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利用鳍片式管束对SP余热锅炉过热器的优化改造

2020-03-09胡印胜姜兴鑫

四川水泥 2020年1期
关键词:光管过热器管束

胡印胜 罗 王 姜兴鑫

(1山东深信节能环保科技有限公司, 山东 滕州 277500;2华新水泥股份有限公司, 湖北 武汉 430070)

某水泥公司余热电站窑尾SP余热锅炉出口蒸汽温度设计为250℃,需要与窑头AQC余热锅炉产生的蒸汽混合后进入窑头ASH蒸汽过热器过热至380℃,经室外蒸汽管道送至主厂房进入汽轮机发电机组做功发电。

实际运行中,由于在熟料生产线点火升温过程中,预热器出口废气温度较高,窑尾SP余热锅炉产生的蒸汽过热度较小,因此不能单独投入SP余热锅炉发电;熟料生产线断料后,此时窑头ASH蒸汽过热器废气温度降低,不能把两台余热锅炉产生的蒸汽过热至所需温度,汽轮发电机不能维持运行,被迫停机,特别是近年来,该水泥公司利用回转窑协同处理工业危废、生活垃圾,窑系统用风量增加,造成窑尾热量升高,窑头热量降低,进入汽轮发电机组的主蒸汽温度一直较低,严重影响了系统热效率。

提高SP余热锅炉出口蒸汽温度,产生的蒸汽直接进入汽轮轮机是解决以上问题的关键,本文对采用鳍片式管束对原SP余热锅炉过热器改造以及改造后效果做详细介绍,以供同类型锅炉改造参考。改造前SP余热锅炉中压过热器结构及锅炉参数。

1 改造前SP余热锅炉中压过热器结构及锅炉参数

1.1 中压过热器管束结构

管子规格:Φ38×3.5mm

横向间距:100mm

横向排数:2×25排

纵向间距:80mm

纵向排数:出厂6排;第一次改为14排

布置类型:光管顺排布置(见图一:改造前光管管束布置图:) 图一:改造前后过热器管束布置图

1.2 改造前实际运行参数

受锅炉内部空间所限,水泥工厂于2013年把SP余热锅炉中压过热器纵向排数从6排增加到14排,锅炉出口蒸汽温度虽有所提高,但是SP余热锅炉产生的蒸汽仍然要送到ASH蒸汽过热器进行过热,无法单独送至汽轮发电机组做功发电,SP余热锅炉实际运行参数为:

进口废气量: 369000 Nm3/h 进口废气温度:355℃

中压段出口废气温度:207.3℃ 产汽量: 31.14t/h

蒸汽压力:1.75MPa(a) 蒸汽温度: 291℃

给水温度:100℃

2 采用鳍片式管束对SP余热锅炉过热器进行改造

2.1 扩展受热面选择

锅炉常用的扩展受热面有肋片管(螺旋翅片管、H型翅片管)、膜式管、鳍片管等。

水泥厂余热电站窑尾SP余热锅炉进口废气粉尘浓度高达80-150g/Nm3,粉尘颗粒细、硬度低、易积灰,所选扩展受热面结构应能避免管束废灰大量积聚;锅炉进口废气温度280℃~400℃,废气温度波动较大,受热面管子随温度能够自由膨胀收缩,防止管束之间产生温差应力过大造成管束变形或损坏。考虑以上因素,本改造采用鳍片管。

2.2 鳍片式过热器的特点

a) 鳍片管是沿光管轴线外两边焊接矩形钢带,使得单位管长的换热面积增加较多,故在有限的空间内,可以最大可能的增加换热面积,本次改造采用的鳍片管扩展系数为1.767;

b) 窑尾废气温度变化较大,鳍片和管子采用同一材质,一起膨胀或收缩,管子之间留有一定间隙,整个管片不会产生温差应力对管子造成损害;

c) 废气是顺着鳍片方向流动,两侧鳍片起到导向作用,对于含尘量较大的废气,积灰较轻;

d) 管束错排布置,能增加鳍片间气流的扰动,起到传热强化的作用。

2.3 鳍片过热器管束结构

管子规格:Φ42×3.5mm

鳍片高度:25mm

鳍片厚度:3mm

横向间距:130mm

横向排数:2×41排

纵向间距:61mm

纵向排数:11+11排

布置类型:鳍片错排布置(见图一:改造后鳍片管管束)

2.4 热工核算

2.4.1 核算废气参数:

进口废气量: 369000 Nm3/h 进口废气温度: 355℃ 核算中压段出口废气温度:206.9℃ 核算蒸发量: 29.8t/h 蒸汽压力: 1.75MPa(a) 核算蒸汽温度: 340℃ 给水温度: 100℃

2.4.2 改造中压段传热部件核算结果汇总(见表)

表:改造中压段传热部件核算结果汇总 名称及符号 单位 过热器 蒸发器1 蒸发器2 蒸发器3 蒸发器4 蒸发器5 省煤器 管子规格 mm 42×3.5 42×3.5 42×3.5 42×3.5 42×3.5 42×3.5 38×3.5 管子排列方式 鳍片错排 光管顺排 光管顺排 光管顺排 光管顺排 光管顺排 光管顺排 横向排数 40+38 48 50 50 50 50 52 纵向排数 11+11 21 21 21 22 22 44 对流受热面积 m2 1937 1251 1303 1303 1397 1397 2598 废气进口温度 ℃ 355.00 337.48 305.98 281.29 263.10 248.81 238.35 废气出口温度 ℃ 337.48 305.98 281.29 263.10 248.81 238.35 206.87

工质进口温度 ℃ 209.33 209.33 209.33 209.33 209.33 209.33 100.00 工质出口温度 ℃ 340.00 209.33 209.33 209.33 209.33 209.33 209.33 废气流量 Nm3/h 369461 370476 371583 372690 373797 374904 375919 工质流量 kg/h 29753 / / / / / 31645 废气平均速度 m/s 6.81 7.30 7.16 6.91 6.73 6.59 6.03 传热系数 W/℃.m2 26.84 35.80 35.09 34.21 33.66 33.16 32.26 换热面传热量 kJ/h 9632760 17632841 13499227 9814995 7677676 5556393 17572159

3 改造效果

1) 改造前锅炉出口蒸汽参数为:1.75MPa(a)-291℃-31.15t/h;改造后锅炉出口蒸汽参数为:1.75MPa(a)-340℃-29.75t/h,虽然蒸汽量略有下降,蒸汽温度及品质较高,计算发电负荷提高60.8kW;

2) 改造后SP余热锅炉产生的蒸汽不用送到ASH蒸汽过热器再热,直接进入集汽缸,减少了沿程蒸汽管道阻力损失;

3) 当启窑时,窑尾SP余热锅炉随窑同步一起投入,随着废气温度升高,窑尾余热锅炉产生蒸汽,即可进行暖管及汽轮机冲转运行,基本做到随窑线同步运行;

4) 当停窑或断料时,进入窑尾SP余热锅炉废气温度较高,锅炉出口蒸汽温度也较高,只要汽轮机进汽温度高于蒸汽压力下饱和温度+60℃,汽轮机可以维持运行,提高余热发电运转率;

5) 改造后的窑尾SP余热锅炉过热器采用SX-SSQY亚音频清灰器,提高了清灰能力,管束积灰情况好于光管。

4 结论

窑尾SP余热锅炉过热器经改造后出口蒸汽温度提高,可以单独运行,提高了电站运转率,增加了发电负荷,达到了改造预期,还可以为其他同类型锅炉改造提供参考。

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