高温高压深井试油完井研究
2020-03-02安鹏
安鹏
(天津市大港油田第四采油厂(滩海开发公司),天津300280)
0 引言
在组织开展油井钻探作业时,高温高压深井属于一种钻探难度大、技术含量高的油井。所谓高温高压深井是指油井底部温度超过150℃,油井井口压力超过70MPa(油井底部压力超过105MPa)的油井。与常规油井相比,无论是试油,还是完井,高温高压油井的作业难度都非常大,开展油井钻探作业面临的风险因素也比较多。在高温高压深井钻探过程中,为了防止发生安全事故,需要针对高温高压深井试油工作的实际情况,制定详细的工作流程。当前,随着科技的不断发展,一些先进的钻探技术被应用在石油开采作业中,在一定程度上促进了石油测试技术的快速发展。但是,在利用新技术开展油井钻探作业的过程中,依然存在一些问题,需要深入研究分析高温高压深井试油完井工作的特点,针对试油完井存在的问题制定详细的解决方案,确保试油完井工作顺利进行。
1 高温高压深井试油完井作业特点
与常规油井作业相比,高温高压深井作业存在很大的差异性,尤其是随着石油钻采技术、钻采机械水平的不断提升,在组织开展精细勘测作业时,一般利用相同管柱完成多种勘测任务,从根本上确保勘测作业的速度和勘测效益。在我国,受地质结构等因素的影响和制约,高温高压深井勘测作业的特点主要表现为高温、高压、结构复杂、油井深度大等,由于油井深度大,在这种情况下,需要采用尾部悬挂管柱方式进行测试。在组织开展勘测作业时,由于深井油井结构复杂,无形中加快了套管损伤,在一定程度上产生安全隐患。在实际的深井油井作业中,由于存在众多不确定因素,一方面出现高压高渗现象,另一方面还存在低渗高压现象,都严重影响试油准备、套管正常工作的顺利进行。对于高温高压深井来说,由于深度较深,一般都超过6000m,甚至有些油井深度深达9000m,由于需要采用套管技术开展试油作业,在深井油井的后期作业中,之前下入深井的技术套管必然会受到不同程度的磨损,进而对试油测试效果产生影响,为了确保套管强度,需要对磨损的套管进行及时更换。受压力、温度、流体密度、摩擦力等因素的影响和制约,井下管柱会产生不同程度的变形,在一定程度上严重影响管柱的使用效果,进一步影响试油测试工作顺利进行,严重制约了深井试油作业效率。
在组织开展深井试油作业时,受高温、高压、高应力等因素的影响和制约,导致套管受力不均,造成套管出现被挤毁的现象,甚至由于油井开关压力过大,造成油井内部压力急剧增加,引发套管破裂等一系列问题,对测试结果产生严重影响,进一步出现测试失败,以及射孔、套管破损等现象。
在高温高压深井试油完井作业中,通常会出现多个项目联合作业的现象,整个过程涉及测试、酸化、气举等多项作业内容,例如高压低渗井,在开展测试排液后期作业时,由于下部套管承受压力较差,存在套管被挤毁的风险,为了防止套管被挤毁,一般采用储层改造的方式进行处理,但是,这种处理方式又会导致套管承受较大的内压力,造成射孔套管出现破裂。如果在管柱位置注入大量酸化剂,就会降低管柱温度,导致管柱缩短,在进行测试时,由于升高温度,管柱又会进一步拉伸。所以,在对深井油井进行酸化测试作业时,需要结合管柱轴向缩短变形情况,选择科学合理的封隔器,借助封隔器的密封性功能,提升测试结果的准确性。
2 高温高压深井试油完井工作存在的问题分析
2.1 套管损坏 在组织开展高温高压深井试油完井作业时,针对井下工具(封隔器、套管、下井管柱等)、直读试井电缆等存在的问题,需要采取相应的应对解决方案。对于套管损害,由于套管损害主要包括套管挤毁、套管卡枪、套管窜漏现象,其中:
①套管挤毁。造成套管挤毁的原因主要包括技术问题造成的套管磨损,以及清水替浆产生的内外压差和超过剩余强度引发的套管磨损等,针对上述问题,解决方案首先需要对磨损进行评价,对完井液密度进行确定,然后采取相应的措施。
②套管卡枪。对于套管卡枪现象,由于造成卡枪的原因主要是射孔套管强度较低,应力不均使得套管发生不同程度的形变,这对卡枪现象,需要对套管强度、产量等因素进行综合分析,并对射孔进行优化处理。
③套管窜漏。对于窜漏现象,造成侧漏现象的原因主要是井下套管出现不同程度的磨损引发破裂,以及受地质结构的影响难以对套管进行固定处理,解决方案是对井筒进行全面综合评价,并根据评价结果采取相应的措施。
2.2 油管出现破损 在高温高压深井试油完井作业过程中,油管损坏是一种常见的现象,这种现象主要包括油管的井口挤毁、井底挤毁、塑性螺旋弯曲、外壁磨损、破裂等。
