热电联产项目锅炉补给水处理工艺设计案例及分析
2020-01-17张忠梅徐龙
张忠梅 徐龙
1.浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江富阳 311400
2.江西省电力设计院 江西南昌 330096
水是热力发电厂的载热介质,水品质关系着电厂安全运行和节能增效。锅炉补给水处理系统工艺选择是确保热电联产项目的水、汽质量符合要求,保证热力设备安全运行的重要措施[1]。
1 锅炉补给水处理系统的设计
江西某热电联产项目,采用超高温超高压机组,锅炉补给水系统出力为4x100t/h。原水水源为地表水,设计水质数据如表1:
表1
表2
根据上述情况,提出以下方案:
方案1:阳床+除碳器+阴床+混床工艺;方案2:两级RO+EDI全膜工艺;方案3:两级RO+混床工艺;方案4:一级RO+混床工艺;方案5:一级RO+阳床+阴床+混床工艺[2]。
2 方案的计算及比较
以上方案中离子交换设备计算周期见表2:
方案1:①最传统除盐工艺,出水水质稳定,适应水质变化能力强。②阴床计算周期为1.6d,离子交换三运一备,交换器共计12台,仅阴床每天再生一次,运行工人的劳动强度大,同时还有大量酸碱耗量和废水。③离子交换除有机物和活性硅相对会差一些。
方案2:①EDI为新型水处理工艺,正常运行不需酸碱。②由于EDI近乎苛刻的进水要求,使得其处理设计至关重要,因此两级EO是必须的。③EDI价格相对UF、RO模块非常昂贵,进水适应能力最差。④EDI出现问题须返厂维修,容易影响工期。
方案3:①系统水质有保障。②混床计算周期706h,约29天。二级RO的作用仅处理碱度和游离二氧化碳、残余的活性硅。③其二级RO的投资及运行费用应该大大高于一级RO后的阴阳床。
方案4:①混床计算周期96h,按三台混床连续运行计算1.3d须再生一次。②水质难以保证,根据RO计算,RO出水二氧化硅含量130mg/L,大于规范中对混床进水水质二氧化硅含量小于100mg/L的要求。系统出水存在硅超标的风险[3]。
方案5:①最可靠、适应能力强的除盐工艺。②RO考虑30%备用,离子交换可不设备用。一级RO后的阴床周期达到20天以上,阳床和混床周期在45天以上,再生用水只需从水箱提供。③二级RO(方案3)比RO+阴阳床投资费用应该还高出10%以上,且占地相当。
以上工艺系统布置,方案2、3、5占地一致,方案4稍小,方案1最小。
3 方案选择
本项目推荐采用方案5,其优点在于技术先进、产品成熟可靠、水的可回收率高,同时安装维护便捷、劳动强度低等,符合运行实际要求。此外,还考虑:①离子交换除有机物和活性硅的能力相对会差一些。根据经验,对地表水,离子交换除TOCi效果一般且不稳定,而反渗透除TOCi能稳定在九成以上。②UF、RO膜元件价格下降大,其对水处理工艺也可靠有效。因此,本工程最终采用方案5。
4 结语
选择合适水处理系统要根据原水水质情况、机组对系统出水水质的要求、当地环保要求、水处理系统的定员等因素综合确定。对于热电联产项目,由于机组补水率较高,锅炉补给水处理系统进行工艺设计时,要加强对原水水质特征及产水氢电导率、TOCi、硅等是否符合标准的研究。