基于南美海相油气藏钻井液优化技术的研究与应用
2020-01-14雷江周雄兵蒋振伟
雷江 周雄兵 蒋振伟
(1.川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院,陕西 西安710018;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西 西安710018)
1 钻井液体系优化的难点和认识
单纯从参数的角度评价哪种钻井液体是最优的是非常困难的,应根据油田的地层特征和配套工程技术的特点,来确定适合使用哪种体系,只有合理的兼容性和配伍性,才能达到减少复杂井下事故的目的。由于“P”油田与我国陆相盆地型沉积存在很大的差异性,因此在优化钻井液体系前,有必要对油田的地质特征进行全面摸底。作为应对,油田先后引入不同钻井液体系:①低固相聚合物钻井液体系,生产中存在性能不稳定,参数波动大,钻头及扶正器泥包严重,导致起钻遇阻卡钻;②钾盐聚合物钻井液体系,携砂能力较弱,不能有效抑制钻屑和地层水化膨胀,防塌能力差;③“低粘高切、强封堵”为特点的絮凝防塌钻井液体系,提高了体系抑制防塌能力,打钻及起下钻基本顺利,但下套管时仍然出现过遇阻遇卡,无法顺利下入预定位置。
2 钻井液体系的优化机理
针对“P”油田“泥岩水化膨胀率高,页岩微裂缝网状发育,水化与垮塌同存”的微观地层特点,通过现场实践,人们逐步认识到钻井液体系必须具有以下特征,才能满足现场实际需要。一是稳定的流变性能,随着钻时加快,温度升高,裸眼段长度和岩屑大量增加,要求钻井液增强抑制黏土水化的同时,流变性能不能有大的起伏;二是除了加强化学抑制防塌能力外,还需具备物理封堵的能力;三是确保体系各组份不因岩屑污染或温度变化,产生性能突变或其他不可控因素,如高分子交联等。
在此指导下,结合国家重点实验室的研究成果,发现在絮凝防塌体系中引入一种类聚合醇改性材料,即使在高温状态下仍能很好地匹配体系中的主要组份,并发挥两者协同作用,有效改善钻井液的抑制防塌性能、高温稳定性和润滑性能。这是受益于:①PAP分子链中含大量活性基团可与体系中的阳离子结合,对粘土表面进行疏水性改性,隔离水分子的进入,实现抑制黏土颗粒分散和降低水活度的目的;②利用PAP 浊点效应,可对泥页岩表面纳米级微小裂缝进行封堵,从而提高抑制防塌性能和润滑性能;③发挥PAP 单剂与絮凝防塌体系的协同机理,进一步压缩黏土片双电层,实现黏土颗粒的絮凝包被,维持井壁稳定;④与二元、三元共聚物相比,PAP 是单共聚物,具有较小的分子量,保证了在引入絮凝防塌体系时,钻井液不会增稠或起泡。综合以上,文章采用PAP 作为改良剂,对絮凝防塌体系进行性能改进,并对新体系的性能变化以及与地层的配伍性情况,进行评价实验。
3 PAP 对体系性能的影响及配伍性评价
3.1 流变性能及抗温性评价
根据三种钻井液体系(基浆、基浆+2%PAP、基浆+5%PAP)的配方制备样品,分别经“120oC,16h 高温热滚”和“常温高搅”两种方式对样品进行预处理,待冷却至室温后对其进行流变性能评价。通过对比热滚前后钻井液性能的变化,分析PAP浓度对钻井液体系流变性和抗温性的影响。波动越明显,则体系的抗温性能越差。
实验结果分析:在不添加PAP 的情况下,经过16h 100oC热滚实验后,基浆的流变性出现明显的波动,AV和YP降低明显,YP略有增加,说明原体系性能仍存在抗温性不足的缺陷,与现场的实践吻合;随着PAP 的加入,体系在高温状态下的性能表现明显趋于稳定,当PAP浓度达到5%时,钻井液无论是在25oC条件下,还是经历100oC 16h 老化,AV/PV/YP 三种粘度在处理前后的比值均接近于1:1.1,说明钻井液的性能受温度变化的影响很小;另一方面,PAP还显著改善了体系的降失水性能,当浓度达到5%时,热滚前后体系的降失水性能分别比基浆提高了20.8%和31.7%。综合结果表明,PAP 能显著改善钻井液体系的抗高温稳定性和降失水性能,并且改善效果与浓度的增加成正比。
