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东曲选煤厂浮选系统跑粗治理改造实践

2020-03-03杜爱军

江西煤炭科技 2020年1期
关键词:旋流器精煤弧形

杜爱军

(西山煤电(集团)有限公司东曲选煤厂,山西 太原 0302000)

1 概述

东曲选煤厂属矿井型选煤厂,于1994年11月建成投产,原设计能力为年入洗原煤4.0 Mt。主要采用跳汰粗选-重介旋流精选-煤泥浮选的联合工艺流程,洗选设备分别从德国、美国、澳大利亚引进。系统经过十多年的运行,设备老化,洗选效率低下,生产工艺明显落后,已不适应矿井煤质的变化,无法满足洗选的要求。

2009年将生产工艺改造为:脱泥无压三产品重介旋流器分选+粗煤泥TBS分选+细煤泥浮选的联合流程。即:进入洗选系统的50~0 mm原煤经1.0 mm脱泥后,50~1.0 mm采用无压三产品旋流器分选;1.0 mm 以下的采用分级旋流器分级,底流1.0~0.25 mm采用TBS分选机分选,分选后精矿的灰分在11%以下,与重介旋流器精煤一同进入精煤仓;溢流~0.25 mm煤泥采用旋流微泡浮选柱浮选,浮选精煤利用快开压滤机回收进入精煤仓;浮选尾煤采用浓缩+压滤工艺回收进入中煤仓;主要洗选设备:WTMC1400/1050无压三产品旋流器、KS-TBS3000干扰分选机、FCMC-4000型旋流微泡浮选柱、WPFZ5000型短柱微泡浮选机、快开式精煤压滤机等[1]。

2 原浮选系统存在的主要问题

东曲选煤厂浮选采用两台WPF-Z5000型微泡浮选机和4台FCMC4000Ⅰ型旋流微泡浮选柱。这两种浮选设备均是深槽、精矿自溢式浮选设备,适应精矿产率低、矿物粒度细的细粒煤分选,对煤质与粒度的变化适应性较差,因此对主选系统的工艺要求较为严格。如果主选系统因设备磨损存在跑粗现象,不但低灰粗粒损失在尾矿中,同时阻止细粒在浮选柱内的上浮,严重影响浮选效果。

该厂浮选入料的来源主要有:分级旋流器的溢流、TBS精矿脱水系统(TBS精煤弧形筛的筛下水、煤泥离心机的离心液)。

2.1 煤泥池来料的不合理性影响分级旋流器的压力

原设计原煤经脱泥筛分级1 mm以下随筛下水进入煤泥池,煤泥池物料经煤泥泵打入煤泥旋流器。煤泥旋流器溢流去器。煤泥旋流器溢流去浮选,底流进入TBS干扰床分选机分选。因原煤性质变化,细粒物料增加,煤泥池物料浓度增大。两系统脱泥筛筛下管在煤泥池位置见图1。两系统脱泥筛筛下水管进入煤泥池的位置都在3217煤泥泵一侧,二系统脱泥筛筛下水管进入煤泥池位置更靠近3217煤泥泵,使3217煤泥泵打入3218煤泥旋流器的物料浓度较大,入料压力不稳定,影响旋流器分选效果的同时也容易使3218煤泥旋流器底流堵塞,造成进入浮选系统的粗颗粒增加。

图1 优化前浮选系统工艺流程图

2.2 TBS后续脱水设备存在跑粗现象

TBS精矿脱水系统为:精矿先流入精矿桶,由精矿泵给入TBS产品旋流器,浓缩后底流再经弧形筛、煤泥离心机脱水,浓缩旋流器的溢流、弧形筛筛下水、煤泥离心机的离心液进入浮选入料池。生产中固定弧形筛筛缝为0.5 mm,煤泥离心机筛缝为0.3 mm,使用初期两者效果还可以,运行一个月后筛缝磨损变大,筛下水及离心液中>0.5 mm的粒级明显增多,是造成系统跑粗的原因[2]。对TBS弧形筛筛下水及离心机离心液进行了粒度检测,结果见表1。

表1 TBS弧形筛筛下水及离心机离心液的小筛分试验报告

由上表可以看出,TBS 弧形筛筛下水中〉0.5 mm产率为11.90%,离心机离心液〉0.5 mm产率为21.95%,二者都存在不同程度的粗颗粒物料。因弧形筛以及离心机的跑粗,不仅使得TBS分选精矿不能得到有效回收,更主要的是这些粗颗粒物料均进入浮选系统,严重影响柱式浮选机的分选效果[3]。

