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改进烟丝筛分振筛及控制系统降低烟丝消耗

2020-01-08

昭通学院学报 2019年5期
关键词:槽体控制程序烟丝

(红塔烟草(集团)有限责任公司 昭通卷烟厂, 云南 昭通 657000)

昭通卷烟厂制丝线原设计工艺路线是烟丝筛分振筛安装在烘丝后,采用平板式振筛,由于制丝线烘丝流量设定6 900kg/h,烘后烟丝的物料流量大,振筛料层物料较厚,烟丝中的碎末难以得到完全筛分,使烟丝含末率高,造成烟支空头的质量缺陷。为降低烟丝含末率,满足卷制质量要求,把振筛网孔直径由1.0mm扩大至1.2mm,以实现碎末的充分筛离。但是,过大的筛分孔径又增加了可用烟丝的误筛率。导致部分>1.0mm的可利用短烟丝也随着烟末进入除尘管道被浪费掉。因此,传统的烟丝筛分振筛方式难以实现烟丝误筛率与烟支含末率的平衡。

1 传统平板式振筛烟丝筛分现状

由于红塔山系列是昭通卷烟厂加工产品产量最大的品牌,因此,选取“红塔山(软、硬经典)”品牌进行测试。对“红塔山(软、硬经典)”在线加工烟丝筛分后的烟末连续取样三次进行测试,统计烟末中>1.0mm烟丝的含

表1 筛分烟末中>1.0mm烟丝测试

量。测试结果表明>1.0mm烟丝所占比例最大值54.19%,最小值50.10%,平均值52.13%(见表1),筛分烟末中>1.0mm烟丝含量较大,需对烟丝振筛进行改造,提高>1.0mm烟丝的利用率,降低烟丝消耗。

2 烟丝筛分振筛改进方案

为降低单箱耗叶,降低烟丝消耗,经过工艺和设备技术人员多次论证后,决定引进新型烟丝振筛,改变制丝线传统的烟丝筛分方式,在满足烟支含末率的前提下,尽可能降低烟丝误筛率。经过认真分析,结合昭通卷烟厂制丝线实际情况和先进厂家的经验,从占地空间、运行过程安全隐患、筛分效果、技术难易程度、维护保养便利性、工序造碎方面进行综合分析,选用了三段两级式筛分机。“三段两级式筛分机”由上、下两层筛分槽体、机架、传动系统等组成,上层筛分槽体有6.0mm、5.0mm、4.0mm三种孔径,沿烟丝流向依次排布三段筛网,实现烟丝梯级分流,使上层筛分槽体入口段的烟丝可以较快地落到下层筛分槽体,确保烟丝在下层筛分槽体上有足够的筛分行程,使烟丝得到充分筛分。下层筛分槽体的筛网孔直径为1.0mm,由于烟丝流量较小、料层较薄,能充分筛出碎末,在满足卷烟含末率要求的前提下,降低了烟丝的误筛率。同时,为减少加工过程产生的造碎,将筛分机安装位置由烘丝后调整到烟丝加香进料前。

3 烟丝筛分振筛电气控制系统的实现

烟丝筛分振筛方案确定后,对振筛进行了采购,设备到场后,对原皮带运输机进行了改短处理,留出距离对振筛进行了安装,设备安装到位后,根据现场位置情况选择φ400mm风管连接到筛分除尘风管上,经过对加香段控制程序的分析和了解,要实现对振筛的电气控制(如图一),需要对控制系统硬件和程序从以下方面进行改进。

图1 新增振筛电机控制图

3.1 硬件设计及安装

由于该振筛电机功率为5.5KW,原设计现场分布式ET箱有空间,因此选择馈电器控制电机,馈电器选择8-12A,电缆选择4*4mm2电缆,隔离开关选择车间常规使用的隔离开关,现场手动控制一键启、停按钮通过原KP8空余按钮来控制。

