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水轮机“振动异常增大”原因及处理方法研究

2020-01-01蒙祖义

中国设备工程 2019年23期
关键词:蜗壳导叶转轮

蒙祖义

(贵州黔源电力股份有限公司引子渡分公司,贵州 贵阳 550000)

1 前言

引子渡分公司位于乌江上游南源三岔河下游,是国家实施“西部大开发”战略、贵州首批“西电东送”、“黔电送粤”第一个投产发电水电项目。工程于2000 年11 月8 日正式开工建设;2003 年5 月1#机组投产发电,2#、3#机组分别于同年8 月、12 月全部建成投产,顺利实现了“一年三投”发电目标。工程以发电为主,水库总库容5.29 亿m3,正常蓄水位1086m,属不完全年调节水库。电站装机容量360MW(3×120MW),设计年均发电量9.78 亿kW。

表1 水轮机参数

表2 发电机参数规范

2 引子渡发电厂1#机组振动异常现象

引子渡发电厂1#机组于2003 年5 月投入运行,2012 年4 月进行解体性大修,导叶吊出后检查发现上、下轴颈锈蚀严重,对导叶上、下轴颈用304 不锈钢加套处理。检修后各项参数正常,投入运行后各工况稳定,并每年进行C 修。

2016 年12 月27 至2017 年1 月4 日,对1#机进行C 修期间,检查发现转轮有3 处裂纹,基础环有局部气蚀、裂纹,对转轮裂纹与基础环进行处理。检修完成后,机组投入运行正常,各项技术参数与检修对比没有明显变化。

2017 年1 月19 日11:44 分,库水位1065m、尾水位965m、水头90m,1#、2#机有功负荷增至100MW,1#机导叶开度65.75%时,1#机发出异常声响,尾水管内发现有金属振动敲击声音,检查发现各部振动异常增大。发现此设备缺陷后,值班人员迅速联系调度值班员调整1#机有功负荷,当1#机导叶开度降至60%,有功负荷95MW 时,异常声响消失,各部参数恢复正常。两次增加负荷,加大导叶开度,当导叶开度超过60%时,异常声响,振动摆度异常增大。

表3 机组异常工况下各部振动及摆度值与定额对比表

3 振动异常增大原因分析

从正常情况与异常情况各部振动、摆度数据分析,顶盖垂直振动变幅最大,由24.5μm 增大到273.12μm,增大约11 倍,水平振动由23.50μm 增大到111.25μm,增大约5 倍;下机架垂直振动由13.30μm 增大到88.20μm,增大约6 倍,水平振动由13.10μm 增大到23.20μm,增大约1 倍;各轴承摆度约有增大,但变化不是太大。

引起机组异常振动的原因主要有电磁、机械、水力3方面,结合实际情况分别从电磁、机械、水力3 个方面进行原因分析

3.1 电磁力振动原因分析

机组空转、加励磁与低负荷时,振动摆度没有变化,同时在异常振动发生前后机组励磁电压、电流没有变化。在机组不同的水头下,只要导叶开度超过65%时,异常振动就会发生。因此,电磁力不平衡引起的振动不太可能,排除了电磁振动原因。

3.2 机械振动原因分析

机械振动引起的主要原因如下:

(1)转子质量不平衡,当转子重心与轴心产生偏心距,由于质量失衡,离心力的作用,主轴将产生弯曲变形,随着速度的加大,振动越严重。

(2)机组轴线不正,当转动部分的总轴向力不通过推力轴承中心时,产生的偏心力矩随着转速的升高,振动也随之增大(水平与垂直都会增大)。

(3)机组转动部分与固定部分有碰擦,引起振动。由于机组轴线不正,转子、转轮等转动部分在运转过程中可能会与固定部分发生碰擦,导致机组异常振动。

(4)活动导叶发生倾斜,引起振动。长期运行后,导叶轴颈与轴瓦间间隙增大,导叶位置发生倾斜,可能会因为与顶盖、底环碰撞而引起振动。

根据异常振动的现象,如果是转子质量不平衡、机组轴线不正、机组转动部分与固定部分有碰擦的原因引起,那么空转时随着机组转速增加,振动、摆度就会大。因此排除这3 种机械原因。

3.3 水力振动原因

水力引起振动的主要原因如下:

(1)转轮叶片之间夹有异物,进入转轮的水流不对称而产生水力不平衡,造成转轮振动,发出金属振动敲击声,引起机组各部振动。

(2)尾水管中水力不稳定现象引起尾水管中的水压周期性的变化,压力脉动作用于机组与基础上,引起振动。水流在尾水管进口有一环量形成旋流,当此分量达到一定值时,便在尾水管中出现涡滞,使尾水管的水流发生周期性变化,从而引起水压脉动和管壁振动。当水流进入叶片,由出口边流出时,便会在出口边产生涡列,形成对叶片交替冲击,当叶片自振频率与冲击频率相同时,便产生共振,这种振动只在一定水头和开度时才会产生,它能使叶片的根部或轮缘产生裂纹,有时还伴有异常金属声响。

(3)转轮上下止漏环偏心,使进入转轮上冠外沿的水流不均匀,进而产生侧向压力,引起转轮振动,发出金属敲击声。

(4)活动导叶开度不一致,进入转轮的水流不平衡,环流不稳定,引起机组振动。

综上原因分析,引起1#机组异常振动的主要原因应为导水部分故障引起。

4 处理措施

通过以上原因分析,引起1#水轮发电机组在特定工况下异常振动的主要原因:可能是活动导叶发生倾斜,或转轮叶片之间夹有异物引起水力不平衡造成。因此,制定处理措施如下:

(1)首先对1#水轮发电机组过流部件进行检查,检查蜗壳与固定导叶内是否有异物;

(2)检查转轮是否有大的裂纹,检查活动导叶是否发生倾斜;

(3)如对过流部件检查没有发现问题,请电科院做机组稳定性试验,测试出机组在异常振动工况下的电气、振动、摆度、压力脉动等各项参数。根据测试出机组在异常振动时的各项参数,分析查找引起异常振动的原因,并制定可行的解决方案。

(4)如还没有查出问题,对机组进行解体大修处理。

5 检查处理情况

2017 年10 月,将1#水轮发电机组退至检修状态,进入蜗壳对过流部件及机组水力机械部分进行检查。在蜗壳内检查发现导流板脱落1m 多长(图2),被水流冲到蜗壳鼻端卡在固定导叶处(图1),使蜗壳内及进入转轮导水叶的水流不平衡,进而引发机组水力不平衡,使机组尾水管内发出金属敲击声,水力不平衡引起机组振动异常增大。

重新加工一板导流板焊接稳固后投入运行正常。

图1 脱落的导流板卡在蜗壳鼻端固定导叶处

图2 蜗壳导流板脱落位置

图3 打磨焊缝表面至图纸要求

图4 焊缝PT 检查合格

6 导流板脱落原因分析与预防措施

导流板脱落的原因:

(1)施工时焊接质量不高,监管不严,存在虚焊与漏焊,特别是导流板加固筋部分只是点焊,焊接不牢固是主要原因;

(2)运行管理重视不够,管理不到位,没有形成严格的检查机制现责任落实是造成导流板脱落的次要原因。

预防导流板脱落的预防措施:

(1)对3 台机导流板焊缝做专业检查,对虚焊与漏焊进行补焊;

(2)制定措施,落实责任,要求维护班级在每年机组检修时,对导流板焊缝进行检查,对存在的隐患及时消除,并做好记录。

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