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低渗油藏小排量深井举升工艺研究及试验

2020-01-09

钻采工艺 2019年6期
关键词:抽油泵柱塞泵柱塞

薛 瑾

(中国石油新疆油田公司工程技术研究院)

随着玛湖10×108t特大型油田的发现,玛湖地区将成为未来新疆油田油气开发的重要区域,主要含油层系三叠系百口泉组埋深为2 812~3 920 m,渗透率0.35 mD,属于低渗储层。近几年,先后在该区域开发了玛2、玛18等区块,为降低钻完井成本,采用Ø127 mm、Ø139.7 mm套管完井。生产井主要采用压裂后自喷的方式投产,产量递减很快。玛2井区7口试验井初期油井产油量13.1 t/d,投产前3个月日产油递减率0.4%~2.2%。转机抽后采用有杆泵进行生产,平均下泵深度2 500 m,由于地层供液不足,5口井采用间抽生产,问题较为突出。同时,冲程损失大,平均泵效仅有24.6%,平均系统效率仅为12.3%,呈现出“液面、泵效、系统效率、产量”均较低的“四低”特点,开发效益差。

目前,国内辽河、青海、胜利等油田均开展了深井举升工艺技术的研究[1-4],以采用有杆泵为主,满足了泵挂深度≤4 000 m的要求,但存在系统效率和泵效较低以及杆柱偏磨问题,仍然需要完善配套技术。中原油田试验了30 m3/d的电潜离心泵深抽技术[5],下泵深度达到了3 000 m,解决了有杆泵应用于深井杆柱偏磨、杆断等难题,但对于产量较低特别是产量≤10 m3/d的油井,却无法应用电潜离心泵。本文根据玛湖区块埋藏深、产量低的特点,在国内首次开展了电潜柱塞泵无杆深抽工艺研究及试验,解决了有杆泵在深抽中存在的一些问题,验证了无杆泵相对于有杆泵在深井举升中的优势,取得了良好的试验效果。

一、技术分析

1. 总体技术方案

电潜柱塞泵的下入深度受抽油泵的结构强度、油管强度、直线电机额定载荷的影响,套管尺寸决定了的工具设计和选型,也是影响下入深度的因素。国内油田多采用API油管,具有成熟的产品系列,深井举升条件下需要采用高钢级油管,并对油管强度进行校核。直线电机也已形成了产品的系列化,小规模试验受经济因素影响不能根据需要研发直线电机,只能选用现有成熟产品。因此,为提高抽油泵结构强度,满足深井举升的需要,抽油泵采用插入式结构从而改变了泵筒的受力方式[6],大大增加了下泵深度。通常情况下,抽油泵和油管的强度足够,直线电机的载荷决定了抽油泵的下入深度。投捞式电潜柱塞泵举升管柱结构如图1所示。

抽油泵上端设计有油管密封、定位的装置和抽油泵可打捞结构,下端设计了与直线电机动子对接和脱开的装置。生产时从油管下入抽油泵,然后将抽油泵与油管锚定、坐封,启动电机对接动子和柱塞,即可正常抽油;在需要检泵时,用抽油杆下入打捞器提出抽油泵,无需提出其他工具,大大提高了检泵作业效率。

图1 投捞式电潜柱塞泵举升管柱

2. 举升载荷计算方法

目前,未见有电潜柱塞泵举升载荷的计算模型和方法公开报道。投捞式电潜柱塞泵的主要结构包括直线电机和柱塞泵,参考常规有杆抽油泵的载荷计算组成,举升载荷主要有液柱载荷、液柱与油管摩擦载荷、柱塞与泵筒半干摩擦力、惯性载荷。上行程时,游动阀关闭、固定阀打开,液柱作用在柱塞上,此时电机上作用最大载荷。定义最大举升载荷计算方法为:

p=Appd-(Ap-Ard)ps+Ff+F惯

(1)

式中:Ap—柱塞横截面积,m2;pd—泵的排出压力,Pa;Ard—柱塞杆横截面积,m2;ps—泵的沉没压力,Pa;Ff—柱塞与泵筒之间的摩擦力,N;F惯—液柱的惯性力,N。

(2)

