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提升高转差率电机绕组可靠性的探讨

2020-02-21葛利俊

设备管理与维修 2020年7期
关键词:漆包线绕线坩埚

杜 业,葛利俊,徐 浩

(渤海石油装备(天津)新世纪机械制造有限公司,天津 300280)

0 引言

高转差率电机在驱动游梁式抽油机运行时,不仅实现了节能降耗,还能够降低抽油机悬点载荷、减速箱最大净扭矩降和光杆负荷,可以有效地减少作业维护费用,获得良好的综合效益。凭借其独特的软机械特性,高转差率电机在国内各大油田市场的游梁式抽油机上有广泛应用。近些年来,伴随着油田数字化的建设和抽油机大范围调冲的要求,油田开始大规模地应用变频器,但带来便利的同时,其产生的负面效应也不容忽视。一方面,高频脉冲电压会加快绕组的电老化速度,引起电机绝缘过早损坏;另一方面,在电机低转速运行时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电机的低速冷却状况急剧变差,温升急剧增加。这两个方面的影响是造成电机使用寿命缩短的最主要原因。

1 提升方案

通过优化高转差率电机设计、改进绕线工艺、嵌线工艺和转子压铸工艺,提升电机绕组的可靠性。通过设备改造,采用恒张力全自动绕线机和碳化硅坩埚化铝炉,提升绕组可靠性的同时,大大降低工人的劳动强度,提高生产效率。

1.1 优化设计

优化电磁设计,改善电机的低频特性,提高主电感,适当降低气隙磁密,以降低铁耗和防止磁路饱和。考虑到在电机运行中,变频器高次谐波的集肤效应使转子电阻增大。重新确定了转子的分段数和每段长,设计减小转子电阻值,避免高次谐波电流以较大的转差切割转子导条产生过大的转子损耗。为达到这一要求,将高转差率电机的转差率接近SY/T 5226《抽油机节能拖动装置》规定的下限值5.6%。这可以提高电机效率,降低温升,间接提升绕组绝缘性能,同时保留它独特的软特性和其他优良性能。

1.2 改进绕制工艺

电机绕线模大多为矩形菱状结构。在绕组绕制过程中,人工绕线机匀速带动模具旋转绕线,由于其菱状端部的线速度较快,矩形直边部的线速度较慢,周期性加减速变化产生的冲击,会导致绕制漆包线产生松紧程度不一,且易造成漆包线塑性变形,影响电机绕组的线圈质量。漆包线截面变化是绝缘较为薄弱的地方,在使用中可能会引起电机绕组的断路和短路故障,极大地影响了电机的可靠性。

针对上述问题,通过改造原有设备,采用具有恒张力控制及自动排线功能的数控绕线机,解决人工绕线机张力变化和冲击力大的问题,彻底消除了漆包线截面变形的问题。另外,全新设计了绕线模具,新绕线模具采用4 导柱+2 菱形头的模式。在绕制完成后,绕线模自动回缩,无需将模具卸下取线圈。经多次试验验证,该设备张力稳定可调节,漆包线无变形,表层绝缘漆无损伤。这保证了产品的标准化生产,使高转差率电机绕阻的性能指标得到了极大的提高。

1.3 改进嵌线工艺

新工艺通过选取高水平的工艺参数,增强绕组绝缘性能。工艺规范了嵌线过程中作业手法,特别是每组首支线圈的首匝线圈入槽,防止漆包线损伤,引起匝间绝缘破坏。在嵌线过程中,重点强调槽绝缘、层间绝缘、相间绝缘放置到位,放正。从分析绕组烧毁的情况得知,高转差率电机击穿部位多为绕组端部、相绝缘搭接部位及电机引接线出线部位击穿,因此调高了相绕组高度,规定相间绝缘应高出绝缘绕组79 mm,增强绕组相间绝缘的绝缘性能,提升绕组槽内层间及相间的抗击穿能力。受电磁力振动影响,电机应尽可能提高整体的机械强度。新工艺规定了端部绑扎绳受力点应均匀固定在相间绝缘处,且防止相间绝缘跑出或直接绑扎在绕组上。改进后绕组经匝间试验冲击电压2500 V,无闪络击穿现象。

1.4 改进转子压铸工艺

转子压铸中的化铝炉采用铸铁坩埚,这无形中在铝液熔炼中增加了铁元素,引起高转差率电机的转子阻值加大和阻值的较大波动,造成同型号不同批次转子差异较大,还会使得铸件机械性能尤其是韧性下降,甚至造成铸件开裂,致使产品质量很不稳定。同时铝液会长期慢性腐蚀坩埚,引起坩埚渗漏,损坏炉膛和炉丝,造成了炉膛的重新堆砌、炉丝的更换、电的浪费以及生产效率下降等多种浪费。

通过采用新型环保化铝炉,将铸铁坩埚改为碳化硅坩埚,不仅使得坩埚使用寿命提高了4 倍,还减少了铸铁坩埚所带来的熔炼铝液带来“增铁”的难题,熔炼铝液铁元素的含量由原来1.15%降到了0.37%,在很大程度上提升了铝液质量。

2 提升效果

在优化高转差率电机设计和工艺改进后,对其进行了试验应用和统计分析。绕组的月度耐压、匝间测试一次交检合格率由92.4%提升到99.6%,有较大改善,说明绕线工艺和嵌线工艺的改进措施切实有效。统计分析调整后的转子阻值发现,由于不受铁元素的影响,多种型号高转差率电机的转子电阻值与设计值相符,并服从标准的正态分布,且阻值变化平稳,说明转子压铸工艺的改进措施切实有效。高转差率电机型式试验结果表明,通过优化电磁设计和工艺改进,提高了电机效率,增强了电机散热能力,有效降低电机温升,平均约5 K;在30 Hz 满载低频运行时,电机温升不超过105 K,满足了F 级绝缘要求。

综合提升后的高转差率电机已大批量在大庆、大港、青海等油田应用。跟踪统计得知,全年电机维修费用直接降低100 多万元,同时也提升了用户满意度。

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