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660MW锅炉空气预热器运行调整清堵探讨

2020-01-20王云鹏

中国设备工程 2020年16期
关键词:差压吹灰积灰

王云鹏

(新乡中益发电有限公司,河南 长垣 453400)

空气预热器堵灰是运行中常见的现象,一般厂家都配套设置暖风器、热风再循环、蒸汽吹灰等,但这些只能起缓解作用,不能有效消除空气预热器堵塞。空气预热器清堵效果最好的方式是将机组停运,将空气预热器受热面吊出,逐个进行高压水冲洗,但这种方式费用高,工期长,冲洗后还遗留处理废水的问题。为此2019年11月份公司对1#机空气预热器采用运行调整的方式清堵,依据空气预热器堵灰机理,采用提升负荷的方式,最终将空气预热器差压调至正常范围。

1 情况简介

公 司 2×660MW 锅 炉 型 号 为 DG2060/26.15-Ⅱ2 型超超临界直流炉,单炉膛,平衡通风,全悬吊Π型布置。每台锅炉配备2台三分仓回转式空气预热器,2台50%容量的静叶可调轴流式汽动引风机,2台50%容量的动叶可调轴流式送风机,2台50%容量的动叶可调轴流式一次风机。空气预热器为东方锅炉股份有限公司生产,冷热端各配置1台吹灰器,采用热风再循环方式用于冬季冷端加热。2019年11月下旬,随着环境温度下降,锅炉排烟温度越来越低,1#机空气预热器差压逐渐增大,430MW时两台空气预热器差压最高达3.2kPa,2台引风机频繁抢风,2天抢风5次,严重影响锅炉的安全运行。考虑到停机冲洗既影响发电量又增加费用,于是,采用运行调整的方式将空气预热器疏通。

2 原因简析

通常空气预热器积灰原因主要有2个,一个低温腐蚀积灰,另一个是硫酸氢铵粘污积灰。低温腐蚀积灰主要是燃料中的硫引起,燃料中的硫燃烧后生成的SO3与H2O反应生成硫酸,硫酸露点温度高,易在空气预热器的冷端凝结造成灰垢黏附,导致加热元件通道堵塞。硫酸氨铵粘污积灰主要是由SCR系统脱硝喷氨引起,由于脱硝过程中氨逃逸不可避免地存在,在空气预热器的中下层与烟气中的SO3形成硫酸氢铵,硫酸氢铵在不同的温度下分别呈气态、液态、颗粒状,其中的液态区为ABS区,对于燃煤机组,ABS区范围为146~207℃,液态硫酸氢铵捕捉飞灰能力极强,与烟气中的飞灰粒子相结合,黏附在空气预热器传热元件上形成融盐状的积灰。对于公司空气预热器的积灰,硫酸氢铵粘污积灰更为突出,主要是由较高硫分经济煤种的掺配及超低排放的要求引起。公司SCR烟气脱硝NOx含量入口设计值是650mg/Nm3,出口设计值是195mg/Nm3,而实际运行当中660MW时入口NOx含量高达700mg/Nm3,出口却受超低排放限制必须小于50mg/Nm3,因此,正常运行中的喷氨量比设计值多,氨逃逸偏多,再加上较高硫分的经济煤种的掺配,更易导致硫酸氢铵粘污积灰。

3 清堵措施

(1)清堵方案的选择。空气预热器清堵措施通常有三种,即提高受热面温度、蒸汽吹灰、水冲洗。传统的提高受热面温度及蒸汽吹灰等措施一般厂家均配套设置,如暖风器、热风再循环、冷热端蒸汽吹灰等,但这些措施只能起减缓作用,不能有效疏通。水冲洗措施理论上能有效疏通,但不停炉在线水冲洗风险大,效果甚微,一般不可用。停炉不吊出受热面冲洗,很难做到冲洗均匀,公司1#机2019年3月就采用停炉不吊出受热面清洗过一次,但因疏通不均,机组启动后炉膛负压波动200Pa以上,对锅炉稳燃影响很大,后被迫于2019年4月再次停炉清洗。停炉吊出受热面冲洗效果最好,2019年4月就用这种方式。当时,为了节省工期及费用,只冲洗外三圈,上层及中层外三圈吊出清洗,下层外三圈不吊出清洗,清洗后663MW时空气预热器差压1.39kPa,基本能满足运行要求,但这种方式费用高、费时长,且冲洗后的废水还难处理,如本次工期20天,冲洗费用60万元,冲洗废水2000t,处理废水近两个月。倘若能在不停炉的情况下通过运行调整的方式将空气预热器疏通,将是一个很不错的选择,这样既不影响发电量,也能节约费用,还能解决处理废水的难题。

(2)运行调整清堵方案可行性分析。运行调整清堵的理论依据是硫酸氢铵热解机理、低温腐蚀机理、硫酸氢铵ABS区域形成机理,其主要手段是提升机组负荷,辅助手段是投运热风再循环和空气预热器吹灰。提升机组负荷的作用有3个,一是提升空气预热器受热面温度,二是增大烟气流速,三是低氧燃烧。热风再循环及蒸汽吹灰的作用也是提高受热面温度,另外,空气预热器吹灰还有直接清灰的作用。提高受热面温度能后移硫酸结露的位置,后移ABS区域的位置,热解硫酸氢铵。增大烟气流速可以增加烟气中的飞灰对积灰结块的削磨。低氧燃烧有利于减少SO3的生成,从而减少硫酸氢铵的生成。因此,用提升负荷的方法对空气预热器清堵是可行的。

(3)清堵措施实施。2019年11月25日,公司决定用运行调整的方式疏通空气预热器,调整方法如下。降低入炉煤硫分,公司入炉煤硫份设计值1.3%,结合相关理论将硫分调整到1%以下。全开热风再循环,依据厂家提供的冷端综合温度曲线,尽量将冷端综合温度提高至150℃以上。空气预热器冷端投连续吹灰,按照厂家资料的指导,保持冷端吹灰压力不低于1.2MPa,温度不低于338℃。空气预热器扇形板尽量往下压低,减小漏风,并根据空气预热器电流波动情况调整,空气预热器主电机额定电流53.5A,正常运行时电流18A,调整过程中若电流超过28A则适当抬升扇形板,电流下降后再试探下压。根据空气预热器差压及汽动引风机转速带负荷,空气预热器差压以不超过3.5kPa为宜,汽动引风机转速不超过5700rpm。以上指标均不超标情况下,负荷尽量往上升,调整时,注意2台一次风机、两台送风机电流要平衡,2台汽动引风机小机调门开度要一致,防止发生抢风现象。

4 调整效果

2019年11月25日13:00开始调整,此时,负荷380MW,空气预热器差压2.8kPa,8h后负荷能升至462MW,空气预热器差压达最高值3.43kPa,30h后负荷能升至550MW,空气预热器差压明显下降,至27日晚高峰期间625MW时,差压降至1.55kPa,基本恢复至正常状态。

5 结语

通过本次实践证明,空气预热器堵塞后是可以通过运行调整的方式清堵的,这种方式能让锅炉恢复到正常运行状态。这种方式方便、快捷,不影响机组发电,不用考虑处理废水的问题,还能节约冲洗费用。

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