3.2 确定输入输出控制点地址及编辑变量符号表(见表2)

表2 编辑变量符号表

3.3 给上位WINCC显示及报警用变量设计

参考皮带输送机变量设计,在原数据块后面增加8个字节,分别用于上位计算机显示及报警用(见表3)。

表3 电机显示信息变量

3.4 与筛分除尘控制系统交互的接口变量(见表4)

表4 筛分机与除尘系统接口变量

3.5 PLC控制程序修改

增加一个程序块FC357,在程序块中调用一键启、停电机控制功能,并将相应的变量填入对应的输入输出接口,在网段中分别并入手动、自动控制条件以及串入电机控制基本条件(如隔离开关、馈电器、动力电源信号等),并输出控制输出点,控制馈电器的启停。同时,将自动启动信号输出给前、后设备以及除尘设备作为启停前后设备和除尘设备的命令,并修改前后设备控制程序(见下图2、图3、图4)。

图2 振筛一键启停程序

图3 振筛电机运行控制程序

图4 振筛电机输出控制程序

3.6 上位监控画面修改

在上位计算机上新建WINCC 变量,并对新增振筛画面进行编辑,振筛运行状态显示变量进行连接,报警信息进行处理,完成后对画面进行更新。

3.7 振筛与除尘设备通信及程序处理

在通讯程序中将振筛启、停及故障复位控制信号传给除尘PLC,除尘PLC将除尘风机运行信号及故障信号传回给PLC,完成通信接口处理。通过接口信号修改相应的控制程序,完成所有控制程序的修改。

振筛和除尘通讯

ZS32:M71.0——DB1001.20.0 运行

M71.1——DB1001.20.1 脉冲

振筛控制程序修改ZS32:FC406

除尘程序修改ZSCC:FC286

2017年8月,引进安装了三段两级式烟丝振筛,通过调试,9月初在昭通卷烟厂制丝线投入使用,并由工艺质量科牵头组织了相关的工艺调试及相关测试。

4 新增振筛改善效果验证

4.1 烟末中>1.0mm烟丝含量达到预期目标(见表5)

表5 筛分烟末中>1.0mm烟丝测试

从测试结果可以看出,由平板式振筛更换为三段两级式振筛,调整安装位置后,筛分烟末中>1.0mm的烟丝比例,由52.13%下降为12.99%,烟丝误筛率大幅度降低。

4.2 烟丝结构保持稳定

对改进前后的烟丝结构进行测试,从测试结果可以看出,使用三段两级式振筛后,烟丝的整丝率无明显变化,烟丝碎丝率略有下降,烟丝结构保持稳定(见表6)。

表6 烟丝结构对比测试

4.3 降耗效果明显

通过对生产过程中产生的烟末进行测试,测试情况如下(见表7):

表7 筛分烟末重量测试

4.4 烟支含末率保持稳定(见表8)

表8 筛分烟末测试

序号红塔山(软、硬经典)玉溪(硬)平板筛三段两级式平板筛三段两级式111.701.622.431.53121.851.792.182.25131.501.821.772.14141.521.592.182.20151.891.541.961.84…………………………901.521.592.101.82平均值1.721.712.011.96

从测试结果可以看出,采用三段两级式筛分后,筛分烟末由93.62kg每批下降为15.83kg每批,筛分烟末中>1.0mm的烟丝重量由48.80kg每批下降为2.06kg每批,每批节约可利用烟丝46.70kg,降耗效果明显。

分别统计30批红塔山(软、硬经典)、玉溪(硬)使用平板筛和三段两级式振筛生产的烟支含末率,从统计结果可以看出,使用三段两级式振筛后,两个牌号的烟支含末率略有下降,基本保持稳定。

此次设备改造,投资小,改造快,不但通过设备的安装以及控制程序的修改,锻炼了队伍,还通过类似的小改小革,降低了车间消耗,取得了较好效果。

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