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定边油田自然递减分因素及控制办法

2020-01-12段鹏飞张俊清冯国宁郑亚莉

化工设计通讯 2020年8期
关键词:生产井修井抽油机

段鹏飞,张俊清,冯国宁,郑亚莉

(延长油田股份有限公司定边采油厂,陕西榆林 718600)

1 油藏分因素控制因素

1.1 细化递减分因素

随着油田开发的不断深入,开发中暴露出来的问题越来越多,自然递减控制难度越来越大。经过不断总结规律,结合生产实际,将自然递减分因素划分为六大项:油藏管理、井筒管理、抽油机管理、作业管理、生产运行管理、综合管理,又细分为57小项,制定统一的判断标准,责任落实到具体单位、具体人,从注水管理入手,实行精细管理,控制自然递减,实现单元稳产。

1.2 2017年影响因素

根据2017年各采油队分阶段统计结果分析,影响全年产量的主要因素为油藏管理,占比46.07%,其次为井筒因素,占比25%,生产运行因素占比14.77%,其他因素占比14.16%。

其中油藏管理分因素中,主要分因素为供液不足引起的关停、修井,占比42.42%,其次为延安组底水锥进,占比30.12%,由于注水突进引起的暴性水淹及含水升高占比6.38%。

井筒管理方面,主要分因素为抽油泵、油管漏失造成的停抽,占比47.17%,其次为抽油杆、油管断脱,占比47.17%,封隔器失效随着开发年限的增长逐年增加。

2 分因素自然递减控制办法

2.1 油藏分类管理

2.1.1 深化油藏分析研究,提高油藏认识程度

2017年先后对8个区块展开油藏再认识,油藏再认识的基础上,逐步展开精细注水调整,各项目区产量维稳或小幅增长,开发指标提升明显。

2.1.2 进一步完善注采井网,提高水驱控制面积

年初完成东仁沟、乔崾岘等13个开发区块26个单元注水地质方案,涉及投转注井236口。完成投转注178口,新增受益井460口,平面上提高注采对应率4.3%。

2.1.3 进行井网层系调整,调高注采对应率,扩大水驱波及体积

对全厂2 113个注采井组进行深入研究分析,提出油井统层方案205份,注水井调层12口,新增受益井186口,纵向上提高注采对应率2.2%。

2.1.4 加强剩余油富集区措施挖潜,提高储层动用程度

一是加强隐蔽性油藏再认识。二是开展井组注采对应分析,对于动用程度较低的层位展开补孔措施,对于注采层位不对应的开展调层统层措施,对应注采状况良好但采出程度较低的开展压裂、解堵、泡沫洗井及采油参数调整等措施。三是针对非注水区或注水不见效区域,大胆尝试新技术新工艺,如二氧化碳吞吐实验等,完善措施挖潜技术体系。四是加强措施跟踪管理,措施前对功图、含盐、产量等录取,措施后复查对比,对措施效果及时总结分析、及时调整,进一步提高措施有效性。

2017年全年各类技改挖潜892口,日增油1 030t,平均单井增油1.23t,累计增油20.8×104t,措施挖潜成效显著。

2.1.5 强化动态分析,及时找出问题,及时调整

深入开展动态监测与注水开发动态分析,全面落实“油井问题、水井找原因”工作方法,打破固定思维,将“油藏、井筒、注采系统、运行管理”纳入动态分析,构建以“自然递减率分因素控制法”为核心的动态分析体系。

2.2 井筒分类管理

2.2.1 加强油井井筒基础管理,做好井筒加药工作

随着开发时间的不断延长,井筒结蜡、结垢、腐蚀的问题日趋突显,针对井筒结蜡、结垢、腐蚀等问题的油井,目前主要采取井筒加清蜡剂、阻垢剂、缓蚀剂的方法来缓解这些问题。截止到2017年底,我厂共对600多口油井实施了井筒加药,其中投加清蜡剂330t、阻垢剂85t、缓蚀剂11.3t、脱硫剂5.8t,收到了较好的效果,延长了油井免修期,缩短了检泵周期,提高了采油时率,节约了生产成本。

