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浅谈尿素水解制氨工艺中稀释风系统配置

2020-03-20王丽娟航天环境工程有限公司天津300000

化工管理 2020年6期
关键词:冷风加热器换热器

王丽娟(航天环境工程有限公司,天津300000)

随着环保要求的不断提高,大气污染物排放浓度要求达到超低排放标准,氮氧化物的处理效率一般要求在90%左右,因此选择性催化还原法(SCR)成为脱硝最常用的工艺。SCR工艺中的还原剂由有三种,液氨、尿素和氨水。其中,液氨法的脱硝运行成本最低,尿素次之,氨水最贵[1]。目前国内SCR烟气脱硝中85%以上采用液氨作为还原剂。但是,液氨是乙类危险化学品,存在严重的安全隐患,国能安全[2017]65 号要求2017 年-2019 年全面强化危险化学品安全监管[2],国家限令整改。氨水风险低于液氨,但运输成本大。还原剂采用尿素分解,安全无毒,且易于储存。因此,国内SCR 脱硝中液氨改尿素水解的工程越来越多[3]。

尿素水解制氨工艺是利用蒸汽通过蒸汽盘管间接加热40%~60%的尿素溶液使之发生反应,尿素可以水解为氨气、二氧化碳和水蒸气[4]。水解反应器出口的产品气为三种气体混合气,温度为140~160℃,而混合气温度在133℃以下水蒸气会产生回凝,发生逆反应,生成氨基甲酸铵[5]。生成的氨基甲酸铵是白色晶体,会堵塞管道或设备,因此与产品气混合的稀释风温度不低于200℃,为高温气体。稀释风系统可以采取不同的配置。

1 不同稀释风系统介绍

1.1 热一次风+旋风除尘器

锅炉型式不同,空预器出口的热一次风的温度不同,但一般在300-400℃之间,满足尿素水解后产品气对稀释风温度的要求。且稀释风需要的风量一般小于热一次风风量的2%,对锅炉系统的影响可忽略不计。风压在大于8kpa,满足稀释风风压要求。但一次风含尘较高,容易导致喷氨管道堵塞和喷嘴磨损,需在一次风管路上设置旋风除尘系统。旋风除尘器一般布置于SCR脱硝的原有平台上,不需要新增钢架和平台。旋风除尘器借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗,不需要配电,不增加电负荷。其结构简单,易于制造、安装和维护管理,设备投资和操作费用都较低。稀释风的热量来源于锅炉烟气,运行成本较低。这种稀释风系统的配置只适用于有锅炉的脱硝系统,其他设备如烧结机、球团、工业窑炉等没有高温的热一次风。

1.2 冷风+蒸汽暖风器

暖风器主要由热交换器、轴流风机等组成。热交换器根据通入热媒的不同可以采用多种形式的换热排管。轴流风机配用低噪音、高效率叶片、风量大、风速均匀稳定。轴流风机或一次风机抽取常温空气,将空气送入蒸汽交换器进行加热。蒸汽交换器为管式换热器,壳程通入温度高于250℃的蒸汽,管程通入冷空气。根据换热管的型式不同分为翅片管和光管换热器。当系统利旧一次风机时,这种稀释风系统不需要配电,不增加电负荷,只消耗蒸汽。当系统新增稀释风机时,需要配电,同时消耗电和蒸汽。暖风器可以布置于SCR 脱硝的原有平台上或地面,不需要新增钢架和平台。稀释风的热量来源于蒸汽,运行成本较高。这种稀释风系统的配置适用于任何有蒸汽的脱硝系统,如锅炉、烧结机、球团、工业窑炉等。

1.3 冷风+烟气换热器

第三种稀释风系统与1.2 中介绍的稀释风系统类似,稀释风由一次风机出口或者独立的稀释风机提供,初始风温同环境温度,大气基本不含尘,且均增加一个换热器。区别是烟气换热器是干净稀释风和烟气的换热,烟气换热器可以布置于烟道内,也可以布置于SCR脱硝的原有平台上。当烟气换热器布置于烟道内时,需要烟道有一定距离的水平或者竖直段,换热器的布置不对烟道内流场产生影响,不会增加烟气的阻力。这种布置的设备安装周期较长,主机停机时间长。当烟气换热器布置于SCR 脱硝的原有平台上时,需要平台有空间安装换热器,且从烟道引出的烟气进入换热器后阻力不能太大,引出的烟气量较小,对原有系统不能造成影响。这种布置的主机停机时间短,只需要停机进行烟道开孔和管道对接。稀释风的热量来源于烟气,运行成本较低。这种稀释风系统的配置适用于任何烟气温度高于250℃且布置容许的脱硝系统,如锅炉、烧结机、球团、工业窑炉等。

