APP下载

分馏塔超负荷运行时的危害及控制措施

2020-01-11刘海波

天然气与石油 2019年6期
关键词:分馏塔塔内液化气

刘海波

中国石化西北油田分公司雅克拉采气厂, 新疆 库车 842017

0 前言

雅克拉集气处理站(简称雅站)位于新疆库车县境内,于2005年11月29日建成投运,设计日处理天然气260×104m3,是集油气计量、天然气脱水及脱汞、制冷回收轻烃、凝析油稳定、西气东输为一体的大型综合型处理装置[1-3]。雅站凝液分馏单元的液化气塔为分馏塔,塔板结构为浮阀塔板,其设计作用是从脱乙烷塔来料中分离出合格的液化气及轻烃产品。2016年雅站新建塔河四号联合站(简称塔四联)混烃进站处理工程,增加了分馏塔的负荷,造成分馏塔运行工况出现波动,塔内产品质量不达标。针对分馏塔超负荷运行的情况,通过对根本原因的分析,并分析塔负荷性能对塔设备的影响,提出合理的控制措施,保障了分馏塔稳定运行,产品质量合格。

1 雅站凝液分馏单元概况

雅站液化气塔设计操作压力为1.55 MPa、底温185 ℃、顶温55 ℃。现阶段控制的参数为压力1.30 MPa、底温151 ℃、中部温度85 ℃、顶温61 ℃。2016年3月,为解决塔四联混烃由槽车运输存在的安全管理难的问题,并综合利用油气资源,将混烃进行分馏处理,生产高附加值的液化气和稳定轻烃产品,提高油田经济效益,新建了塔四联混烃进雅站液化气塔流程:塔四联的混烃(日产量50 t/d)经外输泵增压后通过外输管线输送至雅站,在混烃缓冲罐(设计容积49.22 m3)中缓冲后经混烃提升泵增压,与脱乙烷塔来凝液混合后进入新增换热器加热,然后再进轻油换热器升温,最后进入液化气塔生产液化气和稳定轻烃产品,见图1。

图1 现凝液分馏单元流程简图

塔四联混烃中各组分质量含量为:C31.77%、C49.97%、C526.89%、C626.61%、C718.64%、C88.16%、C95.09%、C101.93%、C110.5%、C120.2%、C130.21%、C140.01%。

雅站液化气塔产品设计负荷为液化气140.85 t/d,轻油86.60 t/d。塔四联混烃进站后,虽通过限制进塔流量,控制塔四联混烃分为24 h进塔,但仍每日增加液化气塔进料量50 t。根据液化气质量标准(GB 11174-2011 《液化石油气》,液化气产品中戊烷及戊烷以上组分质量含量应不高于3%)和轻烃质量标准(GB 9053-2013 《稳定轻烃》,2号稳定轻烃饱和蒸汽压夏季不高于74 kPa,冬季不高于88 kPa),液化气产品中戊烷及戊烷以上成分、轻烃产品中丙丁烷含量极少,故本次计算气液相负荷时,忽略液化气中的戊烷及戊烷以上成分和轻烃产品中的丙丁烷成分,根据塔四联各组分质量含量可算出:液化气塔中约增加气体流量(丙丁烷)50 t/d×11.74%=5.87 t/d,增加液体流量50 t/d×88.26%=44.13 t/d,混烃进站前雅站液化气塔液化气产量132 t/d,轻油产量73 t/d,混烃进站后液化气产量达到137.87 t/d,轻油产量达到117.13 t/d,由以上计算可知:混烃进站后分馏塔气体流量接近设计负荷上限,液体流量超出设计负荷135.25%。由此产生的明显后果就是按照原操作参数运行时,塔顶产品重组分较高,塔底产品饱和蒸汽压超高,塔底产品质量不合格。

2 分馏塔负荷超出设计范围的危害

影响板式塔操作状况和分离效果的主要因素为来料组分性质、塔板结构及气液相负荷,对于已建成的板式塔,由于塔板结构固定,其操作状况和分离效果只与来料组分性质及气液相负荷有关。要维持塔板的正常操作和塔板效率的基本稳定,必须将塔内的气液相负荷控制在一定的范围内。以塔内液相流量L为横坐标,气相流量V为纵坐标,将此范围在直角坐标系中进行绘制,所得图形即为塔板的负荷性能图[4-6],见图2。