①井口挤毁。对于油管井口挤毁问题,造成这种现象的原因主要是受轴向拉伸力的影响,使得油管排挤强度出现不同程度的降低,主要解决方案是对返排速度、环空压力等进行控制。
②井底挤毁。对于油管井底挤毁问题,造成这种现象的原因主要是受轴向拉伸力的影响,油管工作强度出现不同程度的降低,主要解决方案是对环空压力进行控制。
③塑性螺旋弯曲。对于油管塑性螺旋弯曲问题,造成这种现象的原因主要是虚构力、轴向压力、应力等过大,主要解决方式是对泵压、内部压力进行控制。
④外壁磨损。对于油管外壁磨损问题,引发这种问题的原因主要是管柱出现不同程度的弯曲,以及高产流体产生的低频振动,进一步加剧套管磨损,主要解决方案是对产量进行控制,或者对油管下部轴向压力进行降低处理。
⑤破裂。对于油管破裂问题,造成油管破裂的原因主要是油井油管受到不同程度的破损,在一定程度上降低了油管强度,主要解决方案是利用无压痕管线对油管进行上扣处理。
2.3 封隔器发生破损 在对高温高压深井进行射孔测试作业时,封隔器发生破损也是一种比较常见的问题,造成封隔器发生破损的原因主要是管柱轴向力过大以及压力过大等,主要解决方案是对中心管进行加厚处理以及对射孔进行延时处理等。
①封隔器跨过失败。造成封隔器跨过失败的原因主要是封隔器生产压差过大或跨距过大,进一步损坏跨距间工具,主要解决方案是在测试前需要科学合理地确定压差、跨距等指标,通过详实勘测施工环境因素指标,收集与施工相关的数据参数。
②封隔器失封。造成封隔器失封的主要原因是大排量酸压降低了井下温度,导致管柱出现不同程度的缩短,主要解决方案是增大坐封压缩距离,提升坐封的载荷能力,以及设置伸缩管。
③油嘴损坏。对于油嘴损坏现象,主要表现为刺漏,造成这种现象的原因是油嘴存在较大的上下油压,主要解决方案是设置多级节流。
④电缆损坏。对于电缆损坏问题,主要是电缆在井口部位发生断裂,造成电缆损坏的主要原因横向载荷过大、电缆自重过大,导致电缆无法承受载荷要求,进而出现断裂现象,主要解决方案是设置双级节流。
另外,在组织开展高温高压完井作业时,还存在诸如套压升高等问题,对于这一问题主要是封隔器设计存在缺陷,油管存在质量问题(诸如油管强度低、扛挤强度能力弱等),这一问题的主要解决方案是对油井入管加强规范化管理,通过对测试员工进行教育和培训,帮助测试员工强化安全生产意识,进一步对施工流程、施工方案等优化和明确,严格控制现场施工质量,确保高温高压深井射孔测试作业顺利进行。
3 高温高压试油完井作业的政策建议
在高温高压试油过程中,可以借助动态试油完井管柱力学分析法,对高温高压试油完井试油作业进行操作,对于整个高温高压试油完井操作来说,其关键过程主要包括五个环节,分别为下管柱、射孔、酸压、排液、开关井。在整个试油过程中,无论是套管,还是井下管柱,需要承受动态载荷,在作业现场,受研究方法等因素的影响和制约,主要借助静态工序参数法进行测试和研究。在使用过程中,针对管柱减震、振动分析等工作,通过仿真模拟的方式计算动态试油完井管柱力学指标参数,进一步获得试油测试相关的数据信息。然后对试油完井系统压力进行综合分析,通过对井下工具、井口等级等进行科学合理的选择,同时对油嘴、压力等进行合理分配与组合,进而在一定程度上弱化测试过程中受到的磨损。另外,深入研究分析完井工艺技术。我国作为资源大国,受计划经济体制的影响,对于完井投产作业缺乏足够的重视。随着油田开采难度的不断加大,无形中增加了完井投产作业的难度,同时石油开采过程对环境影响越来越严重,出现一系列的环境污染问题。我国在组织开展完井投产作业时,绝大多数企业制定实施的完井投产作业方案,普遍缺乏理论依据,没有形成自主完井作业技术,完井作业严重依赖国外的生产经验,或者直接外包给工具服务商等第三方服务机构,对于有效的工具设备缺乏必要的维护、检查等,以及对测试现场的施工管理工作缺乏必要的监督,导致施工质量难以得到有效保证。
4 结论
通过以上所分析,在组织开展高温高压深井试油完井作业时,受井下高压、高温等因素的影响和制约,增加了完井试油作业难度,进而引发各种问题。在实际的高温高压深井试油完井作业中,需要对潜在的问题进行综合分析,并制定合理有效的应对举措,针对井下工具压差、磨损等问题,借助成熟、先进的完井试油作业技术,进一步提升油井作业的安全性、可靠性,从根本上提升我国高温高压深井试油完井工作水平。