1.4 冷风+电加热器

第四种稀释风系统与1.2 和1.3 中介绍的稀释风系统有相同部分,即冷的稀释风提供方式相同,由一次风机出口或者独立的稀释风机提供,初始风温同环境温度。当工程现场没有蒸汽或者蒸汽温度不够,采用中低温脱硝烟气温度不够或现场布置不容许时,新增电加热器将稀释风从室温加热到180℃或更高。新增的电加热器布置于SCR脱硝的原有平台上或地面,不需要新增钢架和平台。稀释风的热量来源于电的转换,运行成本最高。这种稀释风系统的配置适用于任何脱硝系统,当前三种配置都无法实现时,采用这种稀释风系统。

2 工程概况及方案比较

2.1 工程概况

辽宁某发电厂装备4×300MW 机组,采用哈尔滨锅炉厂设计制造的亚临界压力、一次中间再热、自然循环汽包炉。原有SCR脱硝还原剂采用液氨,响应国家政策将氨气制备工艺改造为尿素水解制氨工艺。四台机组负荷相同,单炉烟气量为1015413Nm3/h(标干,6%O2),SCR脱硝入口NOx浓度为400mg/Nm3(标干,6%O2),脱硝出口NOx 浓度为50mg/Nm3(标干,6%O2),消耗的氨气为145.9kg/h,将氨气稀释到5%以下并考虑10%的余量,需要的稀释风量为4020Nm3/h。

2.2 具体方案

四台机组一次热风风量为232770 Nm3/h,温度为351-375℃,一次风压在10-12kpa。经分析,稀释风量为一次热风的1.73%,风温和风压均满足要求,可以采用第一种稀释风配置。新增旋风除尘器,布置于SCR脱硝钢架平台上。

采用第二种稀释风系统配置,利旧原有冷风稀释风机(原有稀释风机压头余量较大,可以克服暖风器新增的阻力),新增蒸汽暖风器。所用蒸汽取自锅炉吹灰器用气,品质为3.11MPa、332℃。将稀释风温度从-5℃升到200℃,蒸汽耗量为0.72t/h。蒸汽暖风器布置于脱硝钢架平台上。

采用第三种稀释风系统配置,利旧原有冷风稀释风机(原有稀释风机压头余量较大,可以克服加热器新增的阻力),新增换热器。将稀释风温度从-5℃升到200℃,换热量为380kw,换热面积约为125m2,换热器尺寸约为5.6m×4.3m×1.6m(h),尺寸较大,没有可以安装换热器的平台。因此采用烟道内放置换热器。

采用第四种稀释风系统配置,利旧原有冷风稀释风机(原有稀释风机压头余量较大,可以克服电加热器新增的阻力),新增电加热器。电加热器的功率为396kw,尺寸约为1.0m×6.0m×1.6m(h),可以布置于脱硝钢架平台上。

2.3 方案对比

四种配置方案从新增设备、初始投资、适应负荷变化能力、施工停炉周期、热源来源、存在隐患和运行维护费用进行对比,见表2-1:

表2-1 四种配置方案对比表(按照年运行7200h计)

注:蒸汽按照180元/t估算,电费按照0.78元/kw·h估算。

从对比结果可以看出,初始投资相差不多,运行费用相差较大,主要是蒸汽加热器需要耗费蒸汽,电加热器需要消耗电能。四种配置方案基本都能适应机组负荷变化。冷风+烟气换热器的配置方案停炉时间较长,需要将换热器分段安装在烟道内。由于旋风除尘器除尘效率最高约为70%,热风中还是有颗粒物,存在堵塞喷氨格栅的隐患。

3 结语

冷风+烟气加热器配置没有动设备,只增加换热器一个静设备,初始投资较低,且能适应机组负荷变化。在运行过程中检修维护简单,运行费用较低,且无任何隐患。因此,当氨气制备采用尿素水解工艺时,其稀释风系统应采用冷风+烟气加热器配置。

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