最终顶部凸轮从反馈槽中脱出。
2.2 汽机调门开度异常波动阶段 在这个期间,高旁阀指令处于2个状态,阀门在自动控制下缓慢上升后突然关闭,交替反复。缓慢上升是由于主蒸汽压力大于高旁压力设定值,高旁阀处于自动状态,指令在积分的作用下逐渐上升。阀门打开后主汽压力迅速下降,小于高旁压力设定值,导致指令突降,压力回升,关反馈到位。为稳定汽机进汽压力,汽机高压调节门、中压调节门进行自动调节,循环反复,造成汽机调门开度、压力、流量等参数异常波动。
2.3 机组解列阶段 因高压旁路反馈失去,高旁阀开关幅度大,在高旁阀迅速开启后,主蒸汽进入再热冷端,导致再热蒸汽压力上升,中压旁路开启、中压调门快速打开,大量消耗锅炉蓄能,导致主蒸汽压力、再热蒸汽压力快速下降,高压调门、中压调门先后进入压力控制模式,快速关闭,导致汽机负荷快速下降,手动打闸汽机;汽机解列,关闭高旁阀后,高压主蒸汽压力迅速上升,为避免锅炉超压,手动打闸燃机。
3 暴露的问题
3.1 高旁阀门反馈杆会在外力长期作用下变形脱落,高旁反馈失效,阀位失去监视,是本次异常事件发生的诱因。
3.2 运行值班员监盘不力,在启动升负荷阶段未能及时发现高旁阀阀位反馈异常,未能及时将高旁阀门控制切至手动状态,有效控制故障。
4 处理情况
4.1 对反馈装置进行了修复,并设计了防脱落装置:手工加工垫片,减小了反馈连杆及反馈装置底座间的间距,使反馈连杆无脱出凹槽。装复后进行了阀门试验,阀门动作正常。
4.2 制定旁路故障专项处置措施,规范应急操作流程;优化高压旁路控制逻辑,在故障状态时自动将高旁切至手动;优化高旁减温水控制逻辑,避免减温水误喷。