车间滤棒发射管道在线清洗模式研究及应用
2020-01-06黄慧鸿张永林王双丽
黄慧鸿,杨 鹏,张永林,王双丽
(红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂,云南红河 652300)
0 引言
2013 年以来,随着红云红河集团卷烟品牌的发展,红河卷烟厂滤棒车间所生产的卷烟滤棒已全部切换为“高透”滤棒,由于“高透”滤棒生产所需使用的成型纸为高透气性,在滤棒的成型、存储、输送等工艺环节,施加于滤嘴棒上的搭口胶、中线胶容易从滤棒的成型纸内表面渗透到外表面,形成“漏胶”,加之滤棒工艺存储时间不足4 h 即需通过滤棒发射机输送至卷接包车间生产使用,在滤棒的发射输送环节,滤棒与发射管道摩擦后渗出的胶水易粘附在管道的内壁上,导致滤棒在输送过程中出现发射速度减慢、滤棒追尾、发射管道阻塞等现象,此外,发射管道内壁积胶还易造成滤棒触头、挂烂等成品质量缺陷。
1 现状分析
以1 年为测试周期,经车间修理工专门测量长期输送“高透”滤棒的发射管道内壁,平均积胶厚度接近0.4 mm。
针对滤棒发射管道积胶对车间生产造成的负面影响,最直接的办法就是对发射管道内壁进行清洗。滤棒发射输送的主要工艺流程见图1。
图1 滤棒发射输送的主要工艺流程
厂里共有9 台发射机组、90 根发射管道,对应30 台卷烟接收机,从图1 中可以看出,在整个滤棒工艺流程中,滤棒输送环节主要由输送管上段、FLC 软连接管、输送管下段组成。其中FLC 软连接管满足管道可调整的要求,输送管道长度为50~250 m(根据发射机到卷烟机的距离),其中每根管道又由若干段单独的管道联接而成,单根管道最长长度为6 m。
目前,行业内对滤棒发射管道进行清洗,常规的做法是对每道发射管道进行拆卸后分别清洗。结合车间布局、生产环境以及上述滤棒发射输送工艺,采用发射管道拆卸清洗的方式,存在如下问题:
(1)滤棒输送管道走向平面没有专门的维修平台,对发射管道进行拆卸/联接作业难度大而且存在高空作业安全风险(滤棒发射管道布置于卷接包车间格栅吊顶之上)。
(2)拆卸/联接的滤棒发射管道数量多(总长度近20 000 m),工作量大(预计需15 天或400 个人工工时才能完成任务)。
(3)对清洗完成后的滤棒发射管道进行恢复联接,需对发射管之间的连接部份执行严格的施工规范,以确保整个发射管道的气密性。
2 关键技术内容
针对以上问题,车间组织技术骨干及外协单位经多次的研究论证,最终形成采用滤棒发射管道“在线”清洗的思路,即设计制作一套清洗装置,尽可能不拆除滤棒发射管道,以较少的人工投入、较高的作业效率,实现对滤棒发射管道积胶的有效清除。滤棒发射管道“在线”清洗模式的主要关键技术内容如下:
2.1 清洗装置
主要由加热器、压力泵、溶液箱等组成。
2.2 清洗剂
无色无味,能加热(加热至120 ℃左右能溶解滤棒搭口胶、中线胶),达到食品级要求。
2.3 主要清洗步骤
(1)将管道系统从FLC 软联接交换站处断开,从滤嘴棒发射机到交换站为一个清洗系统;从交换站到卷接机为另一个清洗系统,分别进行清洗。
(2)清洗从滤棒发射机到交换站这一系统时,清洗机放置在每台发射机组旁边,将每组10 根输送管道按照5 进5 出的连接方式组合成一个清洗回路,分别用管道连接在清洗机进出管道分配器上。清洗完一组,再清洗下一组,依次类推。全部完成9 组发射机输送管道清洗工作。
(3)清洗从交换站到卷接机输送管道时,清洗机放置在两台卷接机组中间,每次清洗2 台机组,每台机组有3 根输送管道,采取3 进3 出的连接方式,连接在清洗机的进出口分配器上。同时,在交换站处将这2 台机组相对应的管道连接,形成密闭回路进行清洗。清洗完成后,再清洗下两台机组输送管道。以此类推,直至完成所有机组输送管道为止。
(4)加热清洗,当清洗系统符合加热清洗时,启动磁力泵进行清洗液循环,观察有无异常,有无泄漏现象,压力是否正常,是否形成顺畅的回路。然后,启动加热器,边循环边加热,等温度升到150 ℃后,再循环20 min,停止加热。将连接在加热器进出的管道全部去掉,放掉管道内的清洗液。
(5)用压缩空气吹净管道内壁残存的清洗液,将清洗过的管道连接在压缩空气分配器上,打开压缩空气阀门对管道内壁残留的清洗液进行吹干处理,保持吹干时间在40 min 左右。然后,把餐巾纸放在管道出口处进行测试,观察餐巾纸上是否有清洗液,若无,则吹干效果较好,停止吹干。反之,继续吹干,直至管道内没有清洗液带出为止。
(6)清理管道内壁微量残留清洗液,压缩空气吹干后,管道内壁上还会有微量残留清洗液,必须将微量残留清洗液全部清洗掉,才符合清洗要求。清洗管道内壁微量残留清洗液采用吸油清管器将残留清洗液带出法。将吸油清管器塞入管内,用压缩空气将吸油清管器送入管内,从出口射出。每次带出部分残留清洗液,清理一根管道大约需清管器清理15 次左右。当清管器不再带出清洗剂时,停止清管器清理。然后将清理好的管道连接在卷接机上,到此为止,就完成本组输送管道的清洗工作。
3 应用效果
从2014 年开始,红烟物流部联合外协单位开展一系列滤棒发射管道“在线”清洗试验,并反复调整了清洗装置的设计,寻找到最合适的清洗剂施加量以及加热控制温度等,最终固化形成“滤棒发射管道‘在线’清洗模式”。
2013 年7-12 月,项目组对滤棒车间滤棒发射管道“阻管”[3]情况进行了调查统计,结果见表1。
表1 项目实施前滤棒发射管道“阻管”情况统计
2014 年,项目组采用“滤棒发射管道‘在线’清洗模式”对滤棒车间90 根、近20 000 m 长滤棒发射管道进行了管道内壁清洗,项目实施后再次对“阻管”情况进行了统计,结果见表2。
表2 项目实施后滤棒发射管道“阻管”情况统计
通过对滤棒发射管道清洗前后“阻管”情况的调查统计,发射管道月平均阻管频次由清洗前的227.5 次/月降低至60.7 次/月,降幅达到73.3%,效果非常明显。
4 结束语
从2014 年开始,红河卷烟厂滤棒车间每年定期开展滤棒发射管道“在线”清洗,该种滤棒发射管道清洗模式的应用,大大提升清洗效率,明显降低清洗成本,滤棒供送生产环节的保障能力大大提升,为助推工厂高质量发展作出贡献。
滤棒发射管道“在线”清洗模式投入成本低、操作简单、作用明显,可供烟草行业采用滤棒在线发射方式的卷烟工厂进行借鉴、推广使用。