3 改造方案

3.1 煤泥池来料改造

将二系统3201脱泥筛筛下水管在二层处割断,并重新铺设管路使其由煤泥池后侧中间处给入煤泥池。这样,两系统脱泥筛筛下水都由煤泥池后侧给入,使两系统煤泥泵打入煤泥旋流器的料相对均匀。同时从喷水管路上在三层半处接一趟管路至煤泥旋流器旁,这样生产中能够不间断的在底流中加入生产水,提高底流物料流动性,减少底流堵塞的可能性。

图2 优化后浮选系统工艺流程图

3.2 TBS后续脱水设备及工艺改造

TBS溢流直接通过电磁振动高频筛脱水后进入煤泥离心机,电磁振动高频筛的筛下水及煤泥离心机的离心液进入煤泥池。即拆除TBS精矿浓缩旋流器、精矿桶、精矿泵、弧形筛,安装四台电磁振动高频筛(DZM2436)。

DZSM电磁振动高频筛(规格2436)面积为8.64 m2,处理量为80 m3/h,干煤泥量为35 t/h,入料浓度>200 g/l。设备具有以下特点:

(1)筛面振动,筛箱不动。由于整体筛箱不动,电磁振动高频筛对地基要求不严,布局简单,故障率低。

(2)振动频率高,振动强度大。其激振率为50 Hz,即3000 min-1,此频率是最适合煤泥脱水的振动频率。

(3)筛面振幅可分段、实现在线调节。筛面下布置6个激振器,每个激振器由独立的模块控制,可以实现对入料段、脱水段、出料段振幅的在线调节。

(4)参振质量小,电耗低。耗能是其它筛分设备的1/5~1/8。

(5)筛分下限范围大,回收率高。

(6)该厂采用电磁振动高频筛回收浮选尾煤,效果良好,实际生产中此设备对入料浓度变化不敏感,且产品的固体产率相比其他回收设备有一定的提高,水分也比较低,如果TBS溢流先通过电磁振动高频筛脱水后再进入离心机进一步脱水,可以提高离心机的入料浓度,从而达到提高离心机的脱水效率,减少粗颗粒透筛的效果[4-5]。

4 改造后的效果

4.1 煤泥池来料的改造稳定了分级旋流器的压力

通过对二系统脱泥筛筛下水管入煤泥池段管路的改造,两系统脱泥筛筛下水从煤泥池后侧给入,平行向前流动,不会造成两系统给料浓度不均,使二系统煤泥旋流器入料压力稳定,保证了煤泥旋流器的分选效果,同时减少了煤泥旋流器底流堵塞造成溢流中粗颗粒增加情况的发生,从而改善了浮选效果。

4.2 粗精煤脱水改造前后筛下水小筛分试验报告

改造后电磁高频筛筛下水中+0.25 mm产率为5.89%,高频筛脱水回收效果较好。而改造前浓缩旋流器溢流中+0.25 mm产率为27.95%,弧形筛筛下水中+0.25 mm产率为28.73%,说明改造前浓缩旋流器浓缩效率低,弧形筛跑粗现象严重等,致使一部分灰分低的粗颗粒不能得到回收而进入到浮选系统,影响浮选系统的效果。粗精煤脱水改造前后筛下水小筛分试验报告见表2。

表2 粗精煤脱水改造前后筛下水小筛分试验报告

5 效益测算

5.1 解决跑粗后浮精产率明显提高

彻底解决系统跑粗问题后,浮精抽出率可以由原来的70%提高到72%,按进入浮选的煤泥量占入洗原煤20%计算,精煤产率提高20%×2%=0.4%。

效益测算: 按选煤厂2019年计划入洗原煤228万吨,精煤价格750元/吨,中煤价格400元/吨计算,精煤产量可提高228×0.4%=0.912万吨,同时中煤减少0.912万吨,精煤产率提高后每年产生的效益为0.912×(750-400)=319.2万元。

5.2 TBS后续脱水工艺改造后简化工艺及设备 降低了生产成本

改造后减少了精矿桶、浓缩旋流器及入料泵、浮选入料泵,减少了设备,节约了电能,不仅降低了生产成本,而且便于生产管理及检修维护。浓缩旋流器的上料泵功率为110 kW,浮选入料泵功率为280 kW,高频煤泥脱水筛功率为2.4 kW,按一度电0.7元计算,全年节省电费330×16×(110+280-2.4×2)×0.7=203.39万元。

6 结语

本次浮选系统改造不仅杜绝了浮选系统跑粗,改善了浮选效果,实现了高耗能设备浮选入料泵的停运,使系统更为简洁高效。同时简化创新了TBS传统精煤脱水工艺,为今后浮选系统跑粗治理以及TBS粗精煤脱水工艺的合理优化提供了成功的实践案例。

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