3.2 岩屑抑制防塌性评价
岩屑分别取自“P”油田上部泥页岩造浆、垮塌比较有代表性的Chalcana 层和Orteguaza 层,可以看出上部地层黏土含量高,具有引发泥页岩水化膨胀和垮塌的强烈倾向,是触发井下钻头、扶正器泥包,起下钻遇阻,卡钻的重要原因,也是评价钻井液体系与地层配伍性是否良好的最直观体现之一。因此,有必要将此项测试作为本次评价实验的重点。
实验结果分析:PAP 单剂能够显著提高钻井液对岩屑的抑制能力,且随着PAP 单剂浓度的增加,一二次岩屑回收率呈逐渐上升的趋势,当浓度达到5%时,岩屑Y2的一次回收率达到94%,性能接近于油基泥浆95%)。同时,在常温常压状态下,进行了人工岩心膨胀量以及膨胀率对比(24h)实验。随着PAP浓度的增加,24h后,岩心膨胀量和膨胀率呈显著下降趋势。综合两次实验结果,表明在一定的PAP 浓度范围内,体系的抑制防塌性能与PAP加量呈正相关的关系,当浓度达到5%时,抑制性能已接近于油基泥浆,再次验证体系对地层的良好配伍性。
3.3 润滑性评价
在常温状态下,根据四种钻井液体系(基浆、基浆+2%PAP、基浆+5%PAP、白油)的配方制备样品,并按照实验标准,采用极压润滑仪分别对样品进行润滑性能测试。评价PAP 单剂浓度对体系润滑性的影响,摩阻系数越小,则改善润滑性能越显著。
实验结果分析:随着PAP 单剂的加入,摩阻呈明显下降趋势,当PAP 加量达到5%时,润滑性能已接近于白油。这可能与PAP 所具有的浊点效应有关,它可以有效增强钻井液体系对泥页岩表面微小缝隙的封堵能力,从而达到改善泥饼质量和润滑性能的目的。综合结果表明,PAP 对体系的润滑性能具有显著的改善作用,改善效果与PAP 浓度呈正相关。
4 现场实验
工程简介:HPR-1 井为一口大斜度定向井,井身剖面显示为:先增斜后降斜,呈小“S”型曲线,最大井斜角78.49°,方位42.94°,水平位移2501m,完钻井深3387.76 m,垂深2501.19m。其中:一开Φ406mm 井眼,设计长度1902m,垂深961m,井斜增至78.49°;二开Φ311mm 井眼,设计长度838.2m,垂深790m,井斜降至63.18°;三开Φ216mm 井眼,设计长度647.7m,垂深578m,井斜稳定在63.18°。
由此得出,井身设计难度较大,且定向段大部分集中在泥页岩层,对钻井液性能的要求也较高。在HPR-1 井的作业现场,钻井液性能表现优异且与实验结果相符。主要取得了以下成果:①新体系的制备方法简便易行,待钻完导管后,按所需浓度比例将PAP单剂直接混合在老浆中即可;②日常维护具有维护方便,可操作性强等特点,根据消耗量或新浆量,按比例补充即可;③钻进过程中,钻井液体系性能始终保持稳定,振动筛无掉块,岩屑形状清晰,坂含可控,定向摩阻低,起下钻无遇阻,下套管一次到底;④创造了该油区平均钻井机械速度最快,建井周期最短的成绩。
5 结语
(1)通过分析勘探初期钻井液体系应用中的失败案例,认识到油田地质特性在钻井液体系研究中占有非常重要的地位。在此指导下,人们认为钻井液体系要满足施工需要,就必须在流变性、抗高温稳定性、抑制及封堵等方面有所改善。
(2)研究发现,体系中引入PAP可在高浓度(5%)条件下,使性能接近于油基泥浆。主要体现在:增强了抑制黏土水化能力;显著改善页岩微裂缝封堵能力;增强了润滑性;同时,还进一步提高体系抗高温稳定性能。
(3)现场实验表明,新体系与地层具有良好的配伍性。整个施工过程中,没有发生一起复杂事故,顺利地完成了定向、起下钻、电测、下套管等工作,成功地实现了安全、快速施工的预期目标,并创造了该油田多个钻井记录。
(4)文章所采用的钻井液优化技术是建立在地层分析、实验和现场研究的基础上,通过单剂组合,达到改良原钻井液体系性能的一种钻井液技术。其研究成果与现场实践吻合,表明该方法具有现场实用性,对实际生产和开发具有一定的指导意义,可为后续的改进提供了有益的参考。