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NLTC02地热井钻井技术

2020-03-17毕建鹏胡象辉

科学导报·学术 2020年58期
关键词:洗井钻具钻头

毕建鹏 胡象辉

【摘 要】世界地热资源丰富,分布广泛。随着经济的飞速发展及传统能源的逐渐枯竭,作为清洁能源之一的地热将在未来的发展中发挥重要作用。NLTC02井是中石化新星河南能源开发有限公司部署的一口地热井,完钻层位奥陶-寒武系;该区域钻遇古生代地层,地层古老,岩石致密坚硬,对牙轮钻头进行分析,对不同井段钻头选型提出了建议,针对浅层定向问题,采用简化钻具组合,优化泥浆体系,有效解决了粘卡问题;对目的层钻进时采用充气钻进方式有效保护水层和水层漏失问题。

【关键词】地热井;浅层定向;充气钻井

1 前言

NLTC02井是中石化新星河南能源开发有限公司部署的一口地热井,钻探目的是开发奥陶系地热资源;该区域钻遇古生代地层,地层古老,岩石致密坚硬,该井作为一种特殊井,有以下特殊技术要求:

(1)井斜要求:泵室段小于1°,井径扩大率≤10%。

(2)固井质量评价,除固井施工质量评价、套管柱试压外,还包括套管落位误差、水泥环胶结质量、水泥环质量三项内容。套管落位误差:<0.5‰。

(3)目的层采用近平衡或者欠平衡钻进,三开采用清水+压缩空气混合液的方式钻进。

(4)目的层井段发生井漏时,应用易解堵材料,既要采取防漏措施,又要防止“堵死”含水层。

2施工技术难点

(1)该井设计造斜点井深500m,为第四系极软地层,前期定向增斜率难达到设计要求。

(2)该井定向段在东营组和馆陶组内,因该层位渗漏量大、井斜大、位移大,极易发生压差卡钻。

(3)二开钻遇石炭二叠系地层,地质提示该层位可能存在失返性漏失,钻井中易发生井漏卡钻。

(4)奥陶系地层古老,可钻性差,需优选钻头。

(5)奥陶系地层裂缝性发育,设计采用注气钻井,实际操作时需调整水汽比,及时有效携砂,保障井下安全。

3钻井施工工艺

3.1一开施工(0.00m~400m)

该井段使用Φ444.5mm钻头,重点是导眼开正和防垮塌、防漏。

因考虑表层套管封地表松软地层,同时满足地热下井入水泵的要求,甲方指示导管下深400m。

3.2二开施工(400m~1600m)

该井段采用311.1mm钻头,重点是定向工作、防粘卡、防井漏卡钻。

施工中主要存在以下问题。

3.2.1馆陶组和石炭二叠系上部地层岩性变化大,含丰富的致密石英砂砾岩

该地区馆陶组地层胶结致密、成岩性好、研磨性强,由于对其岩性认识不足,使用江钻无掌背加固的12 1/4"GA114牙轮钻头双驱定向钻进,导致钻头牙轮油道磨穿,轴承失去润滑造成掉牙轮故障。石炭二叠系上部地层含有石英砂砾岩,为防止后续地热井施工中出现此类故障,制订以下措施:

(1)加强邻井和实钻过程中地层岩性分析,做好钻头选型。

(2)所处区块馆陶组地层富含致密石英砂岩,成岩性好、研磨性较强,定向双驱钻进时应使用带掌背加固齿的镶齿牙轮钻头。

(3)钻进过程中发现蹩跳钻现象时,必须结合钻头使用时间、地层岩性和钻时变化及时分析原因,三者一旦出现异常,必须立即起钻检查或更换钻头,防止掉牙轮等钻头故障。

(4)采用牙轮钻头钻穿石炭二叠系上部含砂砾岩地层后方可使用PDC钻头。

3.2.2 井深達1000m后磨阻迅速增加

钻进至1185m时,接单根后下放钻具遇阻,多次活动钻具无效,发生卡钻。

原因分析:①由于明化镇组底部与馆陶组上部渗透性好,在钻具与接触井壁间形成压差,容易造成压差卡钻;②由于设计500米开始定向,至1050米时,井斜达30°使钻具贴附井壁,容易造成粘吸卡钻;③本井设计二开钻进中限制泥浆药品的使用,导致未能及时调整泥浆的性能,最终造成卡钻故障的发生。

