液压凿岩机活塞和导向套气蚀影响因素分析
2020-02-11刘金丽郝慧斌李树岗郝小刚张晓峰
刘金丽, 郝慧斌, 李树岗, 郝小刚, 张晓峰
(1.晋中学院 机械学院,山西 晋中030600;2 .潞安集团 余吾煤业公司,山西 长治046100)
0 引 言
目前,广泛采用液压钻车进行煤矿、隧道和地下岩石开采工作。凿岩机又是钻车的重要工作部件,其内部的冲压活塞和导向套经常由于液压冲击而发生气蚀损坏,从而导致整台钻车停产。所以,了解液压凿岩机的工作原理,分析和解决凿岩机的空穴和气蚀问题对于钻车的正常使用非常重要[1-4]。
1 液压凿岩机工作原理
液压凿岩机主要由冲击和回转装置组成。如图1所示为冲击机构。压力油经液动换向阀6的阀内通道和油管到达活塞8的右腔,推动活塞向左产生冲击。冲击作用通过钎杆传递到钎头,再使钎头撞击岩石产生冲击。当活塞8的右侧凸肩移动到主油路2的油口时,压力油从主油路2通过控制油路流到换向阀6的右腔,油液推动阀芯左移,换向阀6换向。油液经液动换向阀6和油管到达冲击活塞8的左腔,使活塞向右退回。当冲击活塞8的左侧凸肩移动到主油路7的油口时,活塞左腔压力油经控制油路进入换向阀6左腔,阀芯右移换向,从而完成工作循环[5-8]。
图1 凿岩机冲击机构
凿岩机旋转装置如图2所示。压力油使得液压马达1转动,马达1输出的回转运动通过轴2,经过齿轮传动带动钎尾5转动,最终将回转运动传递给钎杆和钎头[8-10]。
图2 旋转装置
2 冲击活塞和导向套的气蚀现象
液压凿岩机在使用过程中,由于液压缸内部的油液不能及时填充,则缸内就会产生真空。当缸内压力低于空气分离压力时,原来溶于液体中的气体就会分离出来,形成大量气泡。当压力增大,气泡又会破裂,产生的高温和高压会使冲击活塞和导向套表面发生侵蚀和剥落,这就是气蚀,会降低其使用寿命。冲击活塞的制造精度高,强度和表面硬度较高,因此气蚀的程度不严重,但是其表面粗糙度值变大,将会使得活塞在往复运动中摩擦阻力和能量损失增大,而且若粗糙表面一旦延伸到密封区域,将会增加机体泄漏,此时必须更换冲击活塞。导向套一侧的气蚀现象非常严重, 所产生的杂质会进入液压系统,从而污染油液,加速液压元件发生磨损,影响液压系统的正常工作[9-11]。
3 数学模型
图3为冲击活塞结构参数图,取向右为正方向,圈出的1 为回程换向控制油口,2为液动换向阀右腔泄油孔,3为活塞泄漏回油孔,4为液动换向阀左腔泄油孔,5为冲程换向控制油口。冲击活塞的动力学方程如下:
式中:mp为活塞的质量,kg;xp为活塞的位移量,mm;Ff为摩擦力,N;Kp为黏阻力系数;A1为活塞前腔的有效作用面积,mm2;p1为活塞前腔的油液压力,MPa;A2为活塞后腔的有效作用面积,mm2;p2为活塞后腔的油液压力,MPa;ε为偏心率;μ为绝对黏度,kg/(m·s);h1~h4是缝隙高度,mm;Lp1~Lp4为活塞不同位置与缸体产生的相对运动长度,mm;dp1~dp4为活塞不同位置的直径,mm;f为密封与活塞的摩擦因数;b为密封宽度,mm;ζ为密封圈的压缩系数。
图3 冲击活塞机构参数
蓄能器的气态方程为:
式中:PH为蓄能器压力,MPa;VH为蓄能器内气体体积,L;QH为油液流量,L/min;VH0为蓄能器的初始气体体积,L。
4 仿真分析
对液压凿岩机的冲击机构进行仿真分析,图4为冲击活塞前腔和后腔的压力变化和活塞的运动速度曲线。在活塞回程制动的开始阶段,后腔已接通了高压油液,因而出现了压力峰值,压力达到21.5 MPa。由图4可知,在回程换向阶段和回程制动的初始阶段,由于换向阀换向,冲击液压缸前腔已经接通油箱回油,但是冲击活塞在惯性力作用下还是处于回程状态,这时前腔形成负压可达-0.89 MPa,产生空穴,油液中的气泡分离出来。当分离出的气泡破裂,会产生冲击压力,从而冲击活塞和导向套产生气蚀破坏,掉落的铜屑会污染液压油,并划伤液压元件低表面,降低零件的使用寿命[10-12]。
图4 活塞前后腔压力及活塞运动速度分析
5 减小气蚀的措施研究
1)设置回油蓄能器。由上述分析可知,前腔负压和压力震荡是产生导向套和活塞发生气蚀的主要原因。图5为在液压凿岩机上设计回油蓄能器后,其冲击液压缸前腔压力仿真曲线。根据仿真结果,在系统中设置回油蓄能器之后,液压缸前腔的负压情况得到有效改善。所以,在液压凿岩机上加装回油蓄能器可以有效解决前腔负压问题,从而改善导向套和活塞的气蚀程度。
图5 增加回油蓄能器后活塞前腔压力分析
2)检查蓄能器。定期检查蓄能器是否发生破坏,以及蓄能器内的气体压力是否正常,这些因素都会导致导向套和冲击活塞发生气蚀破坏。可以通过在蓄能器上安装压力传感器来监控其压力是否正常。
3)改变导向套位置。如果冲击活塞和导向套的内部及导向面没有发生破坏,只是在其端面上发生气蚀,这样就可以不必更换零件。气蚀破坏一般只发生在导向套的一端,通过改变导向套的位置,有效避免这一端部产生更加严重的气蚀破坏,在新的表面上产生气蚀,从而延长导向套的使用寿命。
6 结 语
通过对冲击活塞前、后腔的压力变化进行仿真,得出活塞和导向套发生气蚀的主要原因是在活塞回程制动阶段,液压凿岩机的冲击活塞前腔会产生负压,从而使得冲击活塞和导向套发生气蚀。并对减小活塞和导向套气蚀的方法进行了研究,通过仿真分析可知,在液压系统上设置回油蓄能器可以改善活塞前腔负压情况。并且,定期检查蓄能器的压力是否正常,改变导向套的位置等均可以有效防止气蚀。