图2 塔板的负荷性能图

2.1 气相负荷超出设计范围的危害

图2中线1为塔的气相负荷上限线,当塔内上升气相的流量超过此上限时,即使此时液相负荷较小,液体被上升的气体夹带到上一层塔板上的量仍会猛增,塔板上液相逐渐增多,最终可能使整个塔内空间全部被液体所占据,这种现象称为雾沫夹带液泛[7-9]。

气、液两相以鼓泡形式在塔板上接触传质,气相经过液相层时会带出一定的雾滴,雾滴中的重组分未得到有效分离就被带到上一层塔板上,这种现象称为“雾沫夹带”[10-12]。进入上层塔板的雾滴增加了塔板上液体的重组分含量,降低了塔板上重组分的分离效率。过多的雾沫夹带会破坏塔的正常操作,造成分馏塔压力、温度剧烈波动,塔板效率大大降低,塔顶产品中重组分含量增加,严重时甚至造成冲塔、塔顶产品不合格。

2.2 气相负荷低于设计范围的危害

图2中线2为气相负荷下限线,若气相流量低于此下限值,上升气体无法托住塔板上的液体,液相不是由降液管到下一层塔板,而是大量由塔板上的阀孔漏到下一层塔板,液相未与气相在塔板上充分接触传质,塔板上从液相中分离的气泡过少,气液分离效果差,下降液相中含轻组分过多,塔板效率大幅度下降[13-15]。

2.3 气液负荷超出设计范围的危害

图2中线3为液泛线,若气、液流量超过此线的值,由于此时雾沫夹带程度较严重,塔内液相负荷过大,使塔板上液体不能沿降液管顺利流下,致使液体流动发生堵塞,使数层塔板上的液体连成一体,这种现象称为“液泛”[16-18]。液泛严重时,塔底液相大量进入塔顶产品中,形成淹塔。造成液泛的原因主要是气、液相负荷过大或降液管堵塞。

2.4 液相负荷低于设计范围的危害

图2中线4为液相负荷下限线,若液相流量低于此下限值,不论此时气相负荷为多少,都会导致塔板上液体分布严重不均匀,塔板上分布的液相存在滞流、缓流区域,此区域只有极少的液相流入或流出,区域内液相呈接近饱和状态,经过此处的气相几乎没有发生浓度变化。这种情况必然导致塔板整体液相与气相接触传质效率下降,上升气相中带有的重组分无法得到有效分离,塔板效率急剧下降。

2.5 液相负荷超出设计范围的危害

图2中线5为塔的液相负荷上限线,若液相负荷超过此塔板的负荷上限值,液体就不能正常地通过降液管向下流动,塔内液体在塔板及降液管上积累而直至充满整个塔内空间,这种现象称为溢流液泛[19-20]。严重的溢流液泛会造成淹塔,导致塔内产品质量不合格。

正常情况下,塔内液相在塔板上与气相接触并传质,后经降液管到达下层塔板。液相进入降液管时会带有少量轻组分,需在降液管中停留足够的时间,才能使轻组分得到较好的分离。如果液相流量增加,液体在降液管中停留时间过短,液相中的轻组分得不到较好分离就被带入下一层塔板,这种现象称为“气泡夹带”[3-4]。被带下去的少量气泡增加了下一层塔板上液相中轻组分含量,过多的气泡夹带会降低塔板的分离效率,导致塔底产品中轻组分含量增加,甚至造成塔底产品质量不合格。

综上所述,图2中线1~线5所包围的区域即为塔板的稳定操作范围,线6为操作线,操作时的气相流量V与液相流量L在图2上的坐标位置称为操作点。塔板的操作点应尽可能位于塔板的稳定操作范围内,此时气、液两相流量的变化对塔板效率及塔内产品质量影响不大;反之,则塔板效率急剧下降,塔内各参数波动较大,严重时甚至发生液泛,导致产品质量不合格。

3 分馏塔超负荷运行时的控制措施

根据目前雅站分馏塔气、液相流量与塔板负荷性能的关系,雅站分馏塔目前的问题主要是塔内液体流量远远超出塔设计负荷,易发生溢流液泛,且气泡夹带现象大量发生,塔底产品轻组分含量过高。