3.3三开井段(1600m~2214m)

该井段采用215.9m钻头,重点是稳斜钻井、漏失时清水+压缩空气混合液钻进时防卡工作。

施工中主要存在以下问题。

3.3.1奥陶系存在裂缝性漏失

本井钻进至2066m时开始漏失,漏失速度20m3/h,钻进至2205m时漏失速度增加至60 m3/h,钻进至2213m时发生失返性漏失,现场采用清水强钻,通过间断打入粘度120s的稠钻井液和充气辅助携砂,保证井下安全。

3.3.2奥陶系采用清水+压缩空气混合液的方式钻进分析

本井三开井段采用清水+压缩空气混合液的方式钻进分析得出:

(1)钻井中同样钻井液排量时注气相对未注气返砂量要多,井下较安全;

(2)同样注气量时气水比小的返砂量要大,井下较安全;

(3)气水比相对小时机械钻速要快。

4洗井作业

4.1气举吞吐法洗井

使用压风机进行气举洗井,气举深度为800-900米。用压风机直接注入高压气体,实现限气量或者限压力可控井喷,对产层瞬时减压3-18MPa,不断减压又不断恢复,实现地层吞吐清洗效果。

4.2盐酸洗井

1)洗井液的配置

洗井液酸浓度30%。添加剂含量(盐酸重量百分数)甲醛0.5%、醋酸2%、酒精3%。

先将各种添加剂放入浓盐酸中,然后再将浓盐酸倒入配置需用的清水中,严禁将清水倒入浓盐酸中。

2)洗净液灌注方法和操作要求

将钻杆下至含水层底部,在钻杆外壁上相当于含水层顶板处,用阻酸塞将钻杆与孔壁见的环空间隙封闭,阻止酸液上行,待洗井液全部灌完后,用清水将钻杆内的酸液顶出,停泵,保持灌酸压力至反应时间结束。灌酸结束后灌入液态二氧化碳,灌入部位在含水层顶板1m处,灌入量以不造成喷涌为宜,待反应时间结束后,再灌入足够的二氧化碳,实现诱喷。

4.3抽水试验

在井口地热水不能自溢的情况下进行抽水试验:

(1)潜水泵下入深度不小于静水位下50m,以保证有足够的水位降深来保证产水量。

(2)抽水试验开始前要准确测量静水位埋深及液面温度,成井后水头高出地表,则应自井口向上接管,以便准确测量原始水头高度。

(3)抽水试验可按稳定流抽水进行,采用三个落程抽水,抽水稳定持续时间为48、24、16小时。

(4)在抽水过程中必须严格测量动水位及水量变化情况,在每一个落程应依靠阀门来控制水量的稳定,水位、水温、水量必须同时测量,水温读数应准确到0.5℃。

(5)每个落程结束后应进行恢复水位监测,持续时间不少于24小时,监测项目包括水位及液面温度,时间间隔可参照抽水时间间隔。

(6)根据抽水试验及水质分析结果,确定本区地热资源的开发利用项目及本井的合理开采量。

5结论与认识

(1)明化镇组及馆陶组渗透性好,二开井眼尺寸大、泥浆量多、固控设备配备不足、有害固相不能及时清除,造成密度自然增加,在钻具与井壁间极易形成压差卡钻。为防止粘卡,尽可能使该井段为直井段,从而减少钻具与井壁的接触面积,减少压差卡钻几率。

(2)500m开始定向,最大井斜达40多度,由于定向点较浅,且地层软、井斜大,为防止卡钻故障的发生,建议定向时使用好无线随钻仪器,严格控制定向增斜率,保证井眼轨迹圆滑,同时加入足量润滑剂,保证井下安全。

(3)馆陶组地层富含致密石英砂岩,成岩性好、研磨性较强,定向双驱钻进时应使用带掌背加固齿的镶齿牙轮钻头,防止钻头故障的发生。

(4)据现场使用情况,建议设计更高排气量的空气压缩机以满足钻井及后续洗井时的需要。

(5)奥淘系地层研磨较强,建议使用Φ16mm复合片的PDC钻头。

(作者单位:中原石油工程有限公司钻井二公司)

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