式中:Lp—柱塞长度,m;D—柱塞直径,m;Δp—柱塞上下压差,Pa;δ—柱塞与泵筒的径向间隙,m;μ—流体黏度,Pa·s;νp—柱塞的运动速度,m/s;ε—偏心比,与柱塞泵的精度有关,ε=e/δ,e—柱塞与柱塞泵内径的偏心距。

(3)

式中:α—柱塞运动的加速度,m/s2;F液—液柱的静载荷,kN。

下行程时,泵游动阀关闭、固定阀打开,此时沉没压力作用在柱塞上,直线电机承受载荷最小。定义最小举升载荷计算方法为:

p=(Ap-Ard)ps-Ff

(4)

对不同泵径、不同泵挂深度的举升载荷进行了计算,结果见表1。

表1 不同条件下举升载荷计算

3. 泵筒受力分析

由于泵筒采用上部自由悬挂的方式固定,工作时泵筒所承受的载荷主要有内压、外压po、自重、浮力以及柱塞、液流对泵筒内壁的摩擦力。自重、浮力及摩擦力可忽略不计。柱塞下行时,密封定位装置以上的泵筒部分,在外压(数值等于pi)与内压(数值等于po)作用下产生径向收缩;柱塞上行时,密封定位装置以下的泵筒部分在内压pi、外压po作用下产生径向膨胀[7]。

泵筒内压计算方法:

pi=ρgh+pb+Δp

(5)

式中:pi—泵筒内压力,Pa;ρ—液体密度,kg/m3;g—重力加速度,m/s2,数值取9.8;h—泵下深,m;pb—井口油压,Pa;Δp—摩擦压降,Pa。

泵筒所受的外压与抽油泵的沉没度有关,按公式(6)计算:

p0=ρgΔh

(6)

式中:Δh—抽油泵沉没度,m。

泵筒材料为35CrMo,考虑极端情况外压取0 MPa,对泵筒在上、下行程中的受力进行分析,结果见表2。

计算结果表明,采用顶部自由悬挂方式,Ø32 mm和Ø38 mm抽油泵泵筒强度完全能够满足≤5 000 m深井举升要求。

4. 下泵深度设计

在确定不同下泵深度时的举升载荷以及抽油泵可下入深度以后,针对目前区块采用Ø139.7 mm套管条件下,可以选用的直线电机型号有WFQYDB-114-660-(22~35)和WFQYDB-114-1140-(30~50),外径均为114 mm;根据普遍产量低于10 m3/d条件,配套采用Ø32 mm或Ø38 mm抽油泵。考虑油管重量及动力电缆重量,需要对油管的可下入深度进行计算。最终,综合考虑抽油泵强度、直线电机举升力、油管强度以及油藏条件等因素,确定了不同抽油泵的极限下入深度,结果见表3。

表2 不同泵挂深度条件下泵筒受力

表3 极限下泵深度计算

二、现场应用情况

1. 应用实例及生产效果

2017年12月至今,先后在Ø139.7 mm套管试验3口井。采用的直线电机型号为WFQYDB-114-1140-(30~50),推力为35 kN;采用Ø32 mm×1.23 m抽油泵,理论排量11.4 m3/d。试验井生产数据见表4。

表4 生产数据表

最深泵挂深度达到3 503.4 m,平均深度3 477 m,平均产液量4.57 m3/d,平均泵效80.3%,与该区块抽油机井泵挂2 500 m相比,大大加深了泵挂,保证了油井的连续生产,取得了较好的试验效果。

2. 节能效果分析

为对比该技术相对于游梁式有杆泵的节能效果,2018年12月对Ma1303井进行了节能效果测试,结果见表5。

表5 节能效果测试对比

由表5可以看出,与原来该井的游梁式有杆泵相比,电机功率因数提高了111.6%,系统效率提高了95.6%;产液单耗降低了64.79%;百米吨液单耗下降了47.7%。节能率为47.7%,节能效果显著。

三、结论及建议

(1)国内首次开展了无杆柱塞泵深井举升试验,满足了相关区块Ø139.7 mm套管中泵挂深度≤3 500 m、排量≤10 m3/d的现场技术需求,为同类型油井的开采提供了技术借鉴。

(2)解决了有杆泵深井举升系统效率低、泵效低以及管杆偏磨、断脱问题。

(3)研究外径≤94 mm以及推力≥60 kN直线电机以及配套工具,满足Ø127 mm小井眼深井举升和大排量油井进一步加深泵挂的需求。

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