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新型汽封油档在电厂汽轮机改造中的应用研究

2020-01-14李沛

中国设备工程 2019年24期
关键词:汽封蜂窝汽轮机

李沛

(中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司,甘肃 平凉 744106)

某电厂2×145MW 机组,均为东方汽轮机厂生产的NZK145-13.2/535/535 型超高压、一次中间再热、单轴、冲动式、双缸双排汽、直接空冷凝汽式汽轮机。1#、2#机组从2006 年投产至今,汽轮机缸内损失严重,通流部分内效率偏低,造成能源浪费,降低了机组经济性。同时轴端漏汽(气)量较大,加之油档是固定式油档,安装间隙较大,轴封漏汽导致油中进水,润滑油乳化,真空严密性不合格。在2008年1#机组大修期间进行了通流部分汽封间隙调整,但均不理想。在2010 年7 月份2#机组A 级大修中,我们对2#机高压后轴端汽封、高中压间汽封、中压后轴端汽封、低压缸前、后轴端汽封更换为接触式蜂窝汽封和接触式铁素体汽封,共计18 圈,投运后机组运行稳定。

1 原设备的固有弊端

目前,我国汽轮机通流部分设计、制造技术日臻完善。漏汽损失则成为制约汽轮机效率提高的主要因素。汽轮机内部的泄漏可影响到汽轮机效率损耗的80%左右。如果轴封、汽封磨损及叶顶汽封磨损,其效率损失可超过其余各种效率损失的总和。

东汽产NZK135-13.2/535/535 型汽轮机,高、中、低压叶顶汽封均为镶阻汽片密封,其余部位均为带弹簧可退让活动式梳齿汽封。 梳齿式汽封依靠节流法增加阻力减少漏汽。蒸汽在两侧压差作用下流经汽封片齿尖的径向间隙时,由于通道突然收缩,流速加大,压力降低,通过齿尖以后,进入小室通道又突然增大,流速急剧降低,在小室内形成涡流,使动能在等压下转变成热能并增加了流动阻力。汽流每经过一个齿尖的间隙,就受到一次节流,压力下降一次。

2 预期效果

通过对汽轮机汽封进行优化改进,不仅能保证机组的供、抽汽量的平衡,还能减少轴封的漏汽量,降低高中压缸、低压缸的排汽温度、压力。彻底改善沿轴端漏出的蒸汽至机房或进入轴承座,既保护环境,又不会导致润滑油变质,解决油中带水等问题,同时可进一步提高机组汽缸效率,达到节能降耗的目的。

3 改造方案

(1)在现有有效空腔内,增加密封齿数,增加密封效果。

(2)在不影响安全的情况下,减小密封间隙,增强密封效果。

(3)在不影响密封寿命的前提下,减小齿的厚度,增强密封效果。

(4)改善密封结构,应用新型汽封,增强密封效果,

(5)将原不可调汽封改造成微量调整的结构形式,既能实现提高安装调试的工作效率,减少工人的工作强度,又可以提高间隙调整精度。

方案设计。鉴于上述改造原则及出发点,通过新型汽封和油档的特性对比,结合汽轮机固有结构和运行特性,现拟定汽轮机各部汽封和油档改造、更换轴端汽封、隔板汽封、叶顶汽封数量见表1。

4 施工方案

(1)汽封块的更换。(2)揭开高中压内、外缸、低压缸。(3)测量调整高中、低压缸隔板、汽封凹窝中心。(4)新汽封装入汽封体,用塞尺及过胶布法修调测量汽封轴向、径向间隙。(5)测量调整汽封退让间隙。(6)安装完工后由技术部、检修公司共同对汽封轴向、径向、退让间隙进行验收。(7)隔板、叶顶汽封调整方案与上述轴端汽封调整方法相同。(8)所有汽封修调工作结束后,将上下隔板、汽封套、转子依次就位后,进行扣缸检验。

5 可靠性分析

5.1 改造方案所用产品介绍

(1)蜂窝汽封构成。和常规汽封比较,蜂窝汽封是在原汽封长齿中间,通过真空钎焊,将蜂窝带钎焊牢固既而形成了蜂窝汽封。2003 年,我国首台机组(秦山核电站)汽封改造把它应用到汽轮机的密封上。近几年来,开始普遍应用于汽轮机上作为防止蒸汽外漏、安全节能及防止内漏作为节能提效,效果显著。

(2)蜂窝汽封特点。①安全性能好,不伤轴。②不会造成大轴弯曲。③防止产生汽流激振。④密封效果。⑤涡旋效应剧增。⑥封严效果好。⑦密封效果具有长久保持性。

5.2 改造后的预期效果

(1)提高机组的安全性。汽轮机转子普遍存在一定量的动不平衡现象,运行中转子有不同程度的振幅摆动,其摆动幅值除其自身质量偏心外,与汽封和轴承径向间隙的阻尼作用大小有关。

(2)机组可一次启机成功,不发生因汽封改造所造成的轴系不稳、动静碰磨、振动现象,不改变机组涨差(排除其它因素的影响)。

(3)通过改造,可以避免油中进水,保证了机组的安全运行,同时每台机组每年可节约滤油费用约8 万元左右,透平油再生费用19 万元。

6 汽封改造工程施工周期、设备制造周期、勘测设计周期

(1)现场测绘5 天。(2)制造周期10 ~15 天。(3)钎焊及切割4 天。(4)安装调试7 天。

7 费用预算(如表2)

表2

8 经济效益预期

(1)提高机组的经济性。a、力争高、中、低压缸效率各提高1.5%。b、力争改造后汽轮机节约标煤5g/kw.h 以上。

(2)经济性回报预期。按照节约标煤4.6g/kw.h,135MW 机组年发电7 亿度,标煤的入厂价格按445 元/吨计算,一年可节约标准煤3220(吨),折合人民币约:143.3 万元。一年零七个月可以收回投资成本。

9 结语

总之,通过这次改造投运后机组运行稳定,各轴承振动值达到优良水平,汽轮机真空严密性明显提高了,机组热效率有了一定的提高,油中带水问题也彻底解决了,给电厂带到来了良好的经济效益,同时也积极响应了国家节能环保的政策,对企业的长久发展有着重要的意义。

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