2.2.2 加强修井现场监督,进行重点井治理,提高修井周期

重点井治理主要是针对我厂部分吐砂、卡泵及偏磨严重的生产井,吐砂、卡泵和偏磨原因导致修井作业频繁,缩短了生产井使用寿命。通过对修井过程跟踪,分析造成频繁修井原因,对吐砂严重的井进行防砂管防砂处理,对卡泵的井安装防卡泵装置,对偏磨井进行安装井口防偏磨盘根盒、扶正器、扶正块及内衬套油管。

2017年全厂卡泵井595口,偏磨井332口。其中172口安装防卡泵装置,200口安装井口防偏磨盘根盒,176口井采用内衬套油管,52口井应用防偏磨接箍,285口井采用扶正块,扶正器等进行了防偏磨治理,修井检泵周期较治理前延长46d以上。

2.3 抽油机管理

2.3.1 提高抽油机平衡率

2017全厂抽油机平衡度达不到要求的生产井共有1 415口,占正常生产井数的32%,2017年注采工艺室通过测试功图结果进行调整平衡半径,完成平衡度的调整,提高抽油机电机的工作效率,延长电机的使用寿命。截止到2017年年底共调整1 109口,节电量为35.72万度,节约资金为24.65万元。

2.3.2 调整抽油参数,延长油井存活率

2017年对全厂油井进行排查治理,利用调变频柜、调电机、调皮带轮的方法,对58口生产井进行冲程、冲次调整,优化抽吸参数,节电量为3.67万度,节约费用为3.36万元。

2.4 作业管理

全面加强作业质量管理,成立质量督查领导小组办公室,从全厂各个施工现场入手,形成痕迹管理,健全质量管理档案;建立完善检查记录,形成检查、问题处理、整改痕迹管理流程;整体作业管理过程采取闭环监督模式,做到每个施工环节有据可依,有据可查。

2.5 生产运行管理

生产运行方面:一是精心组织,提高运行效率;二是狠抓关键环节,注重精细管理;狠抓油水井计量,狠抓老井日产维护,免修期由2016年的365d提高至2017年的400d;三是夯实基础工作,规范现场管理;扎实推进“三基”“6S”管理工作,推行扁平化管理,加大线路保障生产运行安全平稳运行。

电力保障方面:一是加大线路巡检力度,全年共计整改线路200余次;二是加强安全用电检查,全年对93个场进行安全用电检查,共查出存在问题156处,安全隐患8处。三是加强井次配电设施改造;全年新井示范改造160余井次。四是加强教育培训,提高安全用电意识。

2.6 综合管理

一是加强原油管护力度,通过采油队自测、抽调业务能手互测、相关科室不定时、不定期、不定点抽测等措施,掌握产量、库存真实情况,确保原油产量与库存相符;二是加强突发事件及天气因素影响预案,尽全力恢复正常生产。

3 效果评价

定边采油厂从2010年规模注水以来,开发形势逐年趋好,但整体自然递减仍然居高不下,远高于同区其他油田水平。2016年施行自然递减分因素控制法以来,老井管理上了一个台阶,自然递减逐年下降,整体产量保持在2Mt左右。

4 结语

1)通过实施自然递减分因素控制管理,2017年定边采油厂在新建产能遇阻的形势下,依靠精细注水调整,精细措施挖潜,全年完成产量1.99Mt,实现了2Mt稳产20a的第一阶段整体目标。

2)自然递减由2015年的16.7%下降至2018年的12.41%,下降了4.29%,实现控制自然递减增油85.8kt。

3)通过自然递减分因素及控制办法,定边采油厂注水管理、老井管理工作进入新的阶段,开发水平日趋健康,稳产形势向好。

4)控制自然递减是一项系统性工程,需要各科室、部门互相衔接,同时需要不断完善和扩大适用配套技术,为实现原油产量和采收率提高提供有力保障。

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