3.1 塔顶回流量及温度控制

防止分馏塔因液体流量过大而发生严重的气泡夹带现象及溢流液泛,主要措施是减少塔顶回流量。但塔顶回流量的多少在影响塔内塔板负荷的同时,也会影响塔顶温度。塔顶温度是一个非常重要的参数,温度的高低直接影响着塔顶产品的质量和塔的稳定操作。正常操作中,塔顶温度高低与塔顶产品质量要求相对应。塔顶温度、回流量一定要严格控制,逐渐调整,以避免打乱塔的平稳操作,造成产品质量不合格。减少回流量,分馏塔塔顶温度会升高,塔顶产品组分偏重,甚至不合格,所以在正常的操作过程中,要根据塔顶产品分析报告逐渐减少塔顶回流量。

3.2 塔的压力控制

分馏塔塔顶压力对整个分馏塔组分的挥发度有直接影响。雅站分馏塔塔顶压力主要受进料组分及四台塔顶空冷器冷凝能力的影响,因进料组分不宜轻易调整,实践中分馏塔压力一般通过调整空冷器转速及数量控制。因减少塔顶回流量会导致塔顶温度升高,塔顶产品重组分含量增多,为保证分馏塔塔顶产品质量,应提高分馏塔的运行压力,使塔内产品的挥发度降低,有效减少塔顶产品中重组分含量。

3.3 塔底温度及液位控制

分馏塔液相负荷过大会加重气泡夹带现象,严重的气泡夹带会造成塔底产品轻组分过多,塔底产品质量不合格,甚至发生溢流液泛。塔底温度是平衡物料在该塔的蒸发量大小的主要依据,提高塔底温度能够提高塔底轻组分蒸发量,使上升气体中重组分含量增加,塔内液相负荷减小,塔底产品中轻组分含量减少,有效降低塔底产品饱和蒸汽压,保证塔内各产品质量。

分馏塔重沸器是分馏塔重要设备,重沸器中的物料液位与分馏塔液位处于同一高度,它的作用是为全塔分馏提供足够的热量,使分馏塔底液相部分气化,为塔内气液传热传质提供足够的气相负荷,以更好地分离塔内各组分。分馏塔底重沸器液位平稳与否是影响塔的各个操作参数的关键,直接影响分馏塔工况及各产品质量。液位过高,重沸器内液相汽化空间过小,会使塔底温度不易升高,塔底液相汽化量过小;液位过低,容易造成轻组分随塔底液相进入轻烃储罐,轻烃产品质量不合格及轻烃储罐超压事故,因此需仔细控制重沸器液位,精心调节,保持重沸器液位稳定。

根据以上控制措施进行雅站分馏塔最终参数调整,见表1。

表1 雅站分馏塔参数变化表

参数调整前数值调整后数值塔顶压力/MPa1.301.35塔顶回流量/(m3·h-1)1210塔顶温度/℃61.063.5塔底温度/℃151155重沸器液位/mm800800

4 结论和建议

通过对雅站分馏塔关键参数的优化调整,根据分馏塔各参数变化趋势及塔内各产品分析化验报告显示:分馏塔塔内各产品质量均控制在正常范围内,分馏塔各关键参数波动较小,达到了预期目的,产品质量满足工艺要求,分馏塔保持平稳运行。

分馏塔超负荷运行引起产品质量及工况波动时,应根据进塔物料的组分、流量,找出影响分馏塔性能效率的根本原因,并从回流量、塔顶温度、塔压、塔底温度等方面综合考虑,以产品组分分析报告为辅助,逐步调整影响分馏塔气液相负荷的关键参数,使分馏塔的运行达到较理想的状态。

猜你喜欢

分馏塔塔内液化气
周向进气脱硫塔流动与阻力特性模拟研究
煤气罐着火,先关阀还是先灭火?
新晃县:查获非法运输液化气车辆
催化裂化分馏塔结盐分析与在线水洗处理措施
高效脱硫剂在液化气脱硫净化中的应用
意大利著名记者雕像被抗议者泼红漆
石油化工装置分馏塔及框架的配管设计及问题处理
新型导向浮阀在120万吨/年重油催化裂化装置分馏塔的应用
送煤气师傅的幽默
一对姐妹被雷电